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牽引變壓器投運時異常跳閘與對策研究

2011-03-13 01:22:36鐵,郎
電氣化鐵道 2011年1期
關(guān)鍵詞:變壓器

劉 鐵,郎 兵

0 引言

牽引變壓器是電氣化鐵道供電的電源設(shè)備,直接影響到供電可靠性。為了保證牽引變壓器處于良好的工作狀態(tài),文獻[1]規(guī)定,每年都要對牽引變壓器進行一次預(yù)防性試驗和檢修。牽引變壓器檢修后投入運行時,二次側(cè)處于空載開路狀態(tài),先對110 kV 高壓側(cè)合閘充電,待牽引變壓器的工作狀態(tài)指示正常后,二次側(cè)再接入27.5 kV 母線,完成牽引變壓器的投入過程。但據(jù)調(diào)查曾有多個變電所檢修后的牽引變壓器在投運中發(fā)生異常跳閘,不能及時恢復(fù)運行。例如,2008 年5 月某牽引變壓器在檢修后的投入過程中出現(xiàn)異常跳閘,導(dǎo)致變電所運行人員、檢修人員、調(diào)度人員等高度緊張,不得不延長被檢修的牽引變壓器恢復(fù)投運的時間。經(jīng)過重新試驗檢查、取變壓器油進行氣相色譜分析,結(jié)果各項指標(biāo)均符合有關(guān)規(guī)程的規(guī)定,再次投運成功。為了保證檢修后的牽引變壓器順利投運,有必要對該異常跳閘情況進行研究。

1 異常跳閘原因分析

為了防止?fàn)恳儔浩鲀?nèi)部故障,每臺牽引變壓器都設(shè)置有差動保護,當(dāng)輸入與輸出電流的差值大于差動繼電保護的整定值,就會啟動牽引變壓器兩側(cè)的斷路器跳閘。檢修后投入運行的牽引變壓器是空載狀態(tài),二次側(cè)的輸出電流為零,差動保護裝置提取的信號只有一次側(cè)的空載勵磁電流,因此,該異常跳閘的原因應(yīng)該是牽引變壓器勵磁涌流超過了差動保護的整定值所致。

為什么合閘時會出現(xiàn)涌流?牽引變壓器空載合閘可以等效為一個鐵磁線圈,磁化曲線如圖1 所示,Φ-i 具有非線性、飽和特性。磁通Φ小于飽和值Φb的部分對應(yīng)的電感記為Lm,磁通Φ超過飽和值Φb的部分對應(yīng)的電感記為Lb,由圖1 可見,非飽和部分的斜率比飽和部分的斜率大很多,即:Lm>>Lb。因此,牽引變壓器線圈中的電流在磁通飽和狀態(tài)下就會激增,出現(xiàn)勵磁涌流。

一般情況下,牽引變壓器的空載勵磁電流在額定電流的百分之幾以下,比差動保護的整定值小得多,不引起跳閘。但是,在某些不利情況下,例如:預(yù)防檢修中的直流試驗引起變壓器剩磁,不合適的合閘初相位角就可能發(fā)生合閘涌流現(xiàn)象,導(dǎo)致電流大于差動保護整定值,啟動跳閘,造成牽引變壓器投運失敗。

圖1 變壓器線圈Φ-i 曲線圖

2 變壓器合閘過程的涌流計算

為了簡化計算,忽略電源內(nèi)阻抗和斷路器動作的分散性,牽引變壓器空載合閘就是三相對稱電路,抽出一相的等效電路如圖2 所示,設(shè)電源為e(t) = Umcos(ωt + θ),合閘時變壓器鐵心磁通

圖2 變壓器空載合閘的單相等值電路圖

如果合閘瞬時鐵心中有剩磁通Φ(0) = Φc(例如檢修中直流試驗后剩余的),則積分常數(shù)

取Φ-i 曲線飽和部分的初始值Φ(0) = Φb,合閘前線圈電流i(0) = 0,則合閘后線圈中出現(xiàn)的勵磁電流

3 牽引變壓器合閘涌流仿真

以發(fā)生投運時跳閘的某牽引變壓器為例進行仿真,仿真參數(shù):牽引變壓器的接線方式Y(jié)-Δ,額定電壓110/27.5 kV,額定電流131.22 / 454.55 A,額定容量25 MV·A,空載電流2.8%,空載損耗25 kW,短路損耗135 kW,短路電壓10.5%,飽和狀態(tài)的磁通Φb取額定狀態(tài)的1.1 倍,變壓器的剩磁通取Φc= 0.8 p.u.[2];電力系統(tǒng)短路容量為762 MV·A,距牽引變電所13.2 km;牽引變電所空載時110 kV 母線實測電壓121 kV ;110 kV 線路單位長度的電阻為0.21 Ω/km,電抗為0.416 Ω/km,電納為2.74×10-6S/km;牽引變壓器差動保護整定電流2.84 A,獲取差動信號的電流變壓器變比為40。

仿真采用的數(shù)學(xué)工具為MATLAB[3],建立的仿真模型如圖3 所示,牽引變壓器合閘時電流的仿真波形如圖4 所示,在不同的初相位角合閘時,各相電流的最大幅值仿真結(jié)果如表1 所示。從表1 可見,合閘初相位角θ 在?5°~0~355°時,A 相涌流會超過差動整定值(2.84×40 = 113.6 A);θ在300°左右時,B 相涌流也會超過差動整定值;合閘過程中涌流引起差動的概率為3%。

