林越青
(揭陽市水利水電設計院 廣東 揭陽 522031)
劈裂灌漿技術是20世紀70年代未開始推廣使用的堤壩防滲技術,能形成垂直連續的防滲帷幕,劈裂灌漿施工技術工作機理、防滲效果和施工工藝均已達到了當前水庫防滲工程的要求,在堤壩防滲領域應用廣泛。
該位于揭陽市普寧縣,是一座具有灌溉、供水、防洪、攔沙等綜合功能的小型水庫,壩址以上流域面積27.8km2,多年平均徑流量838萬m3,原設計總庫容137.5萬m3,興利庫容117萬m3,調洪庫容18.5萬m3。水庫樞紐由大壩、溢洪道、放水設施三部分組成。其中大壩為粘土斜墻土石混合壩,最大壩高51m,壩頂軸線長165m,壩頂寬4m,上游壩坡平均坡比1:3.5;下游坡比平均坡比1:1.83。2002年由水利主管部門核定大壩為三類壩,該水庫堤壩需進行除險加固。
1 998 年實測壩體干密度最小值為1.36g/cm3,最大值 1.76g/cm3,平均值 1.56g/cm3,合格率僅9.7%,壓實度0.9%。在深度22.5~28.0m標貫擊數N63.5=4.6擊;深度4.5~7.8m,標貫擊數N63.5=2~3擊,這兩處土層處于軟塑狀態,土質疏松,質量較差。從地勘資料分析,壩體填土不均是壩后滲漏發展及壩體險情的原因之一,1994年的處理范圍較小,未從根本上解決問題。
根據該水庫滲漏原因分析,選用劈裂灌漿作為壩體防滲的技術措施,與壩基帷幕灌漿同時實施。劈裂灌漿是以水力劈裂理論為基礎,根據壩體小主應力面沿壩軸線分布的規律布設灌漿孔,利用灌注泥漿較大的孔口壓力,有效地將孔壁土體沿縱向劈開,并灌注漿液,沿壩體軸線形成一道近似豎直連續的漿體防滲帷幕。兩側與漿脈連通的所有裂縫、洞穴、砂層等隱患均被泥漿充填擠密壓實,同時通過漿壩互壓、泥漿析水固結和壩身土濕陷密實等作用,使漿液影響范圍內的土體得到壓密,內部應力得以調整,恢復壩身應力平衡,促使壩身應力變形穩定,從而使壩身達到防滲加固的目的。
該水庫劈裂灌漿布設主、付兩排孔,主排孔沿大壩軸線全壩段布設,長度165m;付排孔在主排孔上游1.5m處的左右兩壩肩,分別長35m,50m。設計孔深至基巖面,設計孔距5m,分兩序孔進行施工。設計總進尺1950m,鉆孔數51眼。灌漿土料選用重、粉質壤土。要求粘粒含量20%~3O%、粉粒含量30%~50%砂粒含量1O%~25%;塑性指數10%~16%;有機質含量小于2%;可溶鹽含量小于8%。漿液容重自初灌到終灌按先稀后稠的原則,一般為12~16kN/m3,粘度 3O~7OS,粘度不宜過高,否則送漿困難。當土料粘粒含量過低時,可加入一定量的膨脹劑。灌漿壓力是劈裂灌漿施工中的重要控制指標,一般分為起劈壓力、最大允許壓力和正常灌漿壓力。劈裂灌漿應在保證大壩安全(控制孔口壓力小于壩體自重)的前提下,要求最大控制孔口壓力要使劈開的裂縫達到設計灌漿帷幕厚度。
土壩劈裂灌漿壓力可按下列公式初步計算,并經試驗確定。

P—劈裂灌漿壓力,kPa或KN/m2;
y—為壩體土的重力密度,kN/m3;
H—為劈裂點以上的壩高,m;
σt—為壩體土的抗拉強度,由試驗確定,KN/m2;),
y1—為灌注漿液的重力密度,kN/m3;
h—為注漿管高度,m。
1.灌漿設備。主要需造孔機、泥漿攪拌機、泥漿泵、水泵和配套的動力機組及注漿管、輸漿管、壓力表、比重儀、運土設備等。
2.灌漿工藝流程
