李文軍
(山西西山煤電股份公司西曲礦,山西 古交 030200)
1)山西西山煤電股份公司西曲礦18202工作面地面位于220 kV高壓鐵塔以西,南坪上回風井井口南400 m。地表均為黃土覆蓋,蓋山厚度110~245 m;井下位于南二盤區中部,南983運輸大巷以南,南鄰已回采的18203工作面,北鄰正在回采的18201工作面,上覆 2#、3#煤 12203、12204 采空區。
2)該工作面走向長980 m,傾斜長158 m,8#煤層厚度穩定,煤厚3.85 ~4.39 m,平均4.05 m。8#煤直接頂板為4.36 m的石灰巖,往上是2.15 m的細砂巖,直接底板為2.70 m的細砂巖。煤層整體傾向正南,中部受斷層影響,形成小型褶曲,傾角40°~60°,平均 50°。
3)工作面水文地質條件較復雜,主要影響因素為8#煤層上覆灰巖裂隙水和南三2#、3#軌道下山、皮帶下山存有大量采空積水,預計工作面在掘進過程中頂板會有淋水,構造裂隙發育處有涌水,預計正常涌水量4.0 m3/h,最大涌水量15 m3/h,建議施工隊組配備相應的排水設備。
4)根據西曲礦南二盤區煤層瓦斯基本參數測定報告,南二盤區8#煤層18202工作面:煤的孔隙率為3.57% ~3.62%,煤層透氣性系數為 0.104 ~0.117 m2/(MPa2·d),百米鉆孔初始瓦斯涌出強度為18.035 3 ~18.255 0(min·hm),鉆孔自然瓦斯流量衰減系數為 0.048 8 ~0.056 7。
18202工作面瓦斯來源于本煤層和上部鄰近層有效卸壓區內及圍巖涌出,而鄰近層處于冒落帶(當瓦斯鄰近層距開采層距離小于10倍采高)時,其中大量的瓦斯會直接進入采空區,當回采工作面的采空區積存大量瓦斯時,往往被漏風帶入生產巷道或工作面,造成瓦斯超限而影響生產,根據該礦已采相鄰工作面18201瓦斯來源分析,本煤層瓦斯涌出量占44.6%,上部鄰近層有效卸壓區內及圍、采空區涌出的瓦斯占55.4%。因此,18202工作面瓦斯抽放采用高位裂隙帶抽放和本煤層抽放兩種方法。
1)鉆孔角度:工作面煤層傾角40°~60°,煤層接近水平,鉆孔傾角確定為50°。
2)鉆孔長度:工作面傾向長158 m,為了提高抽放率從多打孔,加深鉆孔方面考慮,在工作面正巷切眼處沿傾向方向施工順層鉆孔,鉆孔間距為3 m,孔深140 m,孔徑為113 mm。
3)鉆孔數量:共施工抽放鉆孔326個,本煤層鉆孔總進尺為45 640m。
1)鉆孔角度:根椐已采工作面18203、18201工作面最佳抽放效果時的抽放鉆孔角度確定。計算方法采用開采層巷道向冒落拱頂部打鉆孔抽放法計算,上覆巖層冒落角為65°,頂板裂隙帶高度依據相鄰采空區18203、18201工作面抽采效果分析,以8#煤頂板為基礎,其裂隙帶高度為15倍的采高,確定為60 m,保護煤柱為25 m,采高為4.04 m。
計算公式如下:(鉆孔終孔口垂高選取60 m)

式中:
S—鉆孔伸入工作面水平投影距離,m;
β—鉆孔傾角,°;
L—鉆孔深度,m。
綜上所述,鉆孔角度確定為 48°,鉆孔深度取80 m。
2)為了提高18202高位抽放效率從多打孔、加深鉆孔方面考慮,在工作面回風巷煤柱與頂板之間沿采空區方向施工鉆孔。鉆孔間距為5 m,孔深為80 m,孔徑113 mm。
3)鉆孔數量:共施工抽放鉆孔196個,采空區高位裂隙帶鉆孔總進尺為15 680 m。
封孔使用材料為聚胺脂、麻袋片、注液導氣管、聚乙稀管。封孔設備采用聚胺脂封孔泵。
1)高位裂隙帶抽放鉆孔封孔工藝。根據已采工作面18203、18201工作面封孔經驗,為提高抽放效果高位裂隙帶封孔長度為4 m,首先在封孔管距兩端200 mm各做一個100 mm的麻袋片堵頭,再隔200 mm用綁絲將3 m長的麻袋片綁在封孔管上,然后將甲乙組聚胺脂以1∶1.5的比例倒入同一桶內混合并立即用木棒快速攪拌均勻,當液體由黃褐色稍變成乳白色時,停止攪拌,將攪勻的液倒在麻袋片上并將封孔管送入鉆孔。封孔示意圖見圖1。

