奚 俊,邢 剛,馬尚華,王 偉
(中國石油克拉瑪依石化公司,克拉瑪依834003)
中國石油克拉瑪依石化公司半再生重整裝置建于1999年,原設(shè)計加工能力0.3Mt/a,該裝置以直餾石腦油和加氫后的焦化汽油為原料,生產(chǎn)高辛烷值汽油調(diào)合組分,同時為二次加工裝置提供氫源。重整反應(yīng)部分采用兩段混氫、四個反應(yīng)器串聯(lián)工藝。2006年裝置擴(kuò)能改造,加工能力提高到0.4Mt/a。由于擴(kuò)能后焦化汽油摻煉比例增加,造成重整進(jìn)料芳烴潛含量大幅度降低,因此裝置的設(shè)計質(zhì)量空速降低至1.39h-1。擴(kuò)能后重整催化劑由3932、3933更換為中國石化石油化工科學(xué)研究院(簡稱石科院)開發(fā)的PRT-C、PRT-D重整催化劑。該催化劑的設(shè)計壽命為2年,實(shí)際運(yùn)行時間為3年(2006—2009年)。本周期內(nèi)共加工重整原料0.965Mt(其中焦化汽油0.502Mt),穩(wěn)定汽油平均辛烷值為94.8(設(shè)計值為94)、穩(wěn)定汽油質(zhì)量收率為87%(設(shè)計值為86.5%),穩(wěn)定汽油的辛烷值和質(zhì)量收率均達(dá)到設(shè)計要求。為了確保催化劑在下一周期有良好的活性,2009年裝置檢修期間對該催化劑進(jìn)行再生,取得了較好的再生效果。
PRT-C、PRT-D重整催化劑是由石科院開發(fā)的多金屬催化劑,其性質(zhì)見表1。從表1可以看出,PRT-C、PRT-D催化劑中含有稀土元素[1-2]。稀土元素的加入不僅可以抑制催化劑的氫解活性,提高催化劑的選擇性,還可以降低催化劑積炭速率,提高催化劑穩(wěn)定性,而裝置擴(kuò)能前采用的3932、3933催化劑中沒有稀土元素。催化劑裝填時,PRT-C催化劑裝填在一段反應(yīng)器(R-201、R-202),PRT-D催化劑裝填在二段反應(yīng)器(R-203、R-204)。

表1 催化劑的性質(zhì)
再生過程主要包括兩個步驟:首先是在專業(yè)公司進(jìn)行催化劑燒焦脫除積炭,然后在重整反應(yīng)器內(nèi)依次完成催化劑的氯化更新、還原和硫化。
3.1 催化劑燒焦
重整催化劑燒焦在專業(yè)公司的網(wǎng)帶窯上進(jìn)行,網(wǎng)帶運(yùn)行速度7m/h,網(wǎng)帶料層厚度25mm,出料溫度不大于80℃,每12h取樣做C、S含量分析。
再生催化劑的性質(zhì)以及與待生催化劑和新鮮催化劑的性質(zhì)對比見表2。從表2可以看出,催化劑燒焦后碳含量明顯降低。經(jīng)計算PRT-C和PRT-D的碳脫除率均超過99.5%;燒焦前后硫含量均很低,變化不大;再生劑的比表面積分別為185m2/g和193m2/g,達(dá)到新鮮劑的水平;再生劑的孔體積變化不大,只降低0.02~0.03mL/g。燒焦后PRT-C和PRT-D催化劑的回收率分別達(dá)到98.7%和99.5%,催化劑損失很少。總體來看,重整催化劑的燒焦效果良好。

表2 PRT-C和PRT-D催化劑再生前后性質(zhì)對比
3.2 催化劑裝填
為確保催化劑的裝填效果,委托專業(yè)催化劑裝填公司進(jìn)行裝填。各反應(yīng)器催化劑的裝填數(shù)據(jù)見表3。從表3可以看出,催化劑再生前后反應(yīng)器壓降基本相同,說明催化劑燒焦和裝填過程控制得較好,沒有出現(xiàn)大量催化劑粉末,并且各反應(yīng)器中催化劑分布均勻,沒有溝流情況發(fā)生。

表3 重整催化劑裝填數(shù)據(jù)
3.3 催化劑氯化更新
催化劑裝填完畢后,進(jìn)入氯化更新階段。燒焦過程產(chǎn)生較多的水,既會導(dǎo)致催化劑上氯的流失,又會使活性金屬晶粒聚集,對催化劑的酸性功能和金屬功能都有影響。催化劑的氯化更新過程包括氯化和氧化更新兩步,進(jìn)行氯化氧化處理可以使燒焦更完全,使催化劑上的金屬處于完全氧化態(tài),可補(bǔ)充催化劑上的氯含量,并使積聚的活性金屬晶粒重新分散,更好地恢復(fù)催化劑性能。氯化更新工藝的操作條件見表4。氯化劑采用四氯化碳,R-201至R-204反應(yīng)器注氯量分別是14.5,23.5,58.5,117.0kg。

