楊 明,秦建黨
(鶴壁寶馬化肥科技有限公司,河南鶴壁 458008)
合成氨、甲醇生產中,現在各企業領導已明白想提高經濟效益,節能降耗,必須關注造氣技術更新,設備改造等。造氣穩定,則生產穩定,企業才有效益。所以,在造氣改造投資方面可謂不遺余力地支持,但有些時候,改造不僅沒達到預期的目的,甚至還不如改造前。這是造氣在改造中矯枉過正,不注重細節而造成的。
目前,φ2 000mm系列爐高徑比在2∶1是比較合理的,也是經過科學論證和時間檢驗的。φ2 000mm系列爐都是從φ1 980mm擴徑而來的,最初只是單純的擴徑,沒有同比例增加爐膛高度,造成當時操作困難,消耗偏高,易翻爐等情況。經過分析對比,逐漸認識到高徑比的重要性,紛紛加高了爐膛的高度,從而穩定了操作。但有的企業在這方面有些盲目,高徑比達到了2.3∶1甚至2.4∶1,炭層空程都在2.2m以上。過高的爐膛有以下危害:
(1)置換空間大,在上下吹切換時浪費蒸汽和成品煤氣;
(2)煤落差大,塊煤尤其是煤棒易破碎斷裂;
(3)副反應產生的甲烷增多。

以上都是空程過高而產生的弊病,不論哪種情況,都不希望出現,不僅增加投資,還產生負效應,在造氣爐技改和擴建中一定要注意。
夾套的作用是防止原料煤高溫熔融粘結而產生掛壁現象。高溫熔融粘結的現象只有在氣化層位置才能發生,爐箅的高度,φ2 650mm爐一般在1 500~1 600mm之間,φ2 800mm爐基本在1 550~1 650mm之間,φ3 000~φ3 300mm在1 700~1 750mm之間。以φ2 650mm爐為例,爐箅高度按1 550mm算,爐箅風帽上灰渣層的厚度約250mm,氧化層和還原層(即氣化層)的厚度約550mm,往上是干餾層和干燥層,1 550+250+550=2 350mm。再加上灰渣過渡區的高度(和爐箅底座的高度相等)400mm,等于夾套上沿高于氣化層還有400mm高,不會產生掛壁的現象。也就是說,夾套在2 350mm對于φ2 650mm爐來說完全夠用。對于氣化層嚴重上移這種不正常情況另當別論,肯定是管理方面有問題了。
以上是針對塊煤來說的。相對型煤造氣來講,要相應增加夾套高度。因為型煤蓄熱性較差,要提高氣化層厚度,夾套的高徑比1∶1應該完全夠用,再高熱損失就大了,影響爐內熱平衡。
現在有些廠竟然使用著常壓全水夾套,壁溫在120~200℃,不僅攝取燃料層的熱量,還產生一定的冷壁效應,可以想象熱損失有多大。
目前針對冷壁效應,為減少熱損失,開發了各種夾套:①DJM耐壓夾套;②QF型油夾套;③AB型夾套。
使用最廣的是DJM耐壓夾套。目前,操作壓力已增壓到2.5MPa,大大降低了水冷壁效應,減少了爐內熱損失。
根據需要合理配置相應的管道及閥門是極為重要的,近十年來更是引起了人們的重視。但筆者考察發現不根據需要,盲目增大管道閥門的比比皆是,φ2 650mm煤氣爐煤氣管道增加到了800mm,問其效果如何,答作用不大。
其實,多大的管道合適,應當根據氣體適宜的流速來決定。生產中,單爐產氣量一定,管道粗了流速慢,系統阻力小,利于節能降耗,尤其是吹風氣阻力更不能大,以減少吹風氣中的CO2還原反應,減少吹風氣中的CO含量。但是,管道過于增大,不僅對氣化反應不好,而且需要配置相應的閥門,隨之而來的是油系統也需要更新,不然閥門起落速度過慢使消耗更高。
流速降到一定程度,不再影響制氣,再降低流速意義就不大了,一般流速控制在以下范圍內即可滿足需要。
(1)蒸汽 低壓蒸汽設計最大流速≤50m/s,減壓后流速應在15~25m/s之間。
(2)空氣 吹風時空氣流速應在9~14m/s之間。
(3)吹風氣 出爐后吹風氣流速應在15~25m/s之間。
(4)水煤氣 洗氣塔前10~25m/s,洗氣塔后8~10m/s。
根據產氣量計算出管道配置,再配置相應的閥門即可。
近幾年來,部分廠家將φ2650mm和φ2800mm造氣爐(包括錐形爐)更換成大灰盤,普通鑄鐵材質換成鑄鋼材質,增大爐條機。φ2 650mm配置φ3 120mm的灰盤,φ2 800mm造氣爐(包括錐形爐)更換成φ3 120mm的灰盤;并配置了一定的外防流裝置,有的還擴大了中間風箱。灰盤擴徑的目的有以下。