圖1 封孔示意圖
2)本煤層抽放鉆孔封孔工藝。根據已采工作面18203、18201工作面封孔經驗,考慮到頂板對煤層的壓力使煤層結構發生變化,為提高抽放效果本煤層封孔長度為8 m,首先在距封孔管兩端200 mm處各做一個100 mm的麻袋片堵頭,再隔200 mm用綁絲將1 m長的麻袋片綁在封孔管上(將注液管及回氣管綁在一根封孔管上)。然后用相同的器具將甲乙組聚胺脂以1∶1.5的比例倒入同一桶內混合并立即用木棒快速攪拌均勻,當液體由黃褐色稍變成乳白色時,停止攪拌,將攪勻的液倒在麻袋片上并將封孔管依次送入鉆孔完成對接(綁有注液管及回氣管的封孔管在鉆孔外側),最后用聚胺脂注漿泵與注液管連接開始往孔內注液,當回氣管中流出聚胺脂時停止注液并將注液管與回氣管堵死。封孔示意圖見圖2。

圖2 封孔示意圖
1)瓦斯抽采泵。目前,該礦僅在南二高瓦斯盤區(礦井其它區域均為低瓦斯區)安裝一套移動式瓦斯抽采系統,瓦斯抽采泵站位于南二瓦斯抽放通道內,該地點處在新鮮風流中。移動抽采泵站采用的是山東淄博博山開發區真空設備廠生產的2BEC-42型水環式真空泵2臺(其中一臺運行,一臺備用),電機功率為200 kW,使用電壓為660 V,最大抽氣量為150 m3/min,極限真空度為84 kPa。
2)瓦斯抽采管路。瓦斯抽采管路由主管和干管組成,主管采用直徑315 mm聚氯乙烯管1 704 m,干管采用直徑315 mm聚氯乙烯管2 416 m和直徑200 mm聚乙烯管800 m。
3)鉆機設備、鉆具及封孔方法。該礦在冊鉆機有煤科院西安分院生產的 ZDY4000S型4臺、ZDY4000L型1臺,江蘇中煤礦山設備有限公司生產的CMS1-6200/80型鉆機1臺。
目前,江蘇中煤礦山設備有限公司生產的CMS1-6200/80型鉆機在南二盤區9#煤集中巷施工本煤層抽采鉆孔,煤科院西安分院生產的ZDY4000L型鉆機在南四盤區8#煤集中巷施工本煤層抽采鉆孔。2臺鉆機配套鉆桿直徑為73 mm,長度為1 500 mm。鉆孔開孔直徑113 mm,終孔直徑113 mm,鉆孔深度300 m。
18202工作面本煤層抽放采用的是預抽方法,于2009年12月1日開始抽放,預抽時間為6個月,共連接瓦斯抽放鉆孔282個,累計抽放4 274 h,累計抽放純瓦斯量556 867 m3。抽放瓦斯濃度隨著時間的延長正在逐漸減少,抽放期間瓦斯濃度最大為33.3%,最小為16.18%,平均24.8%。抽放負壓平均為51 kPa,抽放純瓦斯量最大為3.84m3/min,最小為 0.634 m3/min,平均 2.14 m3/min。
2010年7月26日,18202回風巷高位裂隙帶抽放孔開始抽放,通過對鉆孔各項抽放數據的觀測得知當工作面推過鉆孔2~15 m時,鉆孔開始抽放,其抽放濃度為5~10%,抽放純瓦斯量為0.8~1.0 m3/min;當工作面推過鉆孔30~100 m時,鉆孔抽放效果逐漸上升并達到最大,其抽放濃度為15~25%,抽放純瓦斯量為1~3 m3/min;當工作面推過鉆孔100 m后,鉆孔抽放流量逐漸衰減,其抽放濃度為10%左右,抽放純瓦斯量為0.5~1 m3/min(調節狀態下抽放)。鉆孔伸入工作面應不小于40 m,因伸入工作面距離較長時,其抽放效果較好,平均為3 m3/min左右。鉆孔垂高應根據工作面采高及裂隙帶高度確定,西曲礦8#煤層回風巷抽放鉆孔終孔垂高應保持在35 m以上。
通過對18202工作面的瓦斯抽放,有效解決了工作面回采時瓦斯超限的問題,為18202工作面的安全生產提供了保障,隨著產量的逐年增加,采掘向深部發展,瓦斯涌出量逐年升高,瓦斯治理難度越來越大,在完善通風系統、加強通風管理的基礎上,必需大力開展瓦斯抽放工作。