崔文科
[山西陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司,山西運(yùn)城 044000]
陽(yáng)煤豐喜集團(tuán)臨猗公司是國(guó)家大型化肥、化工生產(chǎn)企業(yè),年生產(chǎn)規(guī)模為氨醇750kt,尿素1 100kt。多年來(lái),我公司堅(jiān)持利用新技術(shù),加強(qiáng)節(jié)能減排管理,在節(jié)能減排方面取得了顯著成效。其中我公司二尿水力噴射抽真空應(yīng)用以后,節(jié)能減排效果較為明顯,是一個(gè)很好的推廣項(xiàng)目。現(xiàn)就水力噴射抽真空新技術(shù)在我公司應(yīng)用的情況作一介紹,供同行參考。
我公司2#尿素系統(tǒng),原設(shè)計(jì)蒸發(fā)系統(tǒng)抽真空使用1.2MPa(絕壓)中壓蒸汽,通過(guò)一段蒸發(fā)噴射器、升壓器、二段蒸發(fā)噴射器來(lái)實(shí)現(xiàn)。上述噴射裝置噸尿消耗中壓蒸汽量合計(jì)約122kg;噸尿蒸發(fā)尾氣含氨約0.9kg;操作現(xiàn)場(chǎng)噪音較大。
改造后利用碳銨液自身循環(huán)作為動(dòng)力介質(zhì),應(yīng)用高效雙吸水力噴射器抽真空,代替原設(shè)計(jì)中壓蒸汽抽提蒸發(fā)系統(tǒng)真空。技改方案如下。
(1)在原有蒸發(fā)裝置的基礎(chǔ)上安裝2臺(tái)雙吸高效水力噴射器,分別取代原一段蒸汽噴射器及二段蒸汽噴射器(B)。
(2)增加1臺(tái)循環(huán)水槽,噴射液體與氣體混合(吸收)后,進(jìn)入循環(huán)水槽,循環(huán)使用,然后溢流至碳銨液槽,保證循環(huán)液濃度≤10%,溫度≤50℃。
(3)增加2臺(tái)離心式循環(huán)水泵,流量187m3/h,揚(yáng)程80m,電機(jī)功率55kW;作為抽引真空的動(dòng)力泵,用于循環(huán)液的輸送。
(4)在水噴射器水進(jìn)口管道上安裝閥門,用來(lái)調(diào)節(jié)真空度;在水噴射器及蒸汽噴射器的氣體進(jìn)口管道上安裝球閥,必要時(shí)可將水力噴射切換。
(5)增加1臺(tái)中間冷凝器,換熱面積為50m2。
(6)在循環(huán)水泵出口設(shè)置取樣嘴,及時(shí)對(duì)循環(huán)水槽氨濃度進(jìn)行分析。
高效水力噴射抽真空裝置從2010年8月24日運(yùn)行至今,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,見表2。

圖1 高效水力噴射抽真空工藝流程

表1 主要設(shè)備一覽表

表2 蒸發(fā)系統(tǒng)水力抽真空運(yùn)行情況
(1)循環(huán)液溫度隨著氨濃度的提高而上升,夏季碳銨液溫度高,循環(huán)液溫度上升較快,要及時(shí)打開補(bǔ)水閥進(jìn)行降溫。
(2)循環(huán)液氨濃度隨著抽真空時(shí)間的推移而上升,當(dāng)氨濃度上升到一定程度,需補(bǔ)水置換循環(huán)液槽,以免影響真空度。
(3)在水力抽真空時(shí),一定把蒸汽抽真空斷開,不能同時(shí)使用。否則,由于水力噴射器抽氣能力高于蒸汽噴射器抽氣能力,而二段真空度高于一段真空度,如此容易產(chǎn)生蒸汽倒流進(jìn)入水循環(huán)系統(tǒng),造成循環(huán)液溫度升高,真空度下降。
(1)本項(xiàng)目配2臺(tái)不銹鋼循環(huán)水泵(一開一備),2臺(tái)節(jié)能高效雙吸水力噴射器和一些管線、閥門等輔件,以及土建、電纜、儀表等費(fèi)用,共使用專項(xiàng)資金36萬(wàn)元。
(2)據(jù)實(shí)際消耗比較,改造后噸尿可節(jié)約1.2MPa蒸汽39kg,按440t/d、全年運(yùn)行330d計(jì),共節(jié)約蒸汽5 662.8t;1t蒸汽成本按105元計(jì),則全年共節(jié)約59.4萬(wàn)元。
(3)水泵實(shí)耗功率,改造后噸尿增加電量3.0kW·h,按0.33元/(kW·h),440t/d、全年運(yùn)行330d計(jì),則循環(huán)泵動(dòng)力消耗14.4萬(wàn)元。
(4)據(jù)實(shí)際運(yùn)行效果計(jì)算得知,采用水力噴射器后,循環(huán)水槽溶液氨濃度每小時(shí)漲0.4%;循環(huán)水槽有效體積10m3,每次置換2/3體積,則每天可回收氨(10×2/3)m3/h×1 000kg/m3× 0.4%×24h/d=640kg/d。
全年可回收氨640kg/d×330d=211.2t。1噸氨按2 200元計(jì),回收氨的價(jià)值為46.5萬(wàn)元。
(5)節(jié)約蒸汽、增加功耗和回收氨合計(jì),年效益為59.4-14.4+46.5=91.5萬(wàn)元。
(6)投資回收期為5個(gè)月。
采用高效水噴射器代替蒸汽噴射器抽真空,實(shí)現(xiàn)了碳銨液抽真空在尿素蒸發(fā)系統(tǒng)的應(yīng)用,現(xiàn)場(chǎng)噪音明顯減小,達(dá)到了節(jié)能降耗和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的目的,而且抽真空效果明顯優(yōu)于傳統(tǒng)蒸汽噴射器。此工藝技術(shù)應(yīng)用成熟,操作難度及風(fēng)險(xiǎn)較小,能確保裝置穩(wěn)定運(yùn)行,提高產(chǎn)品質(zhì)量,減小環(huán)境污染,經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益可觀。