許永將
(西山煤電股份公司西銘礦,山西 太原 030052)
西山煤電股份公司西銘礦屬國有大型礦井,開采2#、3#、8#、9#煤層,經過多次改擴建后核定生產能力為3.60 Mt/a。近五年產量均保持在360萬t/年左右,采用走向長壁式采煤方法,綜合機械化采煤工藝,全部垮落法管理頂板,礦井采掘機械化程度為100%。冀家溝建立地面永久抽采泵站,安裝3臺2BEC72-1BG3型水環式真空抽采泵,額定功率為560 kW,排氣量450 m3/min。目前單臺運行,2臺備用,抽采負壓為0.04 MPa左右。在井下回風巷敷設D800 mm和DN630mm抽采管為礦井主系統,在回采工作面和預抽工作面、采空區敷設DN315 mm抽采管。現主要采用本煤層(底抽巷、底抽鉆場)預抽、區域預抽、頂板裂隙帶高低位孔(高抽巷、頂板鉆場)抽采、采空區密閉抽采。2#煤層采用上鄰近層高低位鉆孔抽采,3#煤目前未進行抽采(未開采),9#煤采用上隅角埋管抽采,8#煤采用多種方式綜合抽采(本煤層+上鄰近層高低位+底抽鉆場+采空區)。
高抽巷布置在8#煤上覆頂板炭質頁巖層中(厚2.82 m),距8#煤垂高38 m,內錯平行于距皮帶順槽27 m(水平投影)沿煤層頂板布置。該巷從48207皮帶順槽內13 m位置垂直于48207皮帶順槽水平掘進5 m,然后以10°向上掘進70 m,再以 13.2°向上掘進80 m進入炭質頁巖層后水平送巷,巷道全長565 m。高抽巷采用半圓拱形斷面,斷面尺寸:高3.2 m,寬3.4 m,墻高 1.5 m,斷面 9.6 m2,巷道支護形式采用錨網支護(錨桿、錨索加鋼筋網)。施工結束后,采取密閉措施,在距巷道口45 m處,巖石頂板較穩定段施工雙層充填水泥砂漿密閉,巷道口砌筑1道永久密閉,并對密閉外5 m范圍內巷道及墻體噴漿加固。在密閉墻上安裝1趟DN630 mm聚乙烯抽采管路,抽采管口位置距離密閉里墻體2 m,高度1 m,接入南二盤區瓦斯抽采系統。在高抽巷抽采管路上安設規格為開孔2/3的孔板流量計,用于抽采數據測量。
1)經濟性分析。開拓施工高抽巷巷道工程費用:人工費和材料費需442.53萬元;從經濟性上分析,高抽巷費用與送底抽巷費用差不多,相比之下,高抽巷送道時間長,全巖巷道送道難度大,經濟上不合理,施工專用回風巷布置裂隙帶孔經濟性次之,在皮帶順槽施工鉆場布置裂隙帶孔最為經濟。
2)適用性分析。通過對高抽巷數據進行連續性檢測,其抽采量基本保持在19 m3/min左右,與以往抽采方法相比,高抽巷效果穩定,技術上可行,利用時間長;底抽巷同樣具有利用時間長、效果穩定特點,缺點是底抽巷受圍巖地應力影響容易產生巷道變形;采用專用回風巷布置裂隙帶孔效果一般,從總體上來說難以根治采場空間瓦斯涌出;在皮帶順槽布置鉆場效果不錯,但利用時間短。
3)優點分析。高抽巷具有抽采濃度大、抽采量穩定的特點,特別適合高瓦斯區域瓦斯治理;抽采出的高濃度瓦斯不經過采煤及回風巷區域,安全可靠性高,屬本質安全型抽采方法;有效控制采空區瓦斯涌向支架采場范圍內,較大程度上減輕了回采期間風排瓦斯壓力;能夠在支架后側的采空區形成較強的負壓場,改變采空區瓦斯流經路線,驅使高濃度瓦斯流向高抽巷;高抽巷布置在煤層頂板裂隙發育帶范圍,使用壽命較長,可以在工作面推進較遠距離后,仍能從采空區內抽采大量高濃度瓦斯。
