杜 博 ,張建軍 ,魯先超
(1.華能曲阜電廠,山東 曲阜 273100;2.華能嘉祥電廠,山東 嘉祥 272400)
華能曲阜電廠位于曲阜市西郊開發區內,屬熱電聯供的2×220 MW雙抽式熱電機組,配套2×670 t/h超高壓煤粉爐。電除塵形式為雙室五電場,脫硫系統為石灰石—石膏濕法煙氣脫硫裝置。鍋爐油槍在脫硫系統投運年前改造為微油點火,改造前油槍噴油量約為500 kg/h,油槍改造后,小油槍噴油量約為30 kg/h,開停機過程中鍋爐點爐時一般投用4個小油槍,低負荷油煤混燒階段,一般投用3個小油槍以下。通過對電除塵器的運行程序和參數調整,投油運行對除塵效率和運行安全影響較小,但是對濕法脫硫系統及脫硫系統副產品有一定的影響,需通過一系列合理的措施加以消除和控制。
首先是鍋爐投油啟動,待穩定負荷后,改變燃料,進入煤油混合燃燒階段,之后逐步增大燃料的加入量,同時減少鍋爐投油。待鍋爐穩定后,進入燃煤階段,并逐步提升機組負荷,進入正常運行階段。
鍋爐投油時,最初投4個小油槍,總油量約為120 kg,改造前油量約為2 000 kg,較改造前油量大大減少。為驗證投油對電除塵運行影響程度,在點爐初期4個油槍全部投入的情況下,投運后級三、四、五電場,但限制運行電壓至30 kV左右,并提高振打控制系統的設定頻率,此時電除塵效率雖然不高,但是可以滿足環保要求,粉塵數值為40~50 mg/m3;在機組并網后負荷帶至100 MW及以上時,將一、二電場投運,此時鍋爐小油槍投運2~3個小油槍,運行電壓恢復為正常值,振打系統改為自動運行,確保粉塵不超標小于50 mg/m3以減少對環境污染。在鍋爐撤油正常運行后除塵效率達到正常。
在機組檢修時,檢查發現電除塵內部極板、極線和高壓瓷瓶油的污沾染較少,可以確定,鍋爐投油改為小油槍微油助燃后,電除塵按以上程序與鍋爐同步啟停,對其除塵效率也無明顯影響。
分析電除塵器的結構原理,在投油階段,電除塵極板、極線等內件上必然殘留有少量上一運行周期所收集的飛灰覆蓋薄層,投油時收集的油污沾染在此飛灰薄層上,而不會直接與金屬表面接觸,因此較高的振打頻率可以保證振打效果。在油煤混燒階段,飛灰量遠大于油污的量,雖然由于油污的存在,飛灰粘性增加,但在一定的振打加速度下,反而有利于極板上飛灰的成塊剝落,減少二次揚塵[1]。因此可以認為,鍋爐微油助燃時,只要按照合理的運行操作程序,電除塵器可以在保證自身安全的前提下,發揮盡可能高的除塵效率。
華能曲阜電廠規程中規定修改為:鍋爐啟停階段,全部4個油槍投運時,電除塵器三、四、五電場投運,采用低電壓、高頻振打模式;鍋爐低負荷投油助燃時(投運3個及以下油槍),全部5個電場投入運行,運行電壓和振打系切入或在“自動”運行。此種方式既維護了電除塵運行的安全,又最大限度減少了進入脫硫系統煙氣的粉塵和油污含量。
鍋爐在啟動及運行中需投油助燃時,電除塵雖然投運3組電場以上,但是仍有少量未燃盡的成分會隨煙氣進入FGD吸收塔,煙氣中的粉塵,尤其是油污被洗滌到吸收塔漿液中,使得吸收塔漿液的雜質尤其是有機物含量增加[2]。由此導致一系列影響FGD效率和安全性的問題。
