馬衛東
牡丹江建新水泥制品有限公司(157041)
失重秤常見故障現象及處理方法
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介紹失重秤常見故障現象及處理方法。
失重秤;故障處理
牡丹江建新水泥制品有限公司2#窯熟料生產線窯前和分解爐供煤系統采用的是瑞士HASLER的失重秤,經多年使用,效果良好,但也會出現相應問題。基本原理簡述:失重倉安裝在3只傳感器上,進料口通過軟連接與煤粉倉連接,同時有軟連接與煤收塵,與大氣相連,出料口通過軟連接與星型下料器連接,出料煤粉通過羅茨風機送出去。失重秤工作分2個階段:1)填充階段:當失重倉倉重低于控制器設定值時,控制器發出指令,打開進料閥V0、往收塵去閥V1,關閉通大氣閥V2,煤粉進入失重倉。此時無法通過傳感器測得流率,控制器工作在容積狀態,保持變頻調速電機速度和填充前一致,并根據倉重的增加,按照校驗結果進行轉速補償,由于填充過程很短,對控制精度影響很小。2)失重階段:當填充到倉重上限時,控制器輸出信號關閉V0、V1閥,打開V2閥,失重倉不再入料,進入稱重控制狀態,單位時間傳感器檢測的倉重減小量即為煤粉流率,通過與流率設定值比較對電機M0進行變頻速度控制,此階段控制精度較高,當倉重低于下限值,重復上述過程。
分析原因為進料閥V0關閉不嚴有煤粉漏進煤粉倉,致使流率檢測值偏小,失真。停車檢查發現V0閥密封圈破損,修補后恢復正常。
檢查未發現傳感器有擦靠現象,但發現出料口軟連接有正壓現象,打開出料口V3管道觀察孔,竄出大量煤粉。分析原因為星型下料器鎖風效果不好,致使羅茨風機風反送,將大量煤粉從V3管道送入煤收塵。對星形下料器進行檢修,恢復正常。
檢查發現,煤粉輸送絞刀使用年限過長,磨損嚴重,對煤粉鎖定能力嚴重下降,致使煤粉流率難以控制。檢修時更換磨損的絞刀,系統恢復正常。
失重秤由于結構簡單,容易維護,尤其流率檢測采用通用稱重傳感器進行失重檢測,測量原理簡單,精度很高而且成本低,大大降低了維護工作和備件成本,為我廠的窯系統正常運行起到了很好的保障作用。