表4 氯化氧化操作條件
在氯化更新過程中為了控制補(bǔ)充空氣量,需要在重整產(chǎn)物分離罐(D-201)處泄壓排氣。操作時發(fā)現(xiàn)有含氯化氫的水從反應(yīng)系統(tǒng)排出,說明雖然檢修時間處于干燥的夏季,且檢修過程中對各反應(yīng)器進(jìn)出口均嚴(yán)格密封,但是系統(tǒng)內(nèi)還是相對潮濕,因此在氯化更新之前應(yīng)對系統(tǒng)進(jìn)行干燥,以避免氯化劑的浪費(fèi)。
3.4 催化劑還原
催化劑的還原效果對催化劑性能起決定性作用。要取得好的還原效果,必須嚴(yán)格控制水含量。控制方法是在還原過程中加入再生后的分子篩,將催化劑還原時產(chǎn)生的水及時吸附,保證反應(yīng)器入口氣體中的水含量小于30μg/g。催化劑還原的操作條件見表5。

表5 還原操作條件
3.5 催化劑硫化
還原態(tài)的重整催化劑具有很高的氫解活性,如果不進(jìn)行硫化,將在進(jìn)油初期發(fā)生強(qiáng)烈的氫解反應(yīng),放出大量熱,使催化劑床層出現(xiàn)超溫現(xiàn)象。催化劑硫化過程中應(yīng)注意在注硫的同時各反應(yīng)器入口溫度以20~30℃/h速率降溫至370℃,注硫15min后開始進(jìn)行硫化氫取樣分析,以后每30min取樣分析一次,并記錄硫化氫的穿透時間。硫化劑采用二甲基二硫。R-201至R-204的注硫量分別為8.6,12.9,14.3,28.6kg。
4.1 重整原料性質(zhì)
催化劑再生前后重整裝置原料性質(zhì)穩(wěn)定,芳烴潛含量較低,但變化不大。重整擴(kuò)能后焦化汽油摻煉比例從20%左右增加到超過50%,導(dǎo)致芳烴潛含量從42%左右下降到30%左右。再生前后原料性質(zhì)見表6。

表6 重整裝置原料性質(zhì)
4.2 重整操作條件
催化劑再生前后的重整操作條件見表7。從表7可以看出,當(dāng)進(jìn)料量相同時,再生后反應(yīng)器入口加權(quán)平均溫度(WAIT)較再生前低14℃。

表7 重整反應(yīng)主要操作條件
4.3 重整產(chǎn)品性質(zhì)
重整產(chǎn)品包括重整穩(wěn)定汽油和重整氫氣,穩(wěn)定汽油的性質(zhì)及氫氣組成分別見表8和表9。從表8可以看出,再生前后和使用新鮮劑得到的穩(wěn)定汽油餾程分布變化不大,盡管穩(wěn)定汽油辛烷值均達(dá)到設(shè)計值94,不過結(jié)合表8中WAIT數(shù)據(jù),根據(jù)WAIT提高3~5℃、辛烷值提高1個單位來判斷[3],再生后催化劑的活性明顯提高。穩(wěn)定汽油辛烷值均達(dá)到設(shè)計值94。從表9可以看出,與再生前相比,氫氣純度增加1.241百分點(diǎn),(C3+C4)體積分?jǐn)?shù)降低1.191百分點(diǎn);與新鮮劑相比,氫氣純度值相近,(C3+C4)體積分?jǐn)?shù)降低0.324百分點(diǎn)。表明再生過程中氯化更新效果較好,催化劑選擇性提高。

表8 重整穩(wěn)定汽油性質(zhì)

表9 重整氫氣組成 φ,%
(1)PRT-C、PRT-D催化劑經(jīng)燒焦后,脫碳率高,均超過99.5%;催化劑回收率高,分別達(dá)到98.7%和99.5%。說明催化劑的燒焦效果良好。
(2)與再生前相比,氫氣純度增加1.241百分點(diǎn),其中(C3+C4)體積分?jǐn)?shù)降低1.191百分點(diǎn),說明催化劑氯化更新效果良好。
(3)開工后催化劑床層未出現(xiàn)超溫現(xiàn)象,說明催化劑硫化效果良好。
(4)工業(yè)應(yīng)用結(jié)果表明,與再生前相比,在進(jìn)料量相同的情況下,再生后得到相同辛烷值的穩(wěn)定汽油產(chǎn)品時,WAIT值降低14℃,說明再生后催化劑的活性明顯提高。該催化劑經(jīng)過再生,能滿足下一周期重整生產(chǎn)的要求。
[1] 徐柏福,張大慶,葉小舟,等.PRT-C/PRT-D重整催化劑的工業(yè)應(yīng)用[J].石油煉制與化工,2008,39(8):21-24
[2] Chen Zhixiang,Zhang Daqing,Liu Zhihua,et al.Commercial application of polymetallic reforming catalysts PRT[J].China Petroleum Processing and Petrochemical Technology,2009,(3):5-9
[3] 徐承恩.催化重整工藝與工程[M].北京:中國石化出版社,2006:486-489