


摘 要:通過對陶瓷廠球磨機運作的原理分析,利用變頻器調頻降速,在不影響球磨效率的情況下,達到節能效果,降低球磨機的能耗成本。
關鍵詞:陶瓷;球磨機;變頻器;節能
1 引 言
球磨電機使用變頻調速驅動來達到節能的目的,在陶瓷行業的粉料加工工序中,已經是廣泛應用。本文將對球磨機變頻調速的節能原理進行分析探討。
2 節能原理分析
球磨機應該以什么樣的速度轉動,才能達到它的最佳效果呢?根據理論推算,球磨機的轉速在滿足n=21/D這個公式的情況下,效果最佳。其中,分子是常數21,分母是球石重心的轉動軌跡直徑的平方根。可見球石重心的運動軌跡直徑越大,需要的轉速就越小;球石重心運動軌跡直徑越小,需要的轉速就越快。這就是為什么我們看到的大球磨機的轉速比較慢,而小球磨機的轉速比較快的原因。
在同一個球磨機中,球石的運動軌跡是不是一成不變的呢?顯然不是。我們用簡單的示意圖來說明,如圖1所示,球磨罐體中加了球石和沙泥料,剛加的料因為顆粒比較大,有的是塊狀,因阻隔原因導致球石與球石之間的間距較大。我們取其中的一部分球石的運動軌跡來分析,見圖2。球石群體平均重心的運動軌跡等效直徑較小,用D1表示(見圖2a)。因此,要使球磨機達到理想的效果,需要的轉速就要快。
當球磨到一定的時間之后,那些較大顆粒的沙石料逐漸被砸碎,塊狀的泥也被分解了,球石與球石之間的間距縮小,球石群重心的運行軌跡的平均等效直徑就增大到D2,如圖2b所示,因此球磨機需要的理想轉速相應地要減小。
可見,球磨機的轉速應該是一個由大變小的過程,這就是為什么要使用變頻器調速的原因。使用變頻之后,球磨后期的轉速可由50Hz降到40Hz以下。當它降速之后,電壓和電流相應地降了下來,消耗的功率也就降下來,這就是球磨變頻節電的原理。球磨機后期轉速降下來之后,由于球石之間的泥漿流速加快,并不會影響球磨效率,實際上,我們使用變頻調速之后,磨一罐料所需的時間不會加長。
本研究測試了在相同裝載量的條件下,使用變頻驅動和不使用變頻驅動的18t球磨機(90kW的電機)的相關運行數據(頻率、電流和功率等),然后把這些數據在坐標上繪制成曲線圖,以方便進行對比。當使用工頻電運行時,球磨的頻率一直是50Hz;當使用變頻運行時,球磨頻率在啟動后的前10min運行48Hz,之后每隔4h降低3Hz,見圖3。圖4是紀錄電流的曲線,上面一條曲線是無變頻的,顯然它的運行電流總是比下面帶變頻控制的高。
圖5是紀錄功率消耗的曲線,同樣,上面一條是無變頻的,下面一條是帶變頻驅動的,可見裝有變頻的驅動消耗的功率較小。它們通過對時間的積分就是整個球磨過程消耗的電能。電度表紀錄的有功耗電量:無變頻驅動的是1103kWh,有變頻驅動的是948kWh。因此可以得出結論:用合適的變頻驅動球磨,可以節省用電。分析得出此次記錄數據的節省率為η=(1103-948)/1103×100%=14.1%。
3 結 論
經過反復試驗,摸索出適合的調頻曲線,并到原料車間球磨機中推廣使用,節電效果基本保證在10%以上。