周 帥 崔金榜 石慧寧 王勝利 周 燦
(中國石油華北油田采油工藝研究院, 河北 062552)
沁水盆地南部煤層氣勘探開發的主要目的層是二疊系山西組的3#煤層和石炭系太原組的15#煤層。3#煤層厚度4.06~7.19m, 埋深300~1000m,含氣量10.78~25.29m3/t。樊莊區塊開發井主要有直井、叢式井和多分支水平井。
直井和叢式井排采主要采用抽油機舉升系統,抽油機依據井深、載荷等選用3 型和5 型兩種; 抽油桿選用D 級φ19mm; 管式泵主要有φ38mm、φ44 mm、φ56mm 三種。水平井排采主要采用地面電驅動螺桿泵方式排水, 螺桿泵由地面電機驅動, 泵體主要由頂部接頭、多級泵、萬向節、軸承四部分組成。
在煤層氣井需要調整作業生產過程中, 由于以下原因經常發生停泵。一是煤層氣直井在進入排采階段后, 會產出煤粉顆粒及壓裂支撐劑石英砂, 而管式泵對砂和煤粉的適應能力較差, 容易產生柱塞卡死、閥堵塞等現象; 二是在煤層氣開發過程中,為適應產水量變化 (0~50m3/d) , 需要進行沖程沖次的調整或進行換泵作業, 難以實現排量變化范圍較大條件下的靈活平穩控制; 三是作為有桿泵舉升工藝, 存在著不平衡、不對中、桿管偏磨等現象,尤其是對斜井、叢式井、水平井的適應性比較差。
根據電潛泵具有排量變化范圍大、揚程高、適應范圍廣 (可用于斜井和水平井) 的特點, 2007年華北油田采油工藝研究院和煤層氣分公司經過聯合攻關, 先后攻克了井底流壓監測、自動控制等關鍵技術, 研制出了煤層氣井電潛泵智能排采系統,在現場應用5 井次, 最長運行達到373 天, 表現出運行平穩及排量調節容易及節能等特點, 具有很好的推廣前景。
電潛離心泵排采系統主要由煤層氣井專用離心泵、潛水電機、壓力計及液位開關、動力電纜、壓力計電纜、繞絲篩管、扶正器、離心泵專用井口、控制柜等組成。
經過現場試驗不斷改進, 煤層氣井專用電潛離心泵系統完井管柱如圖1 所示。
電潛離心泵智能排采時根據煤層氣井井底流壓變化規律和排采規律, 地面人工預先設定井底流壓變化調整值??刂葡到y根據井下壓力計采集的流壓變化情況, 采取“控制液面排水”法, 即通過控制流量, 使液面按要求以既定速度下降。在控制器上只要設定好液面下降速度參數后, 通過井下壓力計, 控制器自動計算控制變頻器調整電機轉速, 使液面均勻的下降??刂圃砣鐖D2 所示。
在控制液面下降時, 采用定時調節的方式, 定時調節是在固定的時間點, 對當前液面和期望的液面作比較與調整, 實現對理想液面的定時追蹤。

