董 哲
作者通聯:北京金隅科技學校機電系數控中心 北京市房山區琉璃河車站東街22號 102403
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南京第二機床廠生產的X715型立式加工中心,華中世紀星HNC-22M系統。
1.開機顯示PMC斷電數據丟失,機床無法運動與操作報警。經請教華中系統專家后,得知在機床使用中,出現非正常關機和斷電時,系統內部往往出現臨時文件,造成系統出錯。可分四步解決此故障。
(1)在系統面板上安插好標準計算機鍵盤,同時按下【ALT】和【X】兩鍵,系統切換為DOS版本下;
(2)從其根目錄下找到“TMP”文件夾并進入;
(3)執行DEL*.*指令,刪除此文件夾內全部文件;
(4)執行CD,退回DOS根目錄下,然后敲入字母N并回車,重新返回到華中系統界面窗口即可。
2.加工直徑40mm的整圓時出現橢圓現象,實測X軸尺寸正常,Y軸尺寸為32mm。機床Y軸曾維修過,當時報警為:Y軸電機過熱。經廠家調整鑲條并手動潤滑后,故障排除。故初步判斷仍為Y軸摩擦過大,出現位移問題,從而使X、Y軸圓弧插補不等距,產生橢圓。但經多次運行試驗,Y軸電機未報警,且檢測裝置也未發現有“跟蹤誤差過大”報警,故此問題應排除。
懷疑Y方向伺服電機與Y軸絲杠聯軸器松動,產生丟轉。維修人員打開Y向防護板檢查,電機軸與絲杠聯結良好,此種可能也可排除。
排除機械故障的可能后,則認為XY兩軸伺服電機傳動比不等或系統參數設置有問題。打表測量Y軸移動誤差情況,計算分析后發現,理論移動量差值/實際移動量差值=5/4,即傳動比為5/4。打開機床Y軸參數項核對,機床軸參數中的“外部脈沖當量分子(μm)”為 5,“外部脈沖當量分母(μm)”為 5,而 X、Z軸的“外部脈沖當量分子(μm)”卻均為4。再查看其他正常機床的Y軸,“外部脈沖當量分子(μm)”同樣為4,這個值正好與打表分析判斷的傳動比不相吻合。修改此項參數后,加工中心橢圓現象消除。
3.主軸上卸不下刀。手動模式下,按面板上【換刀允許】鍵后,操作者手握刀柄,另一只手按【松刀松/緊】按鈕,刀柄卸不下來。操作者必須用力下拽或用銅棒敲打刀柄才可卸刀。
解決此類問題,一般先用扳手向下調節打刀氣缸活塞桿上的螺母,使其有效地頂壓拉桿,使主軸內部起拉緊刀柄作用的碟簧壓縮,便于操作者輕松裝卸刀具。若使用一段時間后,再次出現卸刀困難現象,此前螺母已向下調節到了極限位置時,多是由于主軸內的拉桿細長,運動副間缺乏潤滑,摩擦力增大,再加上碟簧的彈力(一般10000N),使打刀缸活塞桿向下動作阻力加大,運動行程變短,拉桿下端也就無法頂到位;另外拉桿雖已完全壓縮碟簧,但卡拉釘的鋼珠未移動到套筒喇叭口空位內,也會松不開刀。此情況解決辦法很簡單,但效果明顯。只需往主軸上部的拉桿頂部噴注適量潤滑油即可,通過其間的縫隙,潤滑油就會深入各運動副部件,從而減少摩擦力,卸刀即變得輕松自如。