漿液中油污的增加,影響吸收塔液位顯示,無法確保吸收塔內液位的真實性。油污在吸收塔循環泵、漿液噴淋裝置及強制氧化空氣的共同攪動下,容易形成大量泡沫。由于華能曲阜電廠吸收塔液位計采用的是壓差式液位計,在DCS上顯示的液位是根據測得的差壓與吸收塔漿液密度計算得來的數值,而吸收塔內真實液位則會由于氣泡或泡沫的原因而高于顯示液位,從而導致吸收塔漿液通過溢流管溢流,造成地面環境污染。在運行過程中出現過1號吸收塔漿液溢流情況。
吸收塔漿液中含有的油污易在作為脫硫劑的石灰石、亞硫酸鈣等固相顆粒的表面形成一定的油膜薄層,油膜將石灰石與液相隔離,阻止了石灰石的溶解,從而導致漿液pH值的降低和脫硫效率降低。還阻礙了亞硫酸產物和氧氣的充分接觸和反應,此時亞硫酸鹽產物較多,即使氧化風機強制氧化,石膏的結晶和析出也受到了阻滯,吸收塔內密度升高。
脫硫系統正常運行時,為使石膏漿液濃度保持在一定范圍內,將吸收塔內漿液通過石膏排出泵打入石膏旋流器進行一級脫水,使石膏的質量分數從10%~18%濃縮至50%左右,濃漿直接進入二級脫水裝置真空皮帶脫水機,經真空皮帶脫水機脫水后可獲得含自由水不大于10%的較純凈的白色脫硫石膏晶體。而在投油運行階段,由于油污以及未完全氧化的亞硫酸產物等得存在,對石膏脫水系統影響很大,旋流器和真空皮帶機的效率下降,脫水效果不理想,無法正常脫水,基本上脫水4 h左右,石膏含水仍很大,脫硫塔內密度也仍然很高。脫硫石膏顏色為暗黑色,石膏品質明顯大大降低,影響石膏的綜合利用。
油污污染如果得不到及時解決,不僅使漿液品質惡化,影響脫硫效率,還將影響脫硫設備和系統的穩定及運行的安全,嚴重時還會迫使主機停機,造成不可估量的損失。
在鍋爐投油后,在吸收塔地坑內加入消泡劑50 kg,通過吸收塔地坑泵打入吸收塔內,利用化學方法,使消泡劑與油污發生化學反應,將有機物質分解,去除脫硫塔內油污,加入消泡劑后,脫硫系統的各項運行參數有了明顯的改善,石膏品質即有所提高。
針對吸收塔油污富集,造成漿液品質惡化降低脫硫效率,影響石膏品質,將回流水箱廢水旋流泵啟動,通過廢水旋流器將脫硫廢水經廢水處理裝置處理后排入沉淀池內,將塔內油污強制排出系統。脫硫廢水經沉淀池沉淀后,清水通過清水泵打入煤場作為噴淋水。
正常運行時,石膏脫水系統一般采用一條真空皮帶運行,一條真空皮帶備用[2]。在投油助燃后,脫硫塔漿液密度高時達到1 250 kg/m3,為降低漿液密度,采取了雙皮帶脫水運行方式,最大限度降低吸收塔密度,提高石膏品質。
鍋爐投油后,吸收塔密度普遍比投油前高,即使采用雙真空皮帶脫水,漿液密度的降低仍不足。為進一步降低吸收塔漿液密度,華能曲阜電廠規定在保證吸收塔pH值和出口二氧化硫滿足排放標準的情況下,減少往吸收塔打入的補充石灰石漿液量,使用除霧器沖洗水、地坑水排水對脫硫塔液位進行補充,對脫硫塔漿液進行稀釋以降低吸收塔密度。
增強運行人員責任心,督促運行人員經常檢查脫硫煙道排水口是否通暢,吸收塔溢流口是否經常有泡沫溢出,發現缺陷及時聯系檢修處理,確保脫硫煙道排水正常、吸收塔溢流口排水溝排水正常,防止吸收塔溢流后漿液淌到地面造成環境污染。
小油槍微油助燃對電除塵器影響相對較小,根據投油情況合理調整電除塵運行狀態,可以在保證設備安全的前提下發揮最大的除塵效率,以盡量減少粉塵和未燃盡油污排入FGD系統。微油助燃對FGD系統影響較大,建議鍋爐低負荷時盡量減少投油次數,同時根據實際運行情況,可采取一系列綜合措施,確保脫硫系統高效安全穩定運行,并提高脫硫副產品品質,滿足石膏產品綜合利用要求。