張 毅,金開進
(四川美豐化工股份有限公司化肥分公司,四川德陽 618000)
我公司現有五套循環水裝置,為公司的合成氨和尿素生產裝置提供優質、合格的循環水。循環水裝置藥劑的添加是通過人工(化工操作人員)手動添加實現的。據統計,正常滿負荷生產情況下,一套循環水裝置每天加緩蝕阻垢劑三次,共計150kg;每5d加殺菌劑一次,共計350kg。人工加藥雖然能滿足裝置正常生產的需要,達到水質要求,但存在藥劑損失大、勞動強度大和具有較大安全風險等隱患和諸多不足。因此,很有必要對藥劑添加的操作方法進行改進。
(1)加藥不均勻,藥劑損失大。人工手動加藥是把藥劑桶提到加藥處,一次性添加,有時藥劑添加完畢尚未完全均勻混合時,剛好遇到循環水排污,大量藥劑被排出,造成藥劑損失,水質不達標,增大用藥量,藥劑費用高。
(2)操作工人勞動強度大。循環水加藥位置與藥劑存放位置有較遠距離、較高的落差,藥劑均為25kg塑料桶包裝,且循環水崗位化工操作人員多為女性,加藥極其不便。
(3)安全風險較大。循環水所加藥劑對人的皮膚及衣服等均有一定的腐蝕性,加藥時又靠近循環水池,加藥人員及藥劑桶有掉入池中的安全隱患等諸多問題。
針對人工加藥存在的問題,我們對循環水藥劑添加方法作了如下改進。
(1)在原水泵出口管線增設1根原水補水管(DN40)和1只截止閥(J41H-16DN40),連接到噴射器(圖2)進口端,噴射器出口端連接到循環水池上一貯槽內,通過一節流閥緩慢流入循環水池。
(2)在噴射器負壓端接入止回閥、閥門(球閥),再通過橡膠軟管(DN20)連接到藥劑桶,流程見圖1。
(3)加藥時,開啟截止閥和球閥,即可利用流動的水流作為動力,實現抽負壓,將藥劑緩慢、均勻地添加到循環水池中去。
我們對其中一套循環水裝置改造前后藥劑用量作了統計、分析和比較,詳見表1、2。

圖1 改進后的藥劑添加流程

圖2 噴射器結構示意

表1 改造前藥劑用量統計表

表2 改造后藥劑用量統計表
(1)改造后每天節約藥劑量

(2)每年節約藥劑費用(按330d/a;藥劑按市場價11 000元/t計算)

(3)改造投入費用F投
每套循環水裝置改造費用合計2 500元,其中包括噴射器、截止閥、球閥、止回閥和PVC管道等材料費用。
(4)單套裝置當年(即330d)產生經濟效益
F效=F年-F投=11.98-0.25=11.73萬元
自改造后,通過長時間的連續使用,經檢測循環水水質,完全符合公司循環水水質的考核指標,且能滿足裝置高、滿負荷生產的需要。實踐表明,改造非常成功,達到了預期目的和效果,為企業創造了可觀的經濟效益,進一步降低了安全風險。
(1)循環水裝置藥劑費用大幅下降,僅單套裝置每年可為公司節約藥劑費用11.7萬元左右。
(2)操作人員勞動強度大大降低,也改善了工作條件。改造后加藥裝置只需打開補水截止閥與藥液進口的球閥,把橡膠軟管插入藥桶內即可,不再靠人工手提。
(3)降低了安全風險。現有的加藥方法,操作工人幾乎與藥劑和水池無直接接觸,消除了以前操作人員因藥物腐蝕或掉入水池的安全風險等。