張克林,張 威,王元安
(1.長江三峽經濟技術發展有限公司金安橋監理部,云南 麗江 674104;2.金安橋水電站有限公司中心試驗室,云南 麗江 674100)
金安橋水電站大壩混凝土生產系統由大壩下游左、右岸拌和系統和廠房混凝土拌和系統組成。右岸拌和系統由兩座拌和樓組成,1號樓為4×3 m3自落式拌和機,生產能力為240 m3/h;2號樓為2×4.5 m3強制式拌和機,生產能力為320 m3/h。最高月生產混凝土強度13.5萬m3。左岸拌和系統由兩個拌和樓組成,3、4號樓均為2×4.5 m3強制式拌和機,生產能力均為320 m3/h。最高月生產強度15萬m3。高溫季節月生產出機口為12℃的溫控混凝土可達10萬m3。廠房混凝土拌和系統由2×3 m3強制式拌和樓組成,生產能力為120 m3/h。
拌和系統生產工程所需所有混凝土,包括常態混凝土、碾壓混凝土、壩基處理微膨脹混凝土、壓力管到管底高流態混凝土、抗沖磨硅粉混凝土、門機大梁預制混凝土、壩頂結構和閘室結構混凝土、預應力混凝土錨鎖等。
為準確執行混凝土配合比,保證混凝土料對號入倉,制定了相應的金安橋水電站工程混凝土配合比管理措施,實施效果較好。
承包人試驗室可根據現場的實際情況對混凝土生產配料單予以調整:①當砂的細度模數超出控制中值時,每變化±0.2,相應增減砂率±1%;②骨料含水量需從拌和水中扣除;③根據天氣變化,可適當增減坍落度。坍落度每變化±1 cm,拌和用水相應增減2.5 kg/m3,保證水灰比不變;④可根據拌和物和易性適當調整砂率,砂率每變化±1%,用水量相應調整±1.5 kg/m3;⑤根據骨料的超遜徑含量,作適當調整,保證各級骨料的標準比例;⑥保持外加劑的稀釋濃度,稀釋水量需從拌和水中扣除;⑦根據施工現場的氣候變化,動態控制碾壓混凝土機口VC值,炎熱及大風天氣控制出機口VC值為1~3 s,一般為2~5 s,以倉面可碾性和倉面泛漿為原則;⑧碾壓混凝土用砂的石粉含量實施精確控制至19%,不足時外加石灰巖粉 (以石灰巖粉等量代砂)補足。
(1)在混凝土澆筑前28 d,根據設計圖紙及有關文件的要求,對承包人報送的混凝土配合比設計及試驗成果進行審批。
(2)任一倉號開盤前2 h,審簽承包人按設計圖紙及文件要求提出的混凝土標號,以及按經監理部審批的混凝土設計配合比,根據原材料檢測情況、施工要求的級配、坍落度或VC值等提出的混凝土施工配合比。
(3)當配合比開出后24 h仍未開盤攪料而要延期使用時,需監理工程師 (試驗)重新簽證。
(4)改變混凝土的入倉方式,配合比也須變更,且需監理工程師 (試驗)重新簽證。
(5)改變級配,雖然標號相同,配合比也須變更,且需監理工程師 (試驗)重新簽證,不能直接調整配合比參數。
拌和樓混凝土生產前的控制要點主要包括:拌和樓運行質量保證體系是否已經建立;拌和樓計量器具是否鑒定;設備投產前是否按批準的配合比進行最佳投料順序和拌和時間試驗;配合比是否審簽;各種材料準備是否滿足要求。
1.2.6 寒暑假期生活狀況 問卷學生普遍回答在家放松休息,每天的生活都是吃吃睡睡、看電視、玩游戲、會親友;少數學生幫助家長做家務、干農活或做點社會兼職;個別學生利用假期到駕校學開車、外出旅游,學習看書和進行體育鍛煉的學生是極少數。
在混凝土生產中,主要的戰略控制要點有:原材料質量,包括骨料含水量、含泥量、超遜徑量,砂的級配、細度模數、含水量和石粉含量,要根據材料的變化及時調整配合比;外加劑的濃度,確保外加劑配料準確;拌和時間和配料精度;混凝土的均勻性、和易性;混凝土含氣量、坍落度和VC值;混凝土出機口溫度。
2.3.1 原材料質量與檢測要求
(1)骨料含水量。砂子小于6%,小石小于1%,每4 h檢測1次,雨雪后等特殊情況加密檢測。根據含水量的變化調整配料單的用水量。
(2)砂的細度模數。常態混凝土為2.4~2.8,碾壓混凝土為2.2~2.9,每天檢測1次。
(3)砂的石粉含量。常態混凝土為6%~18%,碾壓混凝土為19%,每天檢測1次。當砂的細度模數超出控制中值0.2時,應調整配合比的砂率。