4)不足分析。該礦高抽巷掘送時未端只送到切眼位置,未超前切眼長度;若超過切眼位置20~30 m距離可能初采初放時期抽采效果更好;高抽巷距8#煤層頂板高差為38 m,符合按5~12倍理論計算要求,經實踐檢驗分析,取42 m左右距離抽采濃度更高,即按11倍的采高計算巷道高差;高抽巷的水平投影距皮帶順槽的距離控制在切眼長度的1/5范圍內有利于上隅角側瓦斯抽采,該礦高抽巷內錯皮帶順槽距離為27 m,內錯距離過大,經現場檢測可知,回風隅角渦流區域瓦斯難以徹底抽排;若內錯距離為17~20 m范圍時,可能效果更佳。
通過對高抽巷投資費用、抽采效果分析,該礦煤層氣高效開采利用手段可多方面考慮,如底抽巷、底抽鉆場等可節約成本,同時解決礦井瓦斯問題,為煤層氣高效開采提供保障。裂隙帶抽采鉆孔封孔示意圖見圖1。

圖1 裂隙帶抽采鉆孔封孔示意圖
1)現地面泵站抽采瓦斯濃度為24%,抽采量為52 m3/min,移動泵瓦斯濃度為4%,抽采量8 m3/min左右,從2006年至今抽采量呈逐年提高趨勢,但是抽采管路放水裝置效果差造成抽采氣路不暢通,本煤層抽采鉆孔受采動影響造成封孔段漏氣,多種混合抽采方式造成瓦斯抽采濃度不穩定且偏低,上述原因都對瓦斯發電項目的利用造成困難。
2)封孔質量是提高抽采效果的關鍵環節。封孔采用新工藝和新材料,采用的新型礦用合成樹脂封孔,封孔長度由9 m增加至12 m。及時根據地面泵站抽采量、抽采濃度變化趨勢,科學合理地調配抽采工作面、采空區等氣源,保證了抽采量和濃度穩定、可靠。
3)管路、鉆孔積水和煤渣是影響抽采的不利因素。探索自動放水裝置,改進聯孔方式,每3個鉆孔接1個放水器,在支管增設放水器,初步解決了積水影響。在鉆孔施工結束后持續送水5 min,將孔內余渣沖凈,在支管路增設除渣裝置,定期除渣。
4)鉆孔施工質量是提高抽采效果的根本。根據抽采參數分析經驗,不斷摸索適合該礦地質特點的鉆孔參數,改進抽采設計。高位鉆孔由8倍采高改為12~14倍,與巷道夾角由90°改為40°~45°,有效克服斷孔、堵孔等弊端,低位鉆孔由5倍采高改為1~2倍采高,可有效降低上隅角瓦斯。
5)冀家溝只有1套地面抽采系統,目前地面抽采以治理采掘工作面瓦斯不超限為目標,不以利用為目的。南二、南四盤區同時還抽采多個采空區瓦斯,氣源不穩定會造成抽采量、抽采濃度不穩定,忽高忽低波動幅度較大。需要輪流調整抽采盤區,合理調配抽采工作面,瓦斯利用前,需提前建立地面分源抽采系統。
6)南二、南四盤區高瓦斯煤層8#煤在3年后資源枯竭,2個盤區將會轉移至低瓦斯煤層9#煤中采掘。3年后北七盤區將成為高瓦斯煤層8#煤的主采掘區域,根據鄰近的北五盤區8#煤瓦斯賦存量分析推斷北七盤區采掘區域絕對瓦斯涌出量不會超過20 m3/min。所以,3年后全礦井瓦斯賦存總量會大幅降低,南二、南四盤區的可抽量呈現明顯衰減趨勢,而從北七盤區又難以抽出濃度高、氣源穩的瓦斯,因此,建立高濃度瓦斯發電項目將存在困難,需要慎重考慮。