許 亮,侯守全,王利博
XU Liang,HOU Shou-quan,WANG Li-bo
(內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 機(jī)械學(xué)院,呼和浩特 010051)
固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)是航天工程中重要的動(dòng)力裝置,因其高效便捷和優(yōu)異的推重比,在武器系統(tǒng)、衛(wèi)星和飛船發(fā)射、姿態(tài)控制等方面得到廣泛應(yīng)用。固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)裝藥由藥柱、絕熱層、包覆層、限燃層、自由脫粘層等組成。固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)的推進(jìn)劑是一種高含能材料,具有易燃易爆的特性,在一定的壓力和溫度下會(huì)發(fā)生燃爆。
固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)澆注,是把混合合格的藥漿用適當(dāng)?shù)墓に嚪椒驳綔?zhǔn)備好的燃燒室殼體中,待固化后制成符合設(shè)計(jì)要求的藥柱。過去采用人工借助輔助工具進(jìn)行澆注,設(shè)備和方法單一,甚至一臺(tái)設(shè)備只能進(jìn)行一發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī)的澆注,由于生產(chǎn)的數(shù)量大,人力、物力消耗也大。并且,容易產(chǎn)生振動(dòng)摩擦,引發(fā)事故。
本文針對(duì)某企業(yè)固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)的澆注,開發(fā)研制了一套能夠遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控澆注的控制系統(tǒng)。操作人員可以在隔離的控制室內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)澆注過程的遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控,從而確保了操作人員的生命和國家財(cái)產(chǎn)的安全。
集成澆注監(jiān)控系統(tǒng)由澆注裝置、計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)裝置、液壓控制系統(tǒng)組成。
自動(dòng)澆注裝置主體結(jié)構(gòu),如圖1所示。根據(jù)該型號(hào)固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)的特點(diǎn),當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)精確定位并固定后,將已經(jīng)混合好的藥漿通過一二級(jí)漏斗真空除氣后,澆注到發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)。發(fā)動(dòng)機(jī)的藥量由發(fā)動(dòng)機(jī)下的稱重傳感器控制,發(fā)動(dòng)機(jī)底部的液壓升降裝置同時(shí)也是振動(dòng)裝置,用于振動(dòng)澆注。
自動(dòng)澆注開始時(shí),將已經(jīng)混合好的可澆注固體推進(jìn)劑藥漿放入一次料斗中保溫,開啟一級(jí)二級(jí)料斗之間的閥門,藥漿通過閥門進(jìn)入真空度符合要求的二次料斗中抽空。除氣結(jié)束后,開啟二級(jí)料斗下面的閥門,使已除氣的藥漿通過真空壓差壓入插管流入發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)。發(fā)動(dòng)機(jī)藥量由發(fā)動(dòng)機(jī)下面的承重傳感器控制,同時(shí)通過下料計(jì)時(shí)器計(jì)算瞬時(shí)的下料速度和平均下料速度,整個(gè)系統(tǒng)工作具有連續(xù)性。
若用插管澆注,當(dāng)將要澆注滿的時(shí)候,調(diào)節(jié)液壓升降機(jī)構(gòu),使發(fā)動(dòng)機(jī)下降,插管上移并離開發(fā)動(dòng)機(jī)口,繼續(xù)澆注,直至澆注完畢。若直接滴藥澆注,則不需要。發(fā)動(dòng)機(jī)下的液壓升降裝置不僅起到升降發(fā)動(dòng)機(jī)的作用,而且在澆注過程中還起到振動(dòng)的作用,使?jié)沧⒕鶆颉6瘟隙分性O(shè)有紅外液面檢測(cè)裝置,可以實(shí)時(shí)檢測(cè)推進(jìn)劑藥面高度并隨時(shí)關(guān)閉閥門。澆注缸中花板上或其他位置裝有微型攝像頭,可以對(duì)澆注情況進(jìn)行實(shí)時(shí)的觀察。
當(dāng)本裝置不工作的時(shí)候,活動(dòng)平板下降到最低位置,整個(gè)裝置置于地坑內(nèi),蓋上蓋板后與地面保持水平。

