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裂變產物中89Rb的分離

2011-03-24 05:34:10葉宏生徐利軍陳克勝
核技術 2011年7期

葉宏生 徐利軍 夏 文 林 敏 陳克勝

(中國原子能科學研究院計量測試部 北京 102413)

為提高短壽命核素89Rb相關核科學數據的測量精度,得生產、分離出高純度的核素[1–5]。從235U裂變產物中可分離出能滿足測量所需活度要求的89Rb,但裂變核素種類繁多,Rb同位素更難以分離。O'Kelley等[6]采用反沖捕集法從裂變產物中收集89Rb,將濃縮鈾用鋁膜包裹后密封在特殊設計的“跑兔”中,鋁膜將裂變產生的大部分碎片捕集,而裂變碎片中的 Kr氣則通過一個由干冰和丙酮冷卻的玻璃毛細管進入另一容器,其內有一塊帶靜電的鋁膜,當Kr衰變成Rb則被鋁膜捕集。由于裂變產物中的Xe也由抽吸帶走,該方法存在Xe的子體Cs的干擾。

鑒于裂變產物中Rb同位素分離的復雜性,我們改進了原有低溫冷阱裝置,通過母核分離消除裂變產物中大部分雜質核素的干擾,同時利用雙冷阱盡量減少Xe的子體Cs,最后用化學分離法得到較為純凈的89Rb。

1 實驗部分

1.1 實驗原理

235U裂變產物中89Rb相鄰衰變鏈為(括弧中為半衰期):

88Br (16.3 s) →88Kr (2.84 h) →88Rb (17.8 min)

89Br (4.3 s) →89Kr (3.15 min) →89Rb (15.15 min)

90Br (1.9 s) →90Kr (32.3 s) →90Rb (2.63 min)

138I (6.49 s) →138Xe (14.08 min) →138Cs (33.41 min)

冷卻法(圖1)消除Xe及其子體Cs干擾的原理如下:Kr的熔點和沸點分別為?156.6°C和?152.9°C[7],Xe 則為?112°C 和?107.1°C, 尋找合適的溫度,在此溫度下Kr流走,而留下Xe與其他裂變產物,就可消除 Xe的干擾。同時,利用時間差將90Kr衰變殆盡成90Rb而留下,而89Kr則流到下一級分離裝置,幾個89Kr的半衰期后,就有足夠量的89Rb,用溶液洗滌下來。

圖1 89Rb分離方案Fig.1 Separation scheme of 89Rb.

1.2 雙冷阱

雙冷阱的分離原理為:載氣(摻有 Kr和 Xe的氮氣)壓力為0.2–0.4MPa,氣體流量為1–4L/min,設Kr和Xe含量為0.05%–1%,則氣流中的Kr和Xe的分壓力為100–2000Pa,要使Xe留下而Kr流走,還需要 Xe發生相變,形成固體或者液體,而Kr始終保持氣相狀態。當氣流中Xe含量為0.05%也即分壓為100 Pa時,可算得所需飽和溫度為103 K,該溫度下對應的Kr的飽和蒸汽壓力為17475Pa,100<<17475,該狀態下 Kr是單相的氣體,而 Xe則由氣態飽和成液態,從而將二者分離。

我們利用不同氣體的飽和蒸氣壓的不同,改進了原有的低溫氣體分離裝置[8],增加冷卻冷阱,改造后裝置示意如圖2所示。

圖2 雙冷阱示意圖Fig.2 Schematics of the double cold trap.

整個工作容器的外部主體為可耐壓的杜瓦鋼筒,工作容器外圍纏繞電阻絲。液氮容器通過自增壓方式將液氮壓入杜瓦瓶,以冷卻工作容器,利用加熱器的微量加熱使液氮氣化,通過改變液氮上方的飽和蒸汽壓而控制溫度。調節到所需溫度后,摻有Kr、Xe的氮氣流入到低溫工作容器中,Xe冷凍下來而Kr流走,從而實現Kr、Xe分離,再過幾個89Kr半衰期而得到足夠的89Rb。

該實驗裝置位(圖 3)于中國原子能科學研究院微型反應堆實驗室,摻有 Kr、Xe的混合氣依次經過多級裂變靶室、流量計到雙低溫冷阱,經過分離后廢氣被后端的緩沖罐、氣體壓縮泵和儲氣罐等收集,放置一定時間,待短壽命核素衰變殆盡后,通過活性炭排放到大氣。

圖3 實驗裝置示意圖Fig.3 Scheme of the cold trap experimental setup.

