李春勝
(浙江愛(ài)立德化工有限公司,浙江衢州 324000)
我公司3套甲醛裝置均采用鐵鉬法生產(chǎn)工藝,單套裝置年產(chǎn)40kt。2010年下半年采取一系列的節(jié)能降耗措施,裝置的甲醇耗、電耗、水耗水平均有較大的進(jìn)步,筆者就一年來(lái)的節(jié)能降耗工作做個(gè)總結(jié)。
甲醇經(jīng)過(guò)甲醇泵輸送到甲醇蒸發(fā)器,經(jīng)過(guò)甲醇蒸發(fā)器加熱后與循環(huán)尾氣和新鮮空氣一起進(jìn)入到氣體換熱器,利用甲醛反應(yīng)器出來(lái)物料的余熱再次加熱,加熱后的甲醇?xì)馀c空氣進(jìn)入到裝有催化劑的列管內(nèi),反應(yīng)結(jié)束后從反應(yīng)器底部出來(lái),經(jīng)過(guò)并流換熱器換熱產(chǎn)蒸汽后,再進(jìn)入到氣體換熱器換熱,最后到吸收塔的洗滌器內(nèi),在洗滌器內(nèi)被噴淋下來(lái)的吸收液充分吸收,形成55%的濃甲醛,未被吸收的甲醛氣在吸收塔內(nèi)繼續(xù)上升,與吸收塔的三段循環(huán)液接觸吸收,吸收液通過(guò)吸收塔的集液盤(pán)流到吸收塔底部的37%濃度側(cè),生產(chǎn)成品甲醛。少量未吸收的甲醛氣與大量的氮?dú)庖徊糠盅h(huán)使用,一部分進(jìn)入到尾氣焚燒裝置,氣體經(jīng)過(guò)焚燒變成CO2,合格排放。
3套甲醛裝置反應(yīng)器熔鹽溫度與相應(yīng)的開(kāi)車(chē)時(shí)間對(duì)應(yīng)溫度均偏高,造成裝置負(fù)荷提不起來(lái),原本可以開(kāi)到滿負(fù)荷的裝置,1套只能開(kāi)70%~75%,2套只能開(kāi)80%~85%,3套2010年8月第一次開(kāi)車(chē),也只能開(kāi)到95%左右的負(fù)荷。負(fù)荷提不上去,相應(yīng)的電耗,水耗增加。
2010年裝置正常生產(chǎn)時(shí),吸收塔頂部溫度一般在25~30℃,夏季溫度還要高一些,一般在35℃左右。吸收塔頂溫度偏高,造成塔頂?shù)奈招Ч睿状枷母摺?/p>
甲醛裝置的水消耗主要是吸收塔頂?shù)难a(bǔ)水,副產(chǎn)蒸汽用的除鹽水,裝置冷卻用的循環(huán)水損耗以及風(fēng)機(jī)、泵、熔鹽攪拌電機(jī)的機(jī)封水。甲醛裝置水耗較高,一方面是裝置負(fù)荷沒(méi)開(kāi)足,機(jī)封水必須開(kāi),造成水消耗增加;另一方面是員工責(zé)任心不強(qiáng),停泵后未能及時(shí)關(guān)閉機(jī)封水,造成浪費(fèi)。
我公司甲醛裝置用電設(shè)備主要是循環(huán)風(fēng)機(jī)、給水泵、循環(huán)泵以及采出泵。2010年只有循環(huán)風(fēng)機(jī)有變頻裝置,而我公司裝置負(fù)荷均不能達(dá)到滿負(fù)荷,造成甲醛裝置用電形成 “大馬拉小車(chē)”的現(xiàn)象。
(1)2010年公司下發(fā)了節(jié)能降耗管理辦法,辦法中詳細(xì)介紹了甲醛裝置在降低甲醇消耗,電耗、水耗方面的技術(shù)措施,讓員工在節(jié)能降耗過(guò)程中有章可循。
(2)加強(qiáng)員工技術(shù)培訓(xùn),由原來(lái)的2月一次培訓(xùn),改為1月2次,主要培訓(xùn)操作技能,及在日常操作過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題的解決方法和對(duì)策,提高員工的技術(shù)水平。
根據(jù)裝置補(bǔ)水量,合理調(diào)節(jié)泵的變頻,降低裝置電耗。