圖1 澆注裝置主體結(jié)構(gòu)布局圖
自動(dòng)澆注裝置中的兩級(jí)料斗結(jié)構(gòu),如圖2所示。該裝置由料斗、澆注控制閥、液壓缸、隔爆電機(jī)等組成,一級(jí)料斗二級(jí)料斗之間,二級(jí)料斗下面都裝有澆注控制閥,用于控制藥漿的澆注速度、澆注量。整個(gè)裝置由下面的兩個(gè)升降缸控制其升降,兩邊各有兩個(gè)導(dǎo)柱,其導(dǎo)向作用。料斗裝置的水平轉(zhuǎn)移,是通過最下面的皮帶帶動(dòng),由隔爆電機(jī)提供動(dòng)力,皮帶帶動(dòng)整個(gè)裝置沿著下面兩個(gè)導(dǎo)軌做直線滑動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)料斗裝置的轉(zhuǎn)移。

圖2 澆注裝置中兩級(jí)料斗結(jié)構(gòu)圖
按照澆注裝置在功能上的要求,同時(shí)為了滿足生產(chǎn)和管理方面的需要,本文所開發(fā)的遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng),依據(jù)分散檢測(cè)、集中監(jiān)控管理的原則,設(shè)計(jì)出由遠(yuǎn)程上位計(jì)算機(jī)進(jìn)行集中管理、下位機(jī)PLC實(shí)現(xiàn)具體控制任務(wù)的高可靠性系統(tǒng)。計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)的工作原理,如圖3所示。

圖3 計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)工作原理圖
計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)以上位PC機(jī)和下位PLC為核心,采用模塊化設(shè)計(jì),可根據(jù)系統(tǒng)不同的控制要求進(jìn)行調(diào)整,具有良好的可擴(kuò)展性。上位PC機(jī)選用高性能工業(yè)控制計(jì)算機(jī),在上位PC機(jī)上安裝世紀(jì)星組態(tài)軟件。下位PLC選用三菱FX3U-32MR PLC及一塊FXON-485-ADP模塊、一塊FX2N-4AD模塊、一塊FX2N-2DA模塊。上位PC機(jī)和PLC通信通過串行通信(RS-485)方式實(shí)現(xiàn)。
采用手動(dòng)方式和自動(dòng)方式,手動(dòng)方式在調(diào)試使用。自動(dòng)方式主要包括PLC邏輯控制、速度控制和位移控制。
1.2.1 PLC邏輯控制
PLC邏輯控制主要是對(duì)生產(chǎn)裝置的邏輯動(dòng)作和工作流程進(jìn)行控制。實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)裝置各油缸按要求動(dòng)作,依次進(jìn)行提升、下降、振動(dòng),澆注漏斗到預(yù)定位置停止、復(fù)位等操作。
1.2.2 澆注量預(yù)置、速度和位移控制
由于藥漿對(duì)摩擦、沖擊等十分敏感,所以在澆注液壓缸連接處裝了一個(gè)承重傳感器,用來實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)澆注時(shí)藥量的變化,并在澆注平臺(tái)上安裝一個(gè)防爆編碼器,用來實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)澆注時(shí)位移和速度的變化。一旦藥量、速度和位移超出設(shè)定值時(shí),系統(tǒng)將自動(dòng)停止運(yùn)行并報(bào)警,保證了系統(tǒng)安全,手動(dòng)恢復(fù)后再次啟動(dòng)系統(tǒng)。
由此可見,澆注監(jiān)控系統(tǒng)采用上、下位機(jī)結(jié)合的主從控制結(jié)構(gòu),上位PC機(jī)選用高性能工業(yè)控制計(jì)算機(jī),世紀(jì)星組態(tài)軟件安裝在上位PC機(jī)上。
檢測(cè)裝置由稱重傳感器、防爆編碼器、兩個(gè)壓力變送器組成。它將壓力信號(hào)、位移信號(hào)、速度信號(hào)、油壓信號(hào)通過PLC的A/D模塊送入控制系統(tǒng)。所用傳感器的原理及應(yīng)用如下:
1)工作過程中,需要對(duì)澆注藥漿量進(jìn)行檢測(cè),由于藥漿對(duì)靜電和火花敏感。稱重傳感器選用了101BS稱重傳感器。該設(shè)備抗干擾能力強(qiáng),精度等級(jí)高,適合沖擊場(chǎng)合及動(dòng)態(tài)稱量,且不銹鋼焊封結(jié)構(gòu),防護(hù)等級(jí)為IP68, 適于危險(xiǎn)環(huán)境使用,防爆等級(jí)為(Ex ib Ⅱ CT4)級(jí),完全能滿足使用需要。
2)位移和速度的檢測(cè)是進(jìn)行動(dòng)作判斷的依據(jù),因此在控制系統(tǒng)中具有很重要的作用。位移的測(cè)量需要高精度、絕對(duì)位置測(cè)量的位移傳感器。設(shè)計(jì)中選用了德國Hengstler RI70-T4防爆編碼器,可供脈沖10000P/R。
3)在工作過程中,為了檢測(cè)主油路和負(fù)載油路,都安裝了壓力變送器。PLC可根據(jù)變送器傳回的電流信號(hào),對(duì)液壓系統(tǒng)載荷的異常變化做出及時(shí)處理
針對(duì)本裝置澆注對(duì)象的易燃易爆性,要求升降油缸工作平穩(wěn)、反應(yīng)快,能快速的啟動(dòng)制動(dòng),因此設(shè)計(jì)液壓系統(tǒng)部分如圖4所示,在液壓控制系統(tǒng)中分別采用比例溢流閥和比例調(diào)速閥。

