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帶點(diǎn)火功能的水煤漿燒嘴及應(yīng)用

2011-03-05 09:23:56劉孝弟顧學(xué)穎
化工設(shè)計(jì)通訊 2011年6期
關(guān)鍵詞:工藝

劉孝弟,張 勇,王 岳,顧學(xué)穎

(1.清華大學(xué),北京 100084;2.北京航天動(dòng)力研究所,北京 100076;3.山西豐喜集團(tuán)臨猗分公司,山西臨猗 044100)

由于我國缺油、少氣、煤炭資源相對(duì)而言比較豐富,無論作為能源還是化工原料,煤炭在今后較長一段時(shí)間里仍將占主導(dǎo)地位。

單純作為能源(火力發(fā)電和各種加熱裝置),煤炭的消耗量幾乎占到了70%,在如何提高煤炭作為能源的利用效率方面,超臨界、超超臨界的蒸汽發(fā)電系統(tǒng)(鍋爐及汽輪機(jī))已取得了長足的進(jìn)步,IGCC系統(tǒng)(燃?xì)廨啓C(jī)和蒸汽輪機(jī)結(jié)合)的研究和完善也在積極推進(jìn)之中。

由于煤炭中的有效成分主要是以固體的形式存在,而且煤炭中存在一定比例的灰分和雜質(zhì),直接作為化工原料幾乎是不可能的,因此在利用的前端,必須對(duì)煤炭進(jìn)行有效的預(yù)處理,形成了眾所周知的煤化工產(chǎn)業(yè),即煤炭的焦化、氣化和液化。煤炭的焦化除了可以得到焦?fàn)t氣(氣態(tài))和煤焦油(液態(tài))外,其主要產(chǎn)品為焦炭(固態(tài))。而氣化和液化的過程第一步均需要將煤炭進(jìn)行氣化,即將煤炭中的有效成分全部轉(zhuǎn)變成氣體。通常情況下,氣體中有效成分主要為CO+H2,然后根據(jù)最終產(chǎn)品要求,通過不同的工藝流程和操作條件及其他原料,將CO+H2轉(zhuǎn)變成需要的化工產(chǎn)品:合成氨及下游產(chǎn)品,甲醇及下游產(chǎn)品,加氫成液體燃料等[1]。

由此可知,煤的氣化在煤深加工和煤化工中起著舉足輕重的作用,近年來在國內(nèi)幾乎呈燎原之勢(shì)。由于加壓氣化在能源利用效率、環(huán)境保護(hù)、操作自動(dòng)化、節(jié)省占地面積、大型化等方面有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),因此建設(shè)和運(yùn)行比重不斷加大。

煤的加壓氣化方法從操作壓力等級(jí)來區(qū)分,可分為低壓等級(jí)和高壓等級(jí)兩種。低壓等級(jí)的氣化壓力一般不超過3MPa,例如,HTW爐,U-gas爐,灰熔聚爐等。而高壓等級(jí)的氣化壓力一般在4MPa以上,例如,GE爐,SHELL爐,HT-L爐,GSP爐等。煤的加壓氣化方法從使用原料的種類來區(qū)分,可分為干煤粉和水煤漿兩種,除了GE爐利用水煤漿作為原料外,其他的各爐型基本使用干煤粉作為原料。

GE爐利用水煤漿作為原料,在煤氣化過程中,必須帶進(jìn)一部分水,影響了氣化效率,對(duì)于有效氣體成分也有一定的負(fù)面影響,但是由于水煤漿的供應(yīng)和流量控制等方面存在一定的優(yōu)越性,其氣化爐操作壓力可以更高,最高運(yùn)行壓力已達(dá)到8.5MPa[2],仍然具有一定的生命力。

GE爐的最大缺點(diǎn)是,水煤漿燒嘴的使用壽命短和爐內(nèi)耐火磚的維護(hù)費(fèi)用高,另外,由于耐火磚的性能,限制了爐內(nèi)的操作溫度,這給水煤漿氣化的煤種適應(yīng)性帶來了不利影響。

1 關(guān)于水煤漿氣化技術(shù)的有關(guān)改進(jìn)