(4)粗骨料的超徑應小于5%,遜徑應小于10%,每班檢測 1次;含泥量 D20、D40≤1%,D80、D150≤0.5%,每班檢測1次。需根據超遜徑含量變化調整骨料用量。
(5)外加劑濃度。大壩常態混凝土減水劑JM-2濃度為20%,質量比為1.100,引氣劑ZB-1G濃度為3%,質量比為1.004;碾壓混凝土減水劑ZB-1RCC15濃度為20%,質量比為1.103,引氣劑ZB-1G濃度為5%,質量比為1.006;廠房混凝土減水劑SKY-2R濃度為20%,質量比為1.095,引氣劑ZB-1G濃度為1%,質量比為1.003。每天檢測1次。所用稀釋水量需從用水量中扣除。
2.3.2 拌和物質量與檢測要求
(1)溫度。水的參考溫度≤4℃,粗骨料參考溫度≤3℃;出機口混凝土溫度按設計允許澆筑溫度減去5℃控制。溫度每2 h檢測1次。
(2)含氣量。常態混凝土為3%~5%,碾壓混凝土為4%~5%,每4 h檢測1次。
(3)VC值控制在3~5 s,每2 h檢測1次。
(4)坍落度要求見表1,每2小時檢測1~2次。

表1 塌落度允許偏差
(5)拌和時間。大壩1號拌和樓自落式拌和機拌和150 s,加冰時增加30 s;2、3、4號拌和樓強制式拌和機拌和90 s,加冰時增加15 s;廠房強制式拌和機拌和75 s,加冰時增加15 s。每8 h檢測不少于1次。
(6)稱量誤差。水、水泥、粉煤灰和外加劑的質量誤差為±1%,骨料為±2%,每8 h檢測不少于2次。
檢測數據分析表明,混凝土拌和時間、原材料稱量誤差均符合質量控制要求;根據運輸方法及鋼筋情況的不同, 坍落度要求有 3~5、 5~7、 7~9、 15~18 cm 之別, 實測值分別為 3~5、 5.7~7.2、 9.3~9.7、15~18.7 cm,均符合要求;出機口混凝土含氣量實測值為3%~4.3%,符合要求;出機口溫度合格率98%;部分砂子飽和面干含水率 (控制值≤6%)偏大,拌和時在秤上調整。
根據DL/T 5113.1—2005《水利水電基本建設工程單元工程質量等級評定標準第1部分:土建工程》對本工程常態混凝土拌和質量進行評價的結果為:主控項目 (拌和時間)全部符合標準;一般項目中,稱量誤差優良,含氣量優良,砂子飽和面干含水率合格,砂中石粉含量優良,砂細度模數合格,出機口溫度合格,坍落度優良。
常態混凝土拌和質量總體評價結果為:主控項目全部符合標準,一般項目≥90%符合標準,混凝土拌和質量優良。
檢測數據分析表明,混凝土拌和時間均符合要求;C9020和C9015混凝土出機口實測VC值分別為2.3~5 s和1~4 s,符合要求;采用砂漿密度分析法測定拌和物均勻性時,實測平均值為21 kg/m3,符合要求;出機口溫度合格率90%;拌和物含氣量實測值為3.8%~4.5%,符合要求;實測水膠比為0~±0.03,符合要求;拌和物顏色均勻,砂石表面附漿均勻,無水泥粉煤灰團塊,剛出機的拌和物用手輕握能成團,松開后手心無過多灰漿附粘,石子表面有灰漿光亮感,符合要求。
根據DL/T 5113.1—2005《水利水電基本建設工程單元工程質量等級評定標準第1部分:土建工程》對本工程碾壓混凝土拌和質量各項目的評價結果為:主控項目 (拌和時間等)全部符合標準;一般項目中,出機口VC值、均勻性、水膠比、拌和物外觀均符合要求,出機口溫度90%符合要求。
碾壓混凝土拌和質量總體評價結果為:主控項目全部符合標準,一般項目≥90%符合標準,混凝土拌和質量優良。
(1)因玄武巖料場中局部地段含有綠泥石、熔結凝灰巖和火山角礫熔巖等成分,導致人工砂脫水十分困難,部分含水率超標,給碾壓混凝土拌和帶來了一定的困難。為降低砂的含水率,根據專家咨詢意見及試驗結果確定采取摻干砂的技術措施,經摻20%干砂后含水率基本合格,效果較好。
(2)部分用砂的細度模數偏大,需在拌和時調整砂率。由于玄武巖骨料硬脆、密度大,而砂中石粉含量偏低,為了提高碾壓混凝土的可碾性,采用外摻石粉替代砂方案。一般外加石粉量為5%~8%,同時減去等量的砂用量。
(3)由于玄武巖骨料硬脆性大,在運輸過程中增加了遜徑含量,需在拌和樓調整配料量。