圖1 煤層氣井電潛離心泵管柱結構圖

圖2 智能控制原理圖
變頻控制系統如圖3 所示, 主要由變頻器、升壓變壓器、控制器、正弦濾波器組成。

圖3 變頻控制系統示意圖
(1) 變頻器: 變頻器是一種用來改變交流電頻率的電氣設備, 它還具有改變交流電電壓的輔助功能。變頻器通過改變電動機電源頻率來調節電機轉速。
(2) 升壓變壓器: 由于電動機與變頻器的距離比較遠, 考慮到電機電纜上的電壓損失, 這就需要用升壓變壓器對380V 的電源電壓進行升壓, 根據電機電纜的長度和電流的大小來確定升壓變壓器的檔位, 保證電機端的電壓處在額定電壓范圍內。
(3) 控制器: 可采用微控制器或PLC 作為控制器, 一是實現各種參數的實時采集, 二是根據下達的指令對液面進行控制。
(4) 正弦濾波器: 變頻器輸出電壓是PWM(脈沖寬度調制) 波形, 電機需要長線傳輸時 (電機線纜超過50m) , 由于行波反射引起電機端電壓疊加, 使電機絕緣破壞; 由于變頻器的輸出含有高頻諧波, 增加了動力電纜以及電機的損耗; 極高的dv/dt 會引起數MHz 的輻射干擾。
正弦波濾波器由高頻輸出電抗器、RC 回路、共模電抗器組成, 通過在變頻器輸出側加裝正弦波濾波器, 將PWM 調制波濾成近似正弦的電壓波形, 可以有效地抑制高頻損耗和輻射干擾, 并使電機與變頻器的線纜長至500m, 甚至是3km。
改進后的電潛離心泵變頻控制系統主要具有以下功能:
(1) 軟啟動功能
變頻控制系統采用變頻器啟動時, 隨著電機的加速相應提高頻率和電壓, 起動電流被限制在150%額定電流以下。電機啟動的全過程都不存在沖擊轉矩, 而是平滑的啟動運行, 從而可以減少啟動電流對電機絕緣的損害, 降低機械沖擊扭矩對機組的破壞。
(2) 升壓穩壓功能
由于煤層氣井電潛泵井電機電纜的長度一般在500~800m 之間, 動力電纜上的壓降比較大, 同時電網電壓的波動范圍較大, 加上受到井下氣體、煤粉、砂等的影響, 使電機處于過電壓或欠電壓的狀態, 最終都會導致電機電流升高, 極易燒毀井下電機。
升壓變壓器有425V、450V、475V、500V 四檔, 根據現場的電源電壓情況和井深, 選擇合適的檔位, 同時合理設置變頻器, 控制變頻器的輸出電壓, 以達到升壓穩壓的目的, 使電機工作在合適的電壓范圍內 (340~420V) 。
(3) 控制功能
①手動控制: 可根據現場的實際排采情況, 通過手動調節變頻器的輸出頻率, 從而改變電機轉速來控制電潛泵的排量。
②自動控制: 根據排采制度的要求, 設定液面的下降速度, 控制器按照下達的指令, 自動控制變頻器的輸出頻率, 最終使實際的液面下降速度與設定值一致, 達到連續、平穩降液面的目的。
③遠程控制: 通過安裝無線數傳通訊模塊, 對電潛泵進行遠程啟停操作和運行參數的調節。
針對排采后期隨著產水量的減少, 離心泵排量降低, 散熱不良的情況增加了回流裝置, 保證離心泵在小流量下的安全運行。具體做法是: 通過調節變頻器的頻率, 控制離心泵機組輸出功率, 實現降液位、穩液位、低沉沒度的運行, 產水量較低時(小于10m3/d) , 通過控制調節閥的開度來調節出水量和回流量的大小, 回流管的安裝使得抽出的水一部分又回到了井下, 保證了井下機組具有較大的排量, 以滿足潛水電機的散熱要求, 同時使泵具有一定的攜帶煤粉的能力, 從而解決了高揚程、小排量的問題。
井底流壓是預測煤層氣井生產和流入動態的一個基本要素, 是進行有效人工舉升設計的一個關鍵參數, 在閉環智能控制模型中, 也以井底流壓的變化為調整基礎。
系統主要包括: 井下設備 (壓力傳感器, 數據轉換器, 依靠電纜供電并傳輸信號) 、井筒設備(鎧裝電纜、扶正器、電纜卡子、儀器卡座、儀器托筒) 和井口設備 (地面數據存儲單元及微型蓄電池供電單元, 負責數據觀察、數據存儲并向電子壓力計提供直流12V 電源) 。通過采取數字傳輸, 提高抗強電和變頻器干擾能力, 整套控制系統正常運行。
液面控制采取液位開關技術, 在液面低于規定液面時, 自動斷電停機。一旦液面高于液位開關,可以從遠程或本地啟動。
●電潛泵型號: QSDB110 - 20/800 或QSDB110- 20/550
●電源輸入: 三相四線380VAC/50HZ
●輸出電壓: 380~480V (50Hz)
●輸出頻率: 0~50Hz
●適應井溫: 40 ℃
●排水量: 0~60m3/d
●系統功耗: <7.5KW
●控制柜類型: 室外/落地
●壓力測量范圍: 0~10MPa
●壓力精度等級: ±0.1%F·S (綜合精度)
●溫度測量范圍: 0~50 ℃
●溫度精度等級: 0.2%
●長期穩定性: ±0.3%F·S/a
●功耗: <20mA
●整體抗壓強度: ≥30MPa
通過對電潛離心泵系統的不斷完善改進, 目前已經能夠適應煤層氣井的排采要求, 系統的安全性和可靠性大大增強, 經過改進后的DB - 1、DB -2、DB- 3、DB - 4、DB - 5 五口電潛泵井運行平穩, 電潛泵系統的運行頻率在35~50Hz 之間, 運行電流為10~14A, 排量調節范圍達到0~50m3/d,而且變頻器的輸出電壓穩定, 使電機工作在正常的電壓范圍內, 目前5 口井的運行情況如下表所示。

表1 電潛離心泵井運行情況一覽表
由于煤層氣井的產水量具有不規律性, 需要根據液面高度不斷改變變頻器的頻率來調整電機的轉速, 從而不斷的調整離心泵的排量, 使液面連續平穩下降。該井采用變頻電潛泵系統之前, 由于產水量比較大, 經過了較長的時間液面才降下來, 同時逐漸的產水量也開始降低。采用變頻系統進行排采時液面出現一定的起伏, 說明產水量也是不斷變化的, 同時隨著液面的降低揚程也在不斷增大, 通過不斷改變頻率來對液面的下降進行調整, 圖4 為DB- 3 井的生產曲線。

圖4 DB- 3 井生產曲線
將電潛離心泵智能排采系統引入到煤層氣井后, 經過不斷試驗和改進, 提高了電潛泵系統運行的平穩性和控制性能, 通過現場應用可以得到以下結論:
(1) 采用變頻控制系統后, 提高了系統效率,延長了機組壽命, 節能降耗。
(2) 增加回流裝置, 改善電機的散熱, 實現小排量、高揚程排采。
(3) 改進后的電潛泵系統的排量調節范圍比較大, 控制性能比較好, 有利于實現平穩降壓。
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