由于處理原料的特性、燒嘴的基本結(jié)構(gòu)要求、燒嘴材料等原因,水煤漿氣化工藝燒嘴,一般情況下使用2個(gè)月左右就需要進(jìn)行維修,這在很大程度上影響了工藝系統(tǒng)的長周期連續(xù)運(yùn)行,同時(shí)增加了原料消耗和維護(hù)使用成本[3],在某種意義上成為該技術(shù)推廣使用的不利因素。在GE爐的基礎(chǔ)上,國內(nèi)開發(fā)的熔渣-非熔渣爐(由清華大學(xué)、北京達(dá)力科、山西豐喜共同開發(fā),北京航天動(dòng)力研究所提供水煤漿工藝燒嘴和二次補(bǔ)氧燒嘴),采取了水煤漿分級(jí)氣化的方式,利用二次補(bǔ)氧的核心技術(shù),降低了水煤漿供應(yīng)主燒嘴的霧化要求,同時(shí)降低了主燒嘴端面區(qū)域的燃燒溫度,使主燒嘴的使用壽命延長到了100d左右[3]。另外,我們對(duì)燒嘴頭部使用特殊材料并進(jìn)行表面處理,設(shè)計(jì)了 “長壽命水煤漿燒嘴”,通過有關(guān)技術(shù)人員的辛勤努力和現(xiàn)場(chǎng)操作人員的大力配合,目前水煤漿燒嘴的使用壽命在120d以上,最高可達(dá)150d左右,這對(duì)于增強(qiáng)水煤漿加壓氣化技術(shù)的競(jìng)爭性無疑是有力的技術(shù)支撐[4]。

由于煤的種類很多,每一種煤的組分也不盡相同,特別是煤中的揮發(fā)分比例和成分千差萬別,因此煤的著火溫度一般只是一個(gè)定性的指標(biāo),常見煤種的著火溫度如表1所示[1]。

表1 煤的著火溫度

在設(shè)計(jì)氣化爐的點(diǎn)火方式和爐膛的結(jié)構(gòu)時(shí),各種氣化爐有所不同。SHELL爐使用的原料為干煤粉,其氣化爐上共有3種燒嘴:電點(diǎn)火燒嘴、引燃燒嘴、工藝燒嘴。使用的點(diǎn)火方式是,由電點(diǎn)火燒嘴提供點(diǎn)火能量,使引燃燒嘴(使用液化氣、天然氣或工藝弛放氣等燃料)形成穩(wěn)定的火焰,并使?fàn)t膛溫度逐步升高、壓力升高,達(dá)到設(shè)計(jì)值時(shí),由工藝燒嘴供應(yīng)煤粉和純氧,待形成穩(wěn)定的火焰后,關(guān)閉引燃燒嘴,并從原路縮回安全區(qū)域。

HT-L爐、GSP爐使用的原料也為干煤粉,采用的燒嘴結(jié)構(gòu)基本相同,見圖1。點(diǎn)火方式是,由高壓電點(diǎn)火棒提供點(diǎn)火能量,點(diǎn)燃處于燒嘴中心的點(diǎn)火用燃?xì)饧安糠旨冄酰ぷ鞔蠹s1h左右,爐膛溫度及壓力升高到一定指標(biāo),投煤粉和相應(yīng)的氧氣,使其形成穩(wěn)定的火焰,最后關(guān)閉點(diǎn)火燃?xì)狻?/p>

圖1 GSP爐煤粉工藝燒嘴結(jié)構(gòu)

SHELL爐、HT-L爐、GSP爐等以干煤粉為原料的氣化爐,其爐膛均為鋼管式水冷壁結(jié)構(gòu)(冷壁),在穩(wěn)定工作時(shí),水冷壁的外表面會(huì)形成穩(wěn)定的渣膜,對(duì)水冷壁進(jìn)行熱保護(hù),因此爐膛可以工作到1 600~1 950℃,這樣,高灰熔點(diǎn)的煤種可以適用。