表1 牽引變壓器在不同合閘角時各相涌流最大值表

圖3 牽引變壓器合閘仿真模型示意圖

圖4 牽引變壓器典型的合閘涌流波形圖

4 牽引變壓器異常跳閘的防止對策

牽引變壓器空載合閘涌流是一種暫態(tài)現(xiàn)象,持續(xù)時間ms 級,一般不會對變壓器構(gòu)成危害。涌流電流的波形呈非正弦狀,如果差動繼電保護裝置能夠快速判斷是否出現(xiàn)涌流,就可以控制差動保護裝置不被啟動,避免牽引變壓器投運時發(fā)生異常跳閘。

電力系統(tǒng)提供的電源可視為對稱的三相正弦波,由于電源短路容量大,則鐵心線圈Φ-i 曲線的非線性特性強制作用會引起電流波形畸變。采用作圖法將變壓器線圈的e(t)、Φ(t)、i(t)曲線繪在同一平面,如圖5,可見:飽和狀態(tài)下的涌流波形曲線上升或者下降部分都呈“凹”形狀,相鄰2 個涌流波形的底部必然呈現(xiàn)出“平底”形狀。該波形特征從仿真的涌流波形(圖4)也得到了證明。

牽引變壓器額定狀態(tài)下的勵磁電流波形是正弦波形,正弦波的任何上升或下降部分總是呈“凸”形狀,與涌流現(xiàn)象的“平底”電流波形具有明顯的差別。一方面涌流波形上升或下降的時間為1/4 周期,即:5 ms,遠(yuǎn)小于繼電保護裝置響應(yīng)和整定的動作時間,另一方面,采樣速率1 MS/s 的普通數(shù)據(jù)采樣器件在5 ms 內(nèi)可以采樣5 000 個點,能夠非常精確地還原被測波形,例如:涌流從0 升高到200 A,2 個采樣點之間的涌流差值僅為0.04 A。因此,在5 ms 內(nèi)利用涌流波形與正常勵磁電流的特征差別,完全可以判斷是否發(fā)生涌流,關(guān)鍵技術(shù)是對電流波形進行快速識別的算法。

圖5 變壓器線圈電壓電流與磁通關(guān)系圖

若在牽引變壓器投運過程中,電流檢測裝置在5 ms 內(nèi)的采樣數(shù)據(jù)通過最小二乘法擬合還原的波形函數(shù):

對式(4)求二階導(dǎo)數(shù):

根據(jù)微積分原理,只要滿足:f ″(t)>0,即

就可以判定函數(shù)f (t)具有“凹”形狀。

所以,在牽引變壓器合閘時,通過自動檢測合閘電流,計算機快速擬合電流波形函數(shù)式(4)、計算和判斷式(6)是否大于零值,從而可以診斷是否發(fā)生了涌流。對于合閘涌流,只要采取臨時閉鎖差動,或者延遲差動保護的動作,變壓器就不會發(fā)生跳閘。該方法非常簡單,診斷的精度只與電流擬合函數(shù)f (t)的表達式有關(guān),理論上講,f (t)采用高次多項式可以無限逼近被檢測的電流波形,因此,診斷精度完全可以達到工程需要。

5 結(jié)論與建議

(1)檢修后牽引變壓器投運時,如果發(fā)生異常跳閘,不一定是檢修失誤;理論分析表明,異常跳閘的原因是勵磁涌流。針對某牽引變壓器和電源參數(shù)條件下進行的仿真計算表明,在?5°~0~355°和300°初相位角下合閘,勵磁涌流幅值就會超過差動保護的整定值,引起牽引變壓器投運失敗。

(2)盡管變壓器勵磁涌流大小與變壓器鐵心材料、線圈特性、合閘初相位角等因素有關(guān),但工程實際中由于變壓器結(jié)構(gòu)和鐵心是確定的,是否發(fā)生涌流跳閘,主要取決于合閘相位角、變壓器直流泄漏試驗后的剩磁通,以及牽引變壓器的差動整定值大小。理論計算表明:合閘過程中涌流引起差動的概率僅為3%,所以,牽引變壓器投運時的異常跳閘事件只能是偶爾發(fā)生,不會頻繁。但是,盡管這是一個小概率事件,一旦發(fā)生,往往會造成人的精神緊張,延遲牽引變壓器恢復(fù)運行,甚至可能影響電氣化鐵路的運輸能力,因此,必須采取技術(shù)措施加以避免。

(3)理論分析和仿真結(jié)果表明:變壓器勵磁涌流的波形在上升部分和下降部分都呈現(xiàn)為“凹”特征,與正常工作的電流波形(正弦波)有明顯區(qū)別。因此,只要監(jiān)控變壓器的合閘電流,利用式(4)—式(6)的算法,能夠快速判斷是否發(fā)生了合閘涌流,從而采取臨時閉鎖差動,或者延遲差動保護的動作,避免牽引變壓器投運時的異常跳閘。

[1] 鐵道部.牽引變電所運行檢修規(guī)程[S].北京:中國鐵道出版社,2000.

[2] 王維儉,等.大型機組繼電保護理論基礎(chǔ)[M].北京:中國電力出版社,1996.

[3] 吳天明,等.MATLAB 電力系統(tǒng)設(shè)計與分析[M].北京:國防工業(yè)出版社,2004.

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