賀大鵬(天津天鐵冶金集團有限公司煉鐵廠,河北涉縣056404)
天鐵高爐混噴技術實踐
賀大鵬(天津天鐵冶金集團有限公司煉鐵廠,河北涉縣056404)
天鐵高爐在煤比達到150kg/t后,由于一直采用單一煤種無煙煤噴吹,煤比無法進一步提高。2009年進行了高爐混噴工藝改造,通過攻關實踐,煤比已達到170kg/t以上,收到了節能降耗的目的。
高爐噴煤煤比工藝優化
天鐵集團煉鐵廠老區現有五座高爐,其中700 m3四座,380 m3一座。高爐噴煤系統采用集中制粉間接噴吹,每座高爐建有一座噴吹站。自1987年投產以來,依托山西優質無煙煤資源,噴煤量逐年提高,到1995年在不富氧的條件下煤比達到了100kg/t.Fe,創全國同類行業先進水平。隨著高爐噴煤技術的提高,天鐵集團對噴煤系統的原有制粉設備進行了工藝優化,并進行了濃相噴吹的實驗和改造,2000年高爐煤比提高到了140kg/t.Fe以上。在2000年到2007年期間,采用了制粉系統短工藝和噴吹系統雙系列噴吹工藝改造,煤比達到150kg/t.Fe。但是,在單一無煙煤噴吹的情況下,要進一步提高煤比已非常困難,因此,2009年天鐵集團對噴吹工藝做了進一步改進,采用煙煤和無煙煤混噴工藝,取得了較好效果,煤比達到了170kg/t.Fe以上。
(1)噴煤設備能力按煤比220kg/t.Fe設計。
(2)噴吹煤種為無煙煤、煙煤,煤粉揮發分達到18%以上。
(3)集中制粉直接噴吹,兩個制粉系列,制粉能力每小時65t,每個系列6個噴吹罐,直接為五座高爐噴煤。
(4)磨煤機采用立式中速磨煤機,一級布袋收粉工藝。
(5)引用高爐的熱風爐廢氣作為磨機的干燥和惰化介質。
(6)輸粉系統采用噴吹罐底部流化,上出料濃相輸送,補氣調節,總管加分配器噴吹工藝,見圖1。

圖1 高爐混噴煤粉工藝
2.2.1 原煤貯運系統改造
原煤由火車和汽車進廠至干煤棚,無煙煤和煙煤分開堆存放,干煤棚內設置了三個配煤斗。供煤時,通過干煤棚內抓斗橋式起重機將不同品種的煤放入不同的受料斗,根據配料比例,系統自動調節定量配煤裝置的給料量,達到配煤效果。經過配料的原煤進入上煤膠帶輸送機及儲煤倉頂的帶式輸送機,送至儲煤倉完成供煤作業。
2.2.2 干燥氣系統改造
干燥氣由熱風爐廢氣和高溫煙氣組成。從1#~2#高爐熱風爐煙道引一根廢煙氣管供應1#制粉系列生產,從3#~4#高爐熱風爐煙道引一根廢煙氣管供應2#制粉系列生產。
(1)當熱風爐廢氣管路系統正常且溫度高于240℃以上時,干燥氣發生爐不需工作,僅采用熱風爐廢氣即可完成煤粉的干燥和輸送任務。
(2)如果熱風爐廢氣溫度過高,在廢氣管路上設置了溫度檢測和報警裝置,廢氣溫度過高時系統會自動引入再循環氣以降低廢氣溫度,使系統正常工作。
(3)當熱風爐廢氣溫度過低,或高爐的熱風爐廢氣無法引出時,可啟動干燥氣發生爐,使燃料燃燒產生的高溫廢氣與部分熱風爐廢氣相混合,生成適合于煤粉干燥用的干燥氣。
2.2.3 煤粉制備系統改造
采用中速磨負壓制粉加一級布袋收粉工藝。干燥氣體從磨煤機進氣口進入機體,煤粉顆粒被干燥氣烘干并攜帶上升,進入分離器,較粗大的顆粒碰撞在分離器體的襯板上返回重磨,細度合格的煤粉經排出口輸入煤粉管道后進入煤粉收集系統。
2.2.4 收粉系統改造
從磨煤機排出的合格煤粉與氣體混合物經管道進入袋式收粉器,煤粉被收集入袋式收粉器料斗,被分離后的含塵濃度小于30mg/Nm3的尾氣通過主排煙風機排入大氣。收粉器料斗中的煤粉經振動篩落入煤粉倉。
2.2.5煤粉噴吹系統改造
高爐噴吹系統上接制粉系統的煤粉倉,每個煤粉倉下設6個26 m3噴吹罐,直接為五座高爐噴煤。兩個噴吹罐一組,經輸煤總管,將煤粉輸送到對應的高爐的分配器,經噴吹支管噴入高爐。另有一組(兩個)噴吹罐用于五座高爐的備用罐。
氮氣是用于噴吹工藝的充壓、流化和管道的清掃,壓縮空氣用于煤粉的輸送噴吹。
煤粉噴吹控制系統包括過程控制和程序控制。過程控制主要用于總噴吹速率和噴吹罐自動增壓的控制。程序控制包括自動給料、自動換罐、自動減壓和停電及計算機故障時的應急操作。
混噴設備于2009年8月31日建成投產。為保證混噴后高爐的爐況穩定,將煤粉的揮發份分為三個階段進行控制,第一階段揮發份15%,第二階段揮發份18%,第三階段揮發份提高到21%。高爐第一階段混噴煤粉質量控制見表1。

