摘要:通過檢測,對現澆板裂縫從設計、施工兩方面進行分析,并提出相應處理措施。
關鍵字:現澆板,裂縫加固
一、工程概況
某企業廠房工程,框架結構四層,鋼筋混凝土獨立基礎,輕鋼結構屋面。工程于2003年7月開始施工,2004年3月由于經濟糾紛更換施工班組(此時,底層柱已澆筑完成),同年7月主體結構結頂。在清理二層結構現澆板時,發現現澆板板面開裂情況較嚴重;繼而檢查三、四層結構現澆板,這些板板面也存在少量裂縫。
二、原因分析
針對上述工程質量問題,通過對現澆結構混凝土的強度、鋼筋的規格、數量、間距、保護層厚度等方面的現場檢測,對可能引起該質量問題的結構設計和施工方面因素進行了分析,如下:
1 設計方面
本廠房工程原設計為框架三層。在施工過程中,根據業主的要求,工程增設一層,屋面結構也改為輕鋼屋面。該結構的變更是經原設計單位復核后同意的。工程質量事故發生后,另請了一家設計單位對此廠房工程的結構承載力進行復算,增加的一層荷載能滿足基礎及主體結構承載的要求,排除了設計方面的原因。
2 施工方面
(1)經現場監測發現板上部配筋(負筋),未按圖施工。二層樓面以上現澆板橫向上部負筋由原設計的φ10@200(分離式)改為φ6@200(拉通),配筋大大降低。施工人員不按圖施工,偷減鋼筋原材料(后了解,此事經業主管理人員認可)。
(2)現澆結構混凝土強度偏低,現澆板砼面層水泥漿偏厚,骨料偏少。經工程所在地建材檢測中心現場檢測,二,三、四層現澆結構的砼強度推定值分別為21.9Mpa、21.2MPa、17.5MPa。低于設計C25強度等級要求。
(3)施工過程中,板上部鋼筋被踩低,砼保護層偏厚。檢測二層現澆板上部鋼筋的砼保護層厚度多在30-40mm之間。現澆板的有效斷面減少了15-25mm。
(4)模板支撐體系失穩。據了解,二層結構施工日期在三月,時值春季多雨。替換后的另一施工班組未仔細處理基礎的回填土,并很快在回填土層上架設二層結構模板。模板在鋪設鋼筋、澆筑混凝土過程中逐漸產生變形,從而導致二層現澆結構砼凝結硬化過程中逐漸開裂。這是二層結構現澆板的裂縫較多,三、四層結構裂縫較少的一個重要原因。
綜上所述,二層現澆板板面出現裂縫主要原因是板面負筋配筋量大量減少、混凝土施工過程中配合比失控造成強度不足、鋼筋混凝土保護層偏大、混凝土硬化過程中模板支撐失穩等施工方面的綜合因素造成。
三 處理方案和實施
1 對現澆板大于0.3mm的貫穿及半貫穿裂縫采用化學灌漿處理。將裂縫部位鑿成“V”型槽,槽寬約30mm,深約20mm。用鋼絲刷除去“V”型槽面浮渣,壓縮空氣吹凈浮塵,用脫脂棉蘸丙酮擦凈“V”型槽。沿“V”型槽及兩側各100mm寬刷環氧膠液一道,再用環氧膠泥封縫抹平,并同步埋設灌漿嘴,間距約1.0m,待環氧膠泥硬化后,采用改性環氧樹脂進行灌漿處理。
2 現澆板面在梁支座處采用粘貼碳纖維的方式進行加固處理。鑒于廠房加層后,原結構體系的承載力已經余地不多,不宜再采用另行增加荷載的加固方案,故綜合比較各種加固措施;對現澆板面負筋不足處(梁支座處)采用了粘貼炭纖維加固的方法。具體加固方案:負筋配筋為φ6@200部位,碳纖維粘貼方向與橫向負筋方向一致,覆蓋負筋范圍,沿板每隔100mm布置碳纖維一道(規格:200g/m2,寬100mm),然后沿縱方向板上,負筋錨固位置原框架梁邊1100mm處布置碳纖維壓條一層,寬200mm。
四、結語
經過上述處理,有效地消除了該工程存在的質量隱患,基本滿足了結構和使用要求,通過了業主及有關方面的驗收并投入了使用,避免了更大的經濟損失,及時發揮了投資的社會和經濟效益,通過一年時間的使用和觀察,沒有其他問題出現,達到了預期的處理目的,取得成功,得到了有關各方的認可。由于近年來大型甚至超大型工程大量出現,而相應的混凝土技術并沒有得到突破性進展,使得混凝土結構裂縫出現較普遍,該工程的實踐為類似問題的處理可提供一些借鑒。