由于流動(dòng)性要求,水煤漿在制作過程中,根據(jù)煤種的成漿性能不同,需要加入35%~40%的水及少量的穩(wěn)定劑,這就使水煤漿著火比起干煤粉來說需要的能量要高出不少。GE(原為Texaco)公司在開發(fā)和推廣水煤漿加壓氣化技術(shù)的工藝流程時(shí),氣化爐一直采用耐火磚內(nèi)壁(即熱壁),其目的就是為了實(shí)現(xiàn)水煤漿的點(diǎn)火。水煤漿氣化爐的點(diǎn)火方式是,首先在氣化爐上安裝預(yù)熱燒嘴,利用燃?xì)夂涂諝馊紵龑?duì)爐膛加熱,并利用耐火磚蓄熱,同時(shí)需要在爐膛出口加設(shè)抽引器,以使?fàn)t膛保證微負(fù)壓狀態(tài)。當(dāng)爐膛溫度接近1 000℃時(shí),及時(shí)拆下預(yù)熱燒嘴,并將水煤漿工藝燒嘴安裝到位。由于耐火磚的蓄熱功能,燒嘴切換完成后,爐膛內(nèi)仍然維持有800℃以上的溫度,在此溫度下,能保證水煤漿和氧氣的安全著火。為了使耐火磚能達(dá)到最佳使用性能,耐火磚在第一次使用時(shí)要用預(yù)熱燒嘴加熱烘爐,烘爐過程要嚴(yán)格按照升溫曲線進(jìn)行,這一過程一般長達(dá)十幾天,需要消耗大量的能源。大部分情況下,水煤漿氣化爐在備用時(shí),需要保持一定的溫度,這也會(huì)造成一定的能源浪費(fèi)。而在氣化爐重新投用時(shí),由于耐火磚的特性,預(yù)熱燒嘴對(duì)爐膛的加熱過程需要嚴(yán)格按照升溫程序執(zhí)行,不然就會(huì)造成耐火磚的破裂及熱膨脹過快而對(duì)爐壁造成損害。一般在冷爐情況下,這一升溫過程需要數(shù)天,也會(huì)造成大量的能源浪費(fèi)。另外,由于耐火磚的性能限制,水煤漿加壓氣化爐的操作溫度一般不允許超過1 350℃,這是造成水煤漿氣化煤種灰熔點(diǎn)不能太高的重要原因之一。同時(shí),耐火磚的使用壽命一般為1a左右,一爐磚的費(fèi)用在數(shù)百萬元至一千萬元,這是生產(chǎn)成本高的重要原因之一。目前,國內(nèi)開發(fā)的多元料漿氣化爐、四對(duì)沖水煤漿氣化爐、熔渣-非熔渣水煤漿氣化爐,無一例外采用了這一原始方式。國內(nèi)外凡使用水煤漿的氣化爐,沒有一個(gè)更換這一模式。

豐喜集團(tuán)(已并入山西陽煤集團(tuán))由于陽煤集團(tuán)所產(chǎn)煤種灰熔點(diǎn)較高,無法適應(yīng)水煤漿氣化要求,所用煤不得不從陜西神木購入,造成生產(chǎn)成本居高不下。該公司進(jìn)行了部分摻燒本地煤的實(shí)驗(yàn),結(jié)果并不理想,能否利用本地產(chǎn)的陽泉煤進(jìn)行水煤漿氣化,成了該公司的迫切愿望。豐喜集團(tuán)提議設(shè)計(jì)水冷壁的水煤漿氣化爐,以提高氣化溫度來滿足氣化本地煤的要求,并節(jié)省每年更換耐火磚的費(fèi)用。經(jīng)清華大學(xué)和北京航天動(dòng)力研究所反復(fù)討論研究,認(rèn)為這種可能性是存在的。最后確定由清華大學(xué)進(jìn)行水冷壁爐及配套工藝的設(shè)計(jì),北京航天動(dòng)力所實(shí)施帶水冷壁水煤漿氣化爐的點(diǎn)火,這是帶有巨大風(fēng)險(xiǎn)的課題,也是水冷壁水煤漿氣化爐能否可行的關(guān)鍵所在。

