呂紹輝,李永華
華北電力大學,河北 保定 071003
林西熱電公司4#爐是臺130t/h中溫中壓煤粉鍋爐,鍋爐為Ⅱ型布置的自然循環鍋爐,制粉系統采用鋼球磨煤機中間儲倉式熱風送粉系統,四角切圓燃燒,直流燃燒器。
近段時間4#鍋爐運行暴露出一些問題,燃燒不穩、負荷變化大,飛灰、灰渣可燃物含量偏高,平均值分別在6.84%和8.76%,低負荷穩燃能力差,使鍋爐燃燒效率下降,發電煤耗上升,嚴重影響了鍋爐的安全經濟運行,也給設備安全、人身安全帶來了許多隱患。
原鍋爐設計煤種為林西礦洗混煤,但因情況變化,現在為范礦洗煤、呂中礦煤、錢營礦煤,有時還摻燒洗矸對鍋爐經濟燃燒影響極大,為此對來煤情況進行了調查(參見表1)。

表1 煤種的比較
根據表1煤燃燒煤種與設計煤種相差很大,使鍋爐燃燒強度下降,煤粉燃燒不完全,是造成鍋爐燃燒不穩及飛灰、灰渣可燃物含量高的重要原因之一。
原設計煤粉細度R90=18%,鍋爐對煤粉細度要求較高,由于運行人員責任心不強、粗粉分離器擋板開度不當,造成煤粉過粗且不均勻。由于煤粉過粗使鍋爐燃燒不完全,導致飛灰、灰渣可燃物含量較高。
運行調整是燃燒好壞的重要因素,要組織起良好的燃燒工況,必須控制好風量及一、二次風率的配比,但在運行中經常出現:高負荷時,氧量控制過小,低負荷時,氧量控制過大對燃燒的穩定性有較大影響,這也是造成飛灰、灰渣可燃物含量高的一個重要原因。
結合鍋爐大修,對制粉系統進行徹底修整,為解決煤粉粗的問題:1)重新調整粗粉分離器擋板開度,這是降低煤粉細度的主要環節,根據制粉量及分離器的特性,確定最佳擋板開度為50℃;2)控制制粉風量,因為煤粉粗的主要原因是制粉風量偏大,經過多次試驗,在保證制粉系統出力和正常運行情況下,排粉風機風門開度由100%下調到75%,再循環風門開度為50%,冷風門盡量關閉。
經過一段時間的運行調整,煤粉細度由R90=18%調整到R90=16%左右,完全滿足實際運行要求。
做好入廠煤的驗收工作,保證煤質。
加強煤場管理,合理配煤以保證燃煤質量。將各種煤種精心混配,摻燒,盡量避免出現燃煤煤質特性大幅度發生變化的情況,保持煤質的基本穩定,在煤質發生改變時能夠做到變化的均勻連續,使得運行參數基本穩定,將煤種發熱量控制在18000kj/kg左右,水分≤6.0%,灰分38%~40%,鍋爐燃燒配煤后,燃燒情況得到改善,有效的降低了飛灰、灰渣可燃物含量。
經過煤粉細度調整和合理配煤后,針對鍋爐特性,進行優化燃燒調整:1)將一次風速由原來29m/s提高到32m/s增加一次風射流的剛性;2)安裝測溫元件加強對一次風速和風粉混合物初溫的在線監測,將風粉混合物初溫控制在210℃-~250℃之間;3)調整二次風門送風方式由原來的“倒塔形”改為“曲線形”,上二次風門開度提高到80%以上,中二次風門開度減小到100%,下二次風門開度提高到100%,三次風風速控制在45m/s以下;4)校正給粉機轉速,根據熱負荷調節給粉量及配風,總風壓保持穩定,剩余氧量控制在3%~5%,以實現爐內煤粉完全燃燒。
效果分析
經過煤粉細度調整和合理配煤及燃燒調整,林電公司鍋爐燃燒情況大為改善,鍋爐燃燒效率明顯提高,節省大量原煤,飛灰、灰渣可燃物含量顯著降低,效果分析如表2。

表2 2010年2月4爐飛灰、灰渣可燃物調整前后對比表
根據表2鍋爐經過調整后飛灰、灰渣可燃物比原來平均值6.84%、8.76%大大降低,減少了鍋爐不完全燃燒熱損失,鍋爐效率得到提高。

表3 鍋爐效率比較
林西熱電4#鍋爐經過各種調整,鍋爐運行工況得到很大改善,飛灰、灰渣可燃物含量降低,提高了鍋爐熱效率,每年可節省原煤1169t,完全達到了調整的目的,機組安全、經濟水平有了很大提高。
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