圖4 液壓控制原理圖
此外,在料斗裝置的升降,以及澆注控制閥和加緊缸的控制中,采用了一些比例方向閥、隔爆方向閥等。
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫是“世紀(jì)星”的核心和引擎,也是聯(lián)系上位機(jī)和下位機(jī)的橋梁。監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的工作狀況要以動(dòng)畫的形式反映在屏幕上,操作者在計(jì)算機(jī)前發(fā)布的指令也要迅速送達(dá)工作現(xiàn)場(chǎng),這一切都是以實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫為中介環(huán)節(jié)的。在世紀(jì)星開發(fā)系統(tǒng)中“變量數(shù)據(jù)庫”對(duì)話框里定義變量,定義時(shí)要指定變量名和變量類型,有些還需要一些附加信息。
動(dòng)畫連接就是在畫面的圖形對(duì)象與數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)變量之間建立一種關(guān)系,當(dāng)變量實(shí)時(shí)值改變時(shí),在畫面上以圖像對(duì)象的動(dòng)畫效果表示出來;或者由用戶通過圖形對(duì)象改變數(shù)據(jù)變量的值。
總之,上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)可以完美地實(shí)現(xiàn)如下功能:
1)控制系統(tǒng)可根據(jù)設(shè)定參數(shù)自動(dòng)運(yùn)行;
2)操作員可隨時(shí)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行手動(dòng)操作;
3)報(bào)警顯示:系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)澆注速度、澆注量等變化,一旦超出設(shè)定值,系統(tǒng)將停止運(yùn)行并報(bào)警,以保證人員安全;
4)實(shí)時(shí)/歷史趨勢(shì)顯示及報(bào)表打印。

圖5 模擬量處理流程圖
PLC作為系統(tǒng)的下位機(jī)除了接收上位計(jì)算機(jī)的控制指令,完成一定邏輯關(guān)系的開關(guān)量輸出外,還要完成模擬量的采集和數(shù)字量與模擬量之間的轉(zhuǎn)化。圖5是模擬量處理的流程圖。
速度控制是機(jī)電一體化系統(tǒng)中較難控制的一個(gè)參數(shù),為確保澆注安全,尤其注重澆注速度的平穩(wěn)性,故采用經(jīng)典控制理論中最典型的PID調(diào)節(jié)對(duì)其進(jìn)行控制。
PID控制的微分方程為:

e(t)=r(t)-y(t)稱為偏差值,可作為PID調(diào)節(jié)的輸入信號(hào),其中r(t)為給定值,y(t)為被測(cè)變量值,Kp稱為比例系數(shù),Ti為積分時(shí)間常數(shù),Td為微分時(shí)間常數(shù),P(t)為PID調(diào)節(jié)的輸出信號(hào)。
使用PID指令,需要確定四個(gè)控制參數(shù):采樣周期T、比例增益Kp,積分增益Ti及微分增益Td。這些控制參數(shù)可以使用自動(dòng)調(diào)諧法求得,然后在實(shí)際應(yīng)用中不斷檢驗(yàn)和修正,以期達(dá)到最佳的控制效果。
執(zhí)行元件運(yùn)動(dòng)速度很低時(shí),要考慮設(shè)備運(yùn)行的平穩(wěn)性和是否出現(xiàn)“爬行”現(xiàn)象,低速爬行是一種不正常的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。推進(jìn)劑藥漿是一種高含能材料,屬A1級(jí)易燃易爆危險(xiǎn)品,其摩擦感度和沖擊感度高,具有燃燒和爆炸的危險(xiǎn)性。當(dāng)出現(xiàn)爬行時(shí),上述指標(biāo)極易超過藥漿的許用極限,導(dǎo)致發(fā)生燃爆事故。因此,對(duì)于爬行問題的研究顯得尤為重要。

