編譯:莫增敏 李元萍 (吐哈石油勘探開發研究院信息中心)
審校:紀常杰 (大慶油田工程有限公司)
海上老油田增產的多井實例
編譯:莫增敏 李元萍 (吐哈石油勘探開發研究院信息中心)
審校:紀常杰 (大慶油田工程有限公司)
提高開發中后期油田的產量是各石油公司的主要目標。在印度西海岸的一個海上平臺上用非鉆井法提高了7口井的產量。通過綜合應用裸眼測井、生產測井和脈沖中子能譜測井識別老油田的油氣衰竭區,下入過油管封隔橋塞封堵產水層,在死油區射新孔。實施新措施的井產量都有所增加,平均含水從80%下降到76%。
海上油田 測井 封堵 射孔增產
油田發現于1987年,1994年投產。主力油藏是始新世的碳酸鹽巖沉積,其特征是有孔洞、溶蝕孔道和垂直及橫向裂縫。因此,高滲透帶為水早期突破提供了通道,這也是油產量下降的主要原因。該油田的平均含水高達80%。
由于該海上鉆井平臺與2個注水井平臺相鄰,所以還面臨一些特殊的問題。用液流溫度異常和井附近地層水和注入水之間的礦化度差異確定泄油區內的注入水聚集情況。問題的關鍵是要深入研究液流動態,然后在注水未波及段射孔采油。
策略是對井進行診斷后通過修井措施增加其產量,降低含水。用生產測井識別流體剖面,然后,在必要的地方用脈沖中子測井測定烴飽和度。將裸眼測井、生產測井和脈沖中子能譜測井相結合識別油氣衰竭區和死油區。下入過油管封隔橋塞封堵產水層。射新孔開采死油區內的油。通過脈沖中子測井計算地層水礦化度,從而識別注入水突破區。在射新孔時要避開這類層段。
實施該措施的7口井日產油量達到2 708 bbl/d(1 bbl/d=0.159 m3/d),比以前增加了53%。平均含水從80%下降到76%。
該項作業的目的是在提高油產量的同時,盡量減少水和氣的產量。因為沒有鉆機,作業必須用組裝式橇裝設備進行,由于其提供的工具有限,可使用的方法也受到限制。
對井的生產史進行了分析,從而弄清產量下降和含水上升的趨勢。另外,還分析了每口井的修井史及其對產量的影響,從中吸取經驗教訓。還詳細研究了完井的過程,以便確定電纜測井和修井的可行性。通過解釋裸眼測井資料確定原始油氣界面、油水界面和滲透率,然后確定高滲透帶的位置。分析以往的生產測井資料,從而推斷采油/產水/采氣層的位置。分析水泥評價測井資料,確定水泥環是否完整及是否能用液壓封隔。
在該油田的11個生產平臺中,選擇了生產平臺X進行改造,主要原因是該處井內有一個很厚的未動用油層。
井A是1口1994年完井的生產井。初期油產量為957 bbl/d,含水率為零。實施該修井作業前,產量已下降到245 bbl/d,含水率高達84%。
生產測井顯示底部射孔只出水 (圖1),油氣主要是從中部射孔的上段產出。上部射孔段由于在油管鞋附近,無法進行測井。后面進行的脈沖中子測井顯示其底部層段為衰竭層,而上部層段油氣飽和度還很高。飽和度測井也顯示上層還沒衰竭。
在中部和底部射孔段中間下入一個過油管機械封隔工具 (MPBT),封堵底部出水。結果油產量增加到445 bbl/d,含水率下降到40%。
在飽和度測井顯示未衰竭的層段設了兩組新孔,每組為2 m。根據礦化度指示,在死油層識別出兩個高滲透率帶。由于該油藏是一個碳酸鹽巖油藏,如果在這些層射孔,預計會出水。因此,射孔時避開了這些層。油產量進一步增加到603 bbl/d。但是,含水也上升到52%。

結果 采油/(bbl·d-1)產液/(bbl·d-1)含水率/(%)下MPBT前 245 1 485 83.5下MPBT后 445 742 40射孔后 603 1 257 52

圖1 井A實施作業及效果
井B是2003年完井的,有5組射孔。從一開始油產量就較低 (79 bbl/d),含水 (82%)很高。含水率上升到99%后,該井被迫關井。裸眼測井顯示產層為致密層。由于有早期的飽和度測井資料,而且累計產油量不大,不需要再進行飽和度測井。
生產測井顯示這5組射孔中的4組只產水,底部三組射孔產水最多。從底部第三組和第四組射孔之間觀測到小的層間竄流,頂部一組射孔產出少量油氣和大量水。
原始水泥膠結測井顯示開發層段水泥膠結不好。下入MPBT封堵底部4個射孔層段。在頂部射孔段上下射新孔 (3 m)提高油產量。結果油產量有所增加,但水產量沒有下降。因此又進行了第二次生產測井 (圖2),結果顯示雖然橋塞有效地阻止了套管內水的產出,但是,水在套管外竄流,然后從頂部射孔產出。
該井鉆于2002年。由于泥漿漏失,沒有進行裸眼測井,射孔是根據套管內中子測井數據進行的。該井初始產量為1 025 bbl/d,含水率為20%。本次修井前產量為342 bbl/d,含水率67%。

結果 采油/(bbl·d-1)產液/(bbl·d-1)含水率/(%)該作業前 0 關井 無資料下MPBT后 154 1 646 94.5射孔后 194 2 425 92

圖2 井B實施作業及效果

結果 采油/(bbl·d-1)產液/(bbl·d-1)含水率/(%)射后前 342 1 036 67射孔后 466 1 013 54

圖3 井C實施作業及效果
生產測井顯示大部分油是從底部射孔段產出的(圖3),因此,不能用過油管橋塞。由于目的層孔隙度很低 (<13%),未進行飽和度測井。根據裸眼測井對比,增加了兩組射孔。油產量增加到466 bbl/d,含水率下降到54%。
該井鉆于1993年。其初期產量達到1 685 bbl/d,含水率<1%。本次修井作業前產量下降到258 bbl/d,含水率高達89%。
生產測井顯示底部射孔不產油氣,只產出少量水 (圖4)。一個擠注層段也產出大量水。因此,下入MPBT封堵底水。糟糕的是,由于該橋塞不能通過油管未能下入。因為頂部射孔段上面沒有未射孔產層,所以未進行飽和度測井。
10.3969/j.issn.1002-641X.2010.1.005

結果 采油/(bbl·d-1)產液/(bbl·d-1)含水率/(%)射后前 258 2 395 89.2射孔后 460 2 235 79.4

圖4 井D實施作業及效果