①增加灰渣過渡區,減少灰渣中的有效殘碳率,進一步降低煤耗。
②延長爐底運轉設備更換周期,降低因更換設備而影響生產的各項費用。
③降低入爐風速。
但某廠在改造φ2 800mm配置φ3 200mm的灰盤,外防流200mm,中間風箱是1 400mm以后,實際運行中卻是不盡人意。從運行情況來看,爐況不易穩定,與未更換爐相比,下渣含碳量較多,經多次調整,效果不明顯。
處理經過 針對經常出現翻爐、風壓高,下黑炭現象的爐況,采取拉滅處理,最后打開看時,均是爐內結成了環形疤塊(緊依偎夾套),中間低,周圍高。重新點爐投運后,4~5天的時間,就又出現上述情況,如此反反復復。
(1)問題分析
筆者經過認真調查,認為加大灰盤的技改思路是正確的,之所以出現這樣的問題,主要是與生產工藝不適應。
①排渣不暢。當初φ1 980mm造氣爐配套φ2 820mm灰盤,灰渣過渡區是420mm;從理論上來講,灰渣過渡區在400mm(全動態)左右是正合適的,此次φ2 800mm造氣爐底盤是φ3 200mm,外防流是200mm,加上灰盤與外防流之間的間隙,灰渣過渡區是410mm左右,雖然在最佳理論值之內,但不是全動態(外防流),往渣箱出渣不完全靠灰犁和灰盤配合,外防流區域是要靠灰盤上的渣往外擠。如果再加上破渣條的厚度50mm,那么灰渣過渡區就在460mm左右,有些偏長。而大多數造氣摻燒型煤60%以上,灰渣更多,需要有極大排灰能力的裝置。
②工藝和裝置設計不配套。對于塊煤和型煤摻燒工藝,在每個循環加煤過程中,由于塊煤是不規則形狀,且粒度較小,在整個燃料層中,始終處于爐中間狀態。而型煤呈橢圓形球狀,粒度大,易滾動,都處于燃料層周邊,形成外環區通風順,中心區通風偏少的現象。
底盤風口是φ1 400mm,從理論上來講,減緩了吹風流速,使吹風階段的帶出物減少,不易翻爐,這樣也同時增加了邊風的風量。但由于摻燒原因,爐內燃料層是中間阻力大,周圍過風順,形成爐內外環風大,產生了邊際效應,致使爐周圍先結疤,繼而造成爐況越來越惡化。
(2)改造過程
①中心管改為φ1 000mm,側重于增加中風及內環風強度。
②外防流三臺爐保持100mm寬度;一臺120mm;一臺外防流全部去掉。
改造后和以前對比,爐況較穩定,下渣情況明顯好轉。外防流120mm渣偏硬,無外防流渣偏碎,100mm三臺爐適中,比沒有擴大灰盤的殘碳率減少2%~3%。同時也說明外防流在100mm,灰渣過渡區在250~300mm較合適。
眾所周知,爐箅是造氣爐的心臟,一臺爐運行得是否穩定,消耗是否正常,和爐箅有很大的關系,可以說是直接影響煤耗的關鍵設備。
(1)爐箅首先布風要合理。布風合理均勻是檢驗爐箅的首要條件。φ2 000mm系列爐消耗低于φ3 000mm系列爐,最主要的原因就是爐箅布風均勻,爐膛越大,布風越不易均勻。
(2)風箱擴徑要和爐箅配套。理論上,最下層出來的風到水夾套內壁,氣體有趨壁習性,風到夾套內壁后,易順著夾套壁形成邊壁效應,所以這層布風系數應相對小些,如果中間風箱入爐風口也擴大,更要注意這樣的問題,避免因配置不當造成外環區風量過大,致使爐內結塊結疤。
(3)爐箅通風面積要大。通風面積大了,才能滿足煤氣爐氣化需要,并且還可以降低氣體流速,在調節上有調節余地,操作上有操作彈性。
(4)爐箅高度適合。隨著爐型擴大,高徑比也隨著增加,爐箅高度和層數也要相應增加,尤其是φ3 000mm系列爐燒煤棒或小粒煤,爐膛直徑大,煤的堆積角大。同樣道理,層數越多,在通風面積一定的條件下,風速愈低,布風愈均勻。個人認為,φ2 600mm系列爐爐箅應在1 500~1 600mm之間,型式可選六層六邊爐箅;φ2 800mm系列爐爐箅應在1 650mm左右,可選七層六邊爐箅;φ3 000~φ3 200mm爐爐箅應在1 700mm左右,可選八層六邊爐箅。
造氣節能改造,本來是一件非常好的事情,但若細節問題沒把握好,就達不到預期效果,不但浪費投資,有時還適得其反。所以,在改造過程中一定要充分認識到細節的重要性,這樣才能改造成功,企業才能獲得較好的經濟效益。