憑借我們多年在水煤漿氣化爐燒嘴方面豐富的研制經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的科研生產(chǎn)能力,以及熔渣-非熔渣水煤漿氣化爐開發(fā)過程中的成功合作,無論是清華大學(xué),還是豐喜集團(tuán)公司,均寄予厚望。在燒嘴及點(diǎn)火方案研制開發(fā)的同時(shí),水冷壁水煤漿氣化爐的工程設(shè)計(jì)和建設(shè)就在同步進(jìn)行,這充分說明了對(duì)我們的高度信任。在接到該研制任務(wù)之后,我們清醒地認(rèn)識(shí)到,如果該燒嘴及點(diǎn)火方案研制不成功,后果將會(huì)不堪設(shè)想。

從2009年年中開始,我們進(jìn)行了大量的分析研究工作,最終確定了燒嘴的結(jié)構(gòu)及點(diǎn)火方案,提出了 “自帶點(diǎn)火裝置的水煤漿加壓氣化工藝燒嘴裝置”,確定了點(diǎn)火方案和具體點(diǎn)火流程,并同時(shí)申報(bào)了國家專利[5]。在此基礎(chǔ)上,我們?yōu)樨S喜集團(tuán)提供了產(chǎn)品,燒嘴的基本結(jié)構(gòu)見圖2。

2011年8月22日,由我們提供的工藝燒嘴投用,使世界上首套水冷壁水煤漿氣化爐在豐喜集團(tuán)一次開車成功(圖3),在行業(yè)內(nèi)影響不小,取得了業(yè)內(nèi)專家的高度認(rèn)可。在祝賀豐喜集團(tuán)的同時(shí),我們也為自己的工作所取得的成績感到自豪,同時(shí)也感謝豐喜集團(tuán)對(duì)我們的信任。

水冷壁水煤漿氣化爐的運(yùn)行成功,可以將水煤漿氣化工藝帶入一個(gè)新的發(fā)展階段。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

(1)氣化爐不再為耐火磚的更換不斷的投入。

(2)可以提高氣化爐的運(yùn)行溫度,使煤種的適應(yīng)性得到進(jìn)一步的放寬。

(3)氣化爐不再需要預(yù)熱過程,直接可以升溫升壓,節(jié)省費(fèi)用。

2 自帶點(diǎn)火裝置的水煤漿加壓氣化工藝燒嘴結(jié)構(gòu)及運(yùn)行簡介

圖2為水冷壁水煤漿氣化爐設(shè)計(jì)的工藝燒嘴結(jié)構(gòu)簡圖,和普通水煤漿氣化爐工藝燒嘴的結(jié)構(gòu)基本一致,目的是為了在正常工作狀態(tài)下滿足水煤漿霧化及穩(wěn)定燃燒的需要。其特征是在中心氧管道的內(nèi)部安裝了電點(diǎn)火棒和導(dǎo)向機(jī)構(gòu),而在另一端燒嘴的出口加裝了一套電點(diǎn)火棒的伸縮機(jī)構(gòu)(氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu))以及高壓動(dòng)密封機(jī)構(gòu),以保證電點(diǎn)火棒的就位和復(fù)位,從而不至影響工藝燒嘴在正常工作狀態(tài)下的運(yùn)行。

圖2 工藝燒嘴結(jié)構(gòu)簡圖

圖3 豐喜集團(tuán)采用自帶點(diǎn)火的水煤漿燒嘴裝置示意

該燒嘴設(shè)計(jì)的基本出發(fā)點(diǎn)是,首先利用中心氧氣管路輸送一定量的燃?xì)猓ㄒ夯瘹狻⑻烊粴饣蚱渌扇細(xì)怏w,比如合成氨系統(tǒng)的弛放氣等),和外主氧管路輸送的純氧形成可燃環(huán)境,將電點(diǎn)火棒伸出到一定位置后通電,利用電火花的能量將燃?xì)馀c純氧的混合物點(diǎn)燃,形成高溫的火焰區(qū)域,再將水煤漿送入該高溫的火焰區(qū)域,使其燃燒(同時(shí)增加外主氧的流量,以滿足燃?xì)夂退簼{的共同需要),在水煤漿被點(diǎn)燃之后,逐漸減小燃?xì)饬髁浚ㄍ瑫r(shí)逐漸加大水煤漿流量),最終在水煤漿與外主氧達(dá)到穩(wěn)定燃燒狀態(tài)后,對(duì)中心氧通道利用氮?dú)猓ɑ蚨趸細(xì)怏w)進(jìn)行必要吹除及置換,逐漸供應(yīng)中心氧氣。最后,調(diào)整中心氧、外主氧、水煤漿流量,達(dá)到穩(wěn)定的氣化要求。