2 結果與討論

2.1 裂變產物生成時間與分離時間的選擇

采用氣體母核的冷卻方法,主要考慮裂變產物中氣體產物以及其子體的干擾,89Kr的半衰期為3.15min[9],88Kr的半衰期為2.84 h,可通過其差異去除88Rb的干擾。根據要求,對138Xe的收集時間定為2–3個半衰期。冷卻收集得的138Xe,從冷阱中解吸后,由138Xe和138Cs半衰期計算,可知30.4min時138Cs達到活度最大值。可見分離時間為10min左右收集效率最高,升溫解吸得的89Kr放置30.4min,基本都衰變成88Rb。

保護動作時,需要將發生故障的發電機從電力系統中切除,盡量縮小停電范圍,從而使得無故障部分能夠安全、穩定地運行。

2.2 冷阱入口溫度的選擇

由于進氣口處的鋼管導熱速度快,受液氮低溫影響較大,一方面易造成入口堵塞,另一方面溫度過低會將部分 Kr氣冷凍下來。因此在混合氣進口加裝加熱套,防止堵塞造成的核素污染。

根據89Rb的分離條件計算,所購混合氣為含Kr、Xe 各 0.5% (V/V)的 N2(40L/10Mpa)。

溫度選擇實驗用一個冷阱進行,加入液氮,平衡溫度,使冷阱保持在?196℃左右,向冷阱中通入含 Kr、Xe(0.5%)的 N2。入口處加熱套的溫度為60°C、90°C、126°C,觀察堵塞所需時間分別為 3、8和>25 mm。

由于89Rb及其母核的半衰期較短,因此Kr、Xe的分離僅需要維持30 min左右即可,可見上述實驗條件已經可以滿足。

2.3 89Rb熱分離條件的選擇

經多次分離,所得結果仍有138Cs的干擾,故對89Rb的熱分離條件(表1)進行研究:(1) 改變混合氣中Kr、Xe的比例,從1%的Kr、1%的Xe;0.5%的Kr、0%的Xe;最終改為0.5%的Kr、0.5%的Xe;(2) 改變兩個冷阱的分離溫度;(3)改變在靶室中靜態輻照和動態輻照的時間。

從以上結果可以看出,隨著冷阱1的溫度降低,Xe的冷凍效率提高,雜質含量降低。但按照此方法,并進一步降低冷阱 1的溫度或改善混合氣中 Kr、Xe載體的含量,138Cs含量雖有所降低,但仍達不到完全去除雜質的要求,所得的結果如圖4。

表1 改變條件89Rb的分離結果分析(2#冷阱?198°C)Table 1 Condition of separating 89Rb (Trap 2 at ?198°C)

圖4 存在138Cs干擾的89Rb的分離結果Fig.4 g spectrum of 89Rb with 138Cs.

2.4 對138Cs的去污研究

通過多次試驗證明由于冷阱體積設計有限,混合氣中Xe無法實現100%冷卻,為除去其中由Xe的子核Cs,將收集的Rb用萃取法進行純化,除去其中的Cs。Cs的萃取劑為4-叔丁基-2-(a-甲基芐基)苯酚(t-BAMBP)。

為考察不同堿性條件下 t-BAMBP對 Rb-Cs的分離效果,進行如下冷實驗:將t-BAMBP/二甲苯作為有機相,不同堿性大小含有 Rb/Cs離子的溶液作為水相,分別混合萃取1 min,分離后水相調節至酸性條件用 ICP-MS(型號 ELEMENT,Finnigan-MAT公司)進行分析。計算不同堿性條件下有機相對Rb/Cs的分配比。實驗結果見圖5。從結果可以看出OH?的濃度為0.1mol/L時Rb/Cs的分配系數最大,因此選擇此條件為最佳分離條件。

圖5 不同的堿性條件下t-BAMBP對Rb、Cs的萃取分配比(a),分配系數(b)Fig.5 Distribution ratio (a) and Distribution coefficient (b) of Rb and Cs extraction with t-BAMBP in different alkalinity.