我公司機(jī)封水是作為清下水排至地溝的,若循環(huán)泵機(jī)封漏,則易造成環(huán)保事故,而甲醛裝置第三段循環(huán)液溫度只有25℃左右,甲醛含量8%~12%。利用三段循環(huán)液作為甲醛循環(huán)泵的機(jī)封水,循環(huán)利用,既可減少裝置的用水量,又可以杜絕循環(huán)泵機(jī)封漏造成環(huán)保事故。
公司因開(kāi)冷凍水造成電耗偏高,一直未開(kāi)冰機(jī),而冷凍水裝置內(nèi)的循環(huán)水又閑置在那里,故通過(guò)簡(jiǎn)單的工藝配管,進(jìn)出口新增四只水閥,就可以利用閑置的冰機(jī)循環(huán)水裝置,增加甲醛裝置三段的冷卻效果,降低塔頂?shù)臏囟龋鰪?qiáng)三段循環(huán)液的吸收效果,從而降低甲醇的消耗。
公司自2011年開(kāi)始,新增工資的5%作為班組競(jìng)賽獎(jiǎng)金,通過(guò)制定詳細(xì)的競(jìng)賽制度,將甲醇耗、電耗、水耗作為勞動(dòng)競(jìng)賽的重要指標(biāo),然后將各項(xiàng)指標(biāo)按照競(jìng)賽成績(jī)對(duì)班組和操作個(gè)人進(jìn)行排名,排名靠前的班組競(jìng)賽獎(jiǎng)金多,靠后的獎(jiǎng)金少,操作個(gè)人排名前三名也給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì),提高員工節(jié)能降耗的積極性。
通過(guò)對(duì)反應(yīng)器溫度、熔鹽溫度、反應(yīng)器進(jìn)水溫度和流量的檢測(cè)分析,發(fā)現(xiàn)甲醛裝置負(fù)荷提不上去的主要原因是反應(yīng)器熔鹽溫度高,而造成熔鹽溫度高的原因是進(jìn)反應(yīng)器的水不能帶走熔鹽的熱量。通過(guò)對(duì)反應(yīng)器進(jìn)水溫度和流量的分析,最終發(fā)現(xiàn)是盤(pán)管結(jié)垢嚴(yán)重,造成盤(pán)管的換熱效果差,進(jìn)而使反應(yīng)器進(jìn)水不能及時(shí)帶走熔鹽的熱量,造成熔鹽溫度高。所以,我們聯(lián)系清洗公司對(duì)反應(yīng)器盤(pán)管進(jìn)行清洗。盤(pán)管器清洗結(jié)束后重新開(kāi)車(chē),裝置負(fù)荷由原來(lái)的70%~80%均提高到90%以上,第三套甲醛裝置能達(dá)到100%。
2010年、2011年甲醛裝置消耗數(shù)據(jù)對(duì)比見(jiàn)表1。

表1 甲醛裝置消耗數(shù)據(jù)表
3套甲醛裝置按80%的負(fù)荷,每套甲醛裝置年產(chǎn)40kt計(jì)算,則3套裝置6個(gè)月產(chǎn)甲醛48kt。按甲醇3 000元/t、電0.8元/(kW·h),水1元/t計(jì),則半年可節(jié)省的費(fèi)用為70萬(wàn)元。
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,節(jié)能降耗會(huì)越來(lái)越凸顯其緊迫性和重要性。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),節(jié)能降耗不僅是一種社會(huì)責(zé)任,更是賴(lài)以生存之本。近年來(lái)我國(guó)甲醛產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇,企業(yè)只有通過(guò)深化節(jié)能降耗,從而提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,才能得以生存。同時(shí),我們還應(yīng)承擔(dān)起我們應(yīng)有的社會(huì)責(zé)任,為保護(hù)我們賴(lài)以生存的環(huán)境作一點(diǎn)貢獻(xiàn)。