圖4為燒嘴的工作流程簡圖。氮?dú)獾拇党涌谝M量靠近中心氧閥門的出口,以便燃?xì)忾y門關(guān)閉后將管路中的殘余燃?xì)庵脫Q和吹除干凈,避免管路中殘余燃?xì)馀c氧混合,造成安全隱患。

圖5為工藝燒嘴工作邏輯要求。當(dāng)燃?xì)馀c外主氧混合物的點(diǎn)火出現(xiàn)失敗時(shí),需要將系統(tǒng)吹除干凈后重新點(diǎn)火。若煤漿投入后未被點(diǎn)燃,也需要重新啟動(dòng)點(diǎn)火程序。因此,在制定操作規(guī)程和確定工藝參數(shù)時(shí),燃?xì)饬髁俊⑼庵餮趿髁俊⑺簼{流量、中心氧流量、置換和吹除氮?dú)饬髁康染枰獓?yán)格控制,以保證點(diǎn)火環(huán)境和著火條件。

圖4 工作原理圖

該工藝燒嘴的點(diǎn)火過程設(shè)計(jì)要求如下。

點(diǎn)火程序啟動(dòng)之前,所有閥門處于關(guān)閉狀態(tài)。

在氣化爐的啟動(dòng)過程中,燒嘴的點(diǎn)火程序遠(yuǎn)比上述程序復(fù)雜得多,所有閥門的開度,各種物料的流量、壓力及燃?xì)獾幕鹧鏈囟鹊葏?shù)均需要嚴(yán)格控制和聯(lián)鎖。據(jù)豐喜操作現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)整結(jié)果,從點(diǎn)火過程開始至達(dá)到正常工作狀態(tài)大約需要3h,而大約5h系統(tǒng)就可產(chǎn)出粗煤氣。氣化爐系統(tǒng)從點(diǎn)火開始,升溫和升壓同步進(jìn)行,不需要抽引器使?fàn)t膛呈負(fù)壓,也不需要更換燒嘴,極大地方便了操作并減少了大量的能源浪費(fèi)。

圖5 工藝燒嘴工作邏輯圖

3 結(jié) 論

水冷壁水煤漿氣化爐的運(yùn)行成功,其核心設(shè)備 “自帶點(diǎn)火裝置的水煤漿加壓氣化工藝燒嘴裝置”起到了極為關(guān)鍵的作用,為這一工藝技術(shù)的發(fā)展提供了有力的技術(shù)支撐,有條件的話可以進(jìn)一步提高水煤漿氣化爐的操作溫度,為適應(yīng)更多的煤種(特別是高灰熔點(diǎn)煤)提供了可能。

該工藝燒嘴本體如果也采用與我們研制的“長壽命水煤漿燒嘴”相結(jié)合的方式來設(shè)計(jì)及制造,無疑會(huì)為水煤漿氣化工藝提供更有競(jìng)爭力的技術(shù)支撐。

據(jù)了解,清華大學(xué)目前正著手對(duì)已有耐火磚的水煤漿氣化爐改為水冷壁結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì),如果能夠順利實(shí)施改造,可以預(yù)見,一定會(huì)為采用水煤漿氣化的用戶提供更可靠、更經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行裝置。

[1]賀永德主編.現(xiàn)代煤化工技術(shù)手冊(cè) [M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004.

[2]章榮林.怎樣選擇煤氣化技術(shù) [J].氮肥與甲醇,2007,2(2):1~7.

[3]劉孝弟,尹潤生.改進(jìn)水煤漿氣化工藝的一些思考 [J].大氮肥,2009,32(4):222~227.

[4]劉孝弟,王岳,李兵科.水煤漿氣化爐工藝燒嘴有關(guān)問題的探討[J].化肥工業(yè),2009,36(2):20~23.

[5]王岳,劉孝弟,宋曉峰等.自帶點(diǎn)火裝置的水煤漿加壓氣化工藝燒嘴裝置:中國,ZL200920219759.3[P].

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