圖6 直線軸承結(jié)構(gòu)圖
為了減小爬行帶來的危害,選用直線軸承與導(dǎo)柱配合。直線軸承的外套由高碳鉻軸承鋼制成,經(jīng)淬硬和精磨處理,可為軸承內(nèi)套和軸承箱提供安全可靠的裝配。滾珠在保持架上的回路運(yùn)行,光滑的滾珠導(dǎo)向面可以有效的降低爬行,甚至消除爬行,直線軸承如圖6所示。
軟件方面以FX3U-32MR可編程控制器為核心,采用比例積分微分(PID)算法對(duì)模擬量進(jìn)行閉環(huán)控制。作為一種非常簡(jiǎn)便、有效的控制方法,PID控制長期以來一直被廣泛用于溫度、液位、壓力、速度等過程控制系統(tǒng)中。雖然在多年的實(shí)際應(yīng)用中,也出現(xiàn)了多種改進(jìn)型的PID算法,但是常規(guī)的PID控制算法對(duì)大多數(shù)控制系統(tǒng)已經(jīng)能夠滿足誤差精度要求,因此可以采用常規(guī)的PID控制算法來進(jìn)行有效控制。
PID控制是比例(Proportional)、積分(Integral)和微分(Derivative)三種動(dòng)作的合成作用,其作用是使被控制對(duì)象達(dá)到并保持于設(shè)定值(SV),當(dāng)SV發(fā)生變化時(shí),能使受控對(duì)象快速達(dá)到新的目標(biāo)值。采用三菱PLC施行PID控制指令能夠有效地對(duì)低速無爬行澆注過程中的速度進(jìn)行控制。
上位機(jī)PC與下位機(jī)PLC的通信,如圖7所示。

圖7 上位機(jī)PC與下位機(jī)PLC的通信圖
在實(shí)際應(yīng)用中采取了相應(yīng)的安全和抗干擾措施,以確保具有很高的可靠性:
1)由于控制對(duì)象的特殊性,其所有的控制動(dòng)作都要以是否安全作為前提,因此所有在危險(xiǎn)工作區(qū)的電氣設(shè)備都具有安全防爆特性;
2)確保所有金屬導(dǎo)體可靠接地,以及時(shí)消散靜電積累;
3)數(shù)字元件與模擬元件分開供電。電磁閥等數(shù)字量元件應(yīng)采用開關(guān)電源供電,傳感器等模擬量元件應(yīng)采用線性電源供電,開關(guān)電源具有很高的輸出噪聲和波紋,若對(duì)模擬量元件供電將會(huì)產(chǎn)生很大干擾;
4)采用屏蔽電纜線傳輸模擬信號(hào)并遠(yuǎn)離動(dòng)力線。采用屏蔽線可有效避免輻射電磁干擾,由于動(dòng)力線周圍具有較強(qiáng)的電磁輻射,信號(hào)線應(yīng)避免靠近動(dòng)力線。
本文設(shè)計(jì)的基于PLC和組態(tài)軟件的固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)集成澆注監(jiān)控系統(tǒng),利用PLC抗干擾能力強(qiáng)、組網(wǎng)方便、適用于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的特點(diǎn),依靠組態(tài)軟件強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理和圖形表現(xiàn)能力,實(shí)現(xiàn)了對(duì)澆注系統(tǒng)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),確保了對(duì)澆注有關(guān)參數(shù)的有效閉環(huán)控制,滿足了項(xiàng)目的要求,有效地保障了工作人員的安全,顯著提高了工作效率和澆注質(zhì)量。
目前,整個(gè)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)已經(jīng)完成整體的設(shè)計(jì)。
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