2.5 其他雜質去除

圖4表明,除138Cs的干擾外,在低能端300 keV附近還有雜質峰,經過相鄰核素衰變鏈分析,它們是Rb衰變成Sr的干擾,如91Sr等,用PMCyP萃取可除去這些雜質的干擾,所得的結果圖6。

2.6 分離結果

通過上述去污后,測量初始時刻所得89Rb活度為2′104Bq,利用g低本底反康普頓譜儀測量分離所得樣品的雜質,用文獻[4]的方法計算89Rb樣品中的雜質含量如表2。

圖6 除去所有雜質后所得89Rb的分離結果Fig.6 g spectrum of 89Rb without impurity.

表2 主要一些干擾放射性核素的去污因子Table 2 Decontamination factors (DF) for some nuclides

3 推薦分離流程

(1) 打開低溫分離裝置的工作區管路(混合氣管路),通入純氮氣去除空氣,確保無水蒸氣殘留;

(2) 打開低溫分離裝置兩個冷阱的低溫區管路和液氮容器,排入液氮直到溫度顯示為液氮溫度后進行電阻絲加熱,利用排氣閥控制低溫產生區的壓力,使達所需溫度(1#冷阱,?191℃;2#冷阱,?195℃),穩定2 min,使工作區的溫度達到平衡;

(3) 打開輻照中子門以及混合氣入口,在靶室中輻照3 min,打開冷阱混合氣入口以及尾氣收集口、氣體壓縮泵,收集裂變產物7 min;

(4) 收集完成后關閉工作區進氣口、出氣口,產物冷卻1 min后升溫;

(5) 升溫的Kr氣用另一容器收集,靜置6 min左右,讓89Kr衰變成足夠的89Rb,加入混有Rb載體的溶液,將干擾同位素138Cs反洗到水相;

(6) 溶液轉移至分液漏斗,分別用t-BAMBP和PMCyP萃取分離溶液,所得的水相即可制源測量。

4 結論

實驗中采用的雙冷阱是在原有裝置的基礎上進行設計改造的,由于混合氣的氣體流速較大,而冷阱工作區的體積較小,因此第一個冷阱對 Xe的冷卻效率未達到99%以上。這導致后面分離得到的89Rb中存在138Cs的干擾,雖然可以通過萃取的方法除去138Cs,但其中耗費的時間導致89Rb的總量減少,下一步的工作可以增加冷阱的體積以對其進行進一步完善。

考慮到在前端進行低溫冷阱操作時工作人員的輻射劑量防護,本實驗中利用該方法得到89Rb的量大約為104Bq量級,若能實現對裝置的遠程控制,還可以提高中子通量,將所得89Rb總量提高,以滿足g發射率的測量要求。

1 凡金龍, 王世聯, 黃萍, 等.裂變產物中短壽命核素138Cs 的分離提取[J], 光譜實驗室, 2003, 20(6):877–879 FAN Jinlong, WANG Shilian, HUANG Ping, et al.Fission products in the separation of short-lived nuclides138Cs extraction[J], Spectroscopy Laboratory, 2003, 20 (6):877–879

2 Rengan K.Continuous gas phase chemical separation [J],J Radioanal Nucl Chem, 1990, 142(1): 173–181

3 Arlt R.Beyer G J, Herrmann E, et al.On the identification of78Rb/T=19 min[J], Radiochem Radioanal Lett, 10(1972): 173–175.

4 Fritze K, Kennett T J.The identification and half-lives of fission-product92Rb and93Rb[J], Can J Phys, 1960, 38:1614-1622.

5 Litz L M, Ring S A, Balkwell W R.The 1.25-min82Rbm daughter of 27-day82Sr [J], Phys Rev, 1953, 92: 288-290

6 O'Kelley G D, Lazar N H, Eichler E.Decay of89Rb[J],Phys Rev, 1956, 102: 223-227.

7 David R Lide.CRC Handbook of Chemistry and Physics[M].83rded.Boca Raton, FL: CRC Press, 2002

8 徐利軍, 葉宏生, 陳克勝, 等, 低溫冷阱法分離裂變產物中138Cs[J], 核技術, 2008, 31(4): 316-320 XU Lijun CHEN Kesheng YE Hongsheng, et al.Separation of138Cs from fission products by a cold trap[J], Nucl Tech, 2008, 31(4): 316-320

9 Firstone R B, Table of Isotopes [Z].8th Edition Lawrence Berkley National Laboratory, University of California,1996.

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