摘 要:通過對煤氣發生爐鼓包事故的全面檢驗、分析,提出相應的處理辦法和預防措施。
關鍵詞:煤氣發生爐;檢驗;鼓包;分析;處理
1 引 言
煤氣發生爐主要由爐體水夾套和汽包組成,部分煤氣在水夾套內燃燒,產生的熱量被水吸收后產生蒸汽匯集到汽包,通過管道把蒸汽引回到水夾套內壁熾熱的煤層上,與高溫煤發生反應產生煤氣,用于陶瓷的燒制。
2011年2月,筆者對某陶瓷廠的煤氣發生爐進行年度檢查時,發現該煤氣發生爐爐體水夾套內筒體發生多處鼓包。由于煤氣發生爐是陶瓷生產的心臟,一旦停用,將給陶瓷廠帶來巨大經濟損失。為了準確判斷煤氣發生爐的受損程度以及提出合理的處理意見,筆者立即對該煤氣發生爐進行了全面檢驗。
2 檢驗方案及其內容
檢驗方案是根據《壓力容器定期檢驗規則》的要求和煤氣發生爐的特點,針對鼓包部位而定的,主要從以下幾方面考慮。
2.1檢驗依據
1、GB150-1998《鋼制壓力容器》;
2、TSG R0004-2009《固定式壓力容器安全技術監察規程》;
3、TSG R7001-2004《壓力容器定期檢驗規則》;
4、GB/T1576-2008《工業鍋爐水質》。
2.2檢驗內容
(1) 宏觀檢查。據了解,該煤氣發生爐在去年年底發生過缺水事故。通過檢查,該煤氣發生爐水處理設備不完善,爐水檢測不合格。在該爐水夾套內筒體中下部發生3處鼓包,其中最大處直徑為842mm,高105mm,鼓包情況如圖1所示。由圖1可見,煤氣發生爐水夾套內結垢嚴重,達2mm,內筒體向火側表面材料有高溫氧化現象;
(2) 超聲波測厚。超聲波測厚如圖2所示,具體的檢測數據如表1所示。超聲波測厚顯示,其最小壁厚發生在最大鼓包處,為17.5mm,說明鼓包處已被明顯拉薄;
(3) 磁粉檢測鼓包處,未發現裂紋;
(4) 超聲波檢測鼓包處,未發現鋼材有分層現象;
(5) 硬度測量。鼓包處鋼材的硬度值如表2所示。鼓包處的平均硬度值為130.5HB,表明鼓包處鋼材的硬度值明顯偏高(正常為120HB左右);
(6) 金相檢驗。該爐水夾套內筒體的材質為20g,交貨狀態為熱軋,其金相組織為鐵素體和珠光體。圖3為最大鼓包處鋼材的金相分析顯微組織圖。從該圖可以看出,該處已長出針狀的魏氏組織,已明顯過熱,說明材料已發生劣化。
(7) 強度計算。根據GB150-1998《鋼制壓力容器》計算爐體水夾套內筒體的強度,經過計算和查表,其參數如表3所示。
(8) 水壓試驗。檢驗結束后,經水壓試驗,其結果無滲漏,無殘余變形,水壓試驗合格。
2.3檢驗結果分析
從上述檢驗結果來看,造成這次鼓包事故的主要原因是煤氣發生爐發生缺水,鋼材在高溫環境下得不到及時冷卻而出現短期超溫現象,強度急速下降,在外壓的作用下發生塑性變形,因而產生鼓包事故。而煤氣發生爐用水沒有經過處理,水質不合格,夾套內結垢,也會導致內筒體鋼材得不到及時冷卻而產生長期超溫現象,從而引起材料強度下降,這也加劇了煤氣爐鼓包事故的發生。
2.4問題處理
從檢驗結果來看,煤氣發生爐鼓包處的材質已發生明顯劣化現象,根據《壓力容器定期檢驗規則》的規定,其安全狀況等級應定為4級或5級??紤]到該容器的使用壓力較低(0.20MPa),鼓包部位發生在內筒體,且承受外壓,發生事故的可能性較低,即使發生事故,其危險性也不會很大(因為是往內發生破裂的)。因此將其安全狀況等級定為4級,監護使用,最長監護使用時間不得超過3年;在監護使用期內縮短檢驗周期為1年,重點監控鼓包位置有無擴大跡象。用戶在監護期內應找有資質的相關單位進行挖補維修,以提高其安全狀況等級,延長煤氣發生爐的使用壽命。
2.5預防和改進措施
通過對鼓包部位的全面檢驗和分析,及時了解煤氣發生爐的受損程度,避免停產所帶來的損失,為企業維修或更換贏得時間。為了防止類似事故的發生,使用單位應該加強人員崗位責任制的落實,確保煤氣發生爐按操作規程運行,及時把水垢清除,并加裝軟水處理設備,以確保煤氣發生爐的水質達到GB/T1576-2008《工業鍋爐水質》標準要求,減少結垢,以使煤氣發生爐的受熱面得到充分冷卻,防止過熱現象。同時建議加裝水位報警器和自動上水裝置,防止出現缺水現象。
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