(1)布孔及造孔。根據設計及實驗確定的孔距,沿壩軸線量距,定位布孔,縱向偏差小于5cm,上下游偏差小于3cm;造孔采用機械錘擊摩擦桿擠壓成孔,或采用液壓式錐探機將鉆桿壓入預定深度,以保證灌漿孔與注漿孔(鉆桿兼注漿管)的良好阻塞,確保孔底先劈裂。鉆孔偏斜度不大于孔深的2%。
(2)制漿及灌漿。制漿、灌漿應同步進行。采用攪拌機濕法制漿,制漿應經過攪拌、篩漿、拌漿等工序,除去大顆粒砂石及雜質,以確保漿液連續均勻供應。同時應測定泥漿密度和粘度,若不符合要求應調整水土比;灌漿采用孔底注漿,全孔灌注的方法,灌漿應按先稀后稠的原則,即開始用稀漿(容重1.2t/m3),待壩體劈裂后用濃漿(容重1.4t/m3)。按照實驗確定的灌漿序次、復灌次數和間隔時問進行復灌。
(3)控制灌漿孔最先劈裂點。若灌漿孔阻塞不當或不阻塞,則最先劈裂部位一般多在壩高的中上部,這樣就會造成漿脈中上部寬下部窄的現象。為使漿脈厚度上下均勻,應采用“全孔阻塞,孔底劈裂”的工藝。
(4)終孔標準及封孔。終孔標準為:
①每孔達到設計要求的復灌次數;
②連續兩次達到設計要求的孔口壓力,并穩定在10min以上,每分鐘吃漿量小0.03/m3;
③在設計壓力下開灌15min內,連續三次壩頂縱向裂縫大范圍冒漿。只要達到上述兩點要求,即可終灌。封孔是在注漿孔內連續注入容重大于1.6t/m3。的稠漿直至漿面不再下降為止,并在孔口用于土封堵搗實。
3.對裂縫及冒漿的處理
因壩體填土土料不一,疏密不均,在灌漿施工過程中,由于漿壩互壓及濕陷密實作用,某些壩段可能產生不均勻變形,出現弱應力破壞,使壩體內部土體產生應力調整平衡,從而出現橫向或斜向裂縫、冒漿、串漿等現象,對此應加以控制及處理。
(1)裂縫處理。在灌漿期間壩頂出現縱向峰,若因壩體填土碾壓質量差,泥漿析水引起堤身土濕化變形的濕陷縫,可繼續灌漿不做處理;若為劈裂縫則應加強觀測,當裂縫發展到1~2cm寬時,可沿裂縫開挖填土夯實,形成阻漿蓋;或適當降低孔口壓力,采取少灌多復的辦法,但宜控制最大裂縫不超過3cm。
(2)冒漿處理。因壩體存在有裂縫、洞穴等隱患,灌漿期間壩坡、壩頂等常出現冒漿。對壩坡冒漿可采取在原灌漿孔內用濃漿停灌間歇的辦法處理,還可結合堆砂反濾封堵冒漿口;灌漿初期的壩頂冒漿,可采取降低灌漿壓力和輸漿量或在冒漿處做阻漿蓋阻止冒漿;灌漿后期的壩頂冒漿可不處理;灌漿中出現串漿時,應加強觀測、分析,在確認對堤防安全無影響時,可采取對灌漿孔口和串漿孔同時灌漿,或在灌漿孔口加木塞,然后繼續灌漿。
工程完工后,2005年6月水庫管理處進行了大壩壩體浸潤線、壩后滲漏量、大壩位移等項目的觀測,結果如下:
浸潤線觀測所繪制的曲線與設計線對比,符合設計要求,當蓄水位達到851m高程時,0+130測流斷面浸潤線中的1—4孔觀測成果顯示與設計基本吻合,0+090測流斷面浸潤線5—8孔斷面觀測成果比設計浸潤線還低,表明防滲效果明顯。
滲漏觀測:經過防滲處理,壩后滲漏量在相同蓄水位情況下,有了明顯減少:如庫水位842m高程時,2000年滲漏量為14L/s,2005年工程加固后為6.4L/s,滲漏量比加固前減少了54.28%;2000年庫水位847m高程時,滲漏量為15L/s,2005年工程加固后為8.8L/s,加固后滲漏量減少41.33%。
當蓄水位達到851m高程時,滲水量穩定在12L/s,850m以上高水位持續時間達到56天,并未導致滲水量增加,說明施工達到了設計預期效果。
[1]陳杰東.土壩劈裂灌漿施工技術[J].西部探礦工程,2007,11.
[2]沈文華,王志.劈裂灌漿施工技術在黑松林水庫壩體加固中的應用[J].水利水電技術,2005,11.