表1 高爐混噴煤粉質量/%
為保證混噴投產的成功,首先從距離最遠的5#高爐開始,5#高爐距制粉800多米,由于管線長、阻損大,經反復調整后,確定出噴吹操作參數,實現了超遠距離試噴成功。隨后,1#~4#高爐相繼投產,2010年1月28日老噴煤系統正式停止運行。混噴操作參數見表2。

表2 混噴操作參數
混噴工藝采用集中制粉直接噴吹技術,噴吹操作由高爐遠程控制。為保證高爐正常噴煤,防止發生意外停煤,仍保持老噴煤系統的正常運行,并制定了新老系統轉換的操作規程,提前組織噴煤工和高爐工長學習,并做好停煤等各種事故的預防和演練。因為措施得當,基本上實現了新老系統的互相替補,保證了高爐正常生產。
大煤量噴吹后,爐腹煤氣量增加,煤氣上升阻力增大,煤氣壓差增加,中心氣流顯得不足,中心難以吹透,相比較邊緣氣流得到了發展。為此從下部應當適當縮小風口面積,國內噴煤比較高的武鋼在這方面有很好的經驗。從上部裝料制度,增加中間環帶和邊緣的礦焦比,增加中心加焦量,來實現發展中心氣流。
天鐵的爐料結構是堿性燒結礦加酸性燒結礦配加塊礦和少量球團,入爐料結構和質量很難有較大突破,只有通過加強篩分管理,減少粉末入爐來實現原料質量改善。
在高爐實現大煤比情況下,焦炭質量顯得尤為重要。為了保證焦炭的骨架作用,應提高礦批重,保證焦炭量不變,盡量保證焦炭層厚度。但是,因料車容積限制,礦批難以擴大,為此必須保證焦炭質量得到提高,尤其是焦炭熱性能提高。因新區大焦爐投產,外購焦減少,增加自產焦炭量,而且新區大焦爐焦炭質量明顯好于老區焦炭,為提高煤比創造了較好條件。表3為天鐵高爐使用焦炭質量,本廠焦炭基本能滿足大煤比要求。

表3 高爐用焦炭質量/%
4.2.1 提高風溫
熱風溫度每升高100℃,爐缸理論燃燒溫度升高60℃,允許多噴煤粉30~40kg/t。為此,對高爐熱風爐操作工進行考核,改進燒爐方法,提高責任心,精心燒爐,對使用較高風溫的班組進行獎勵。
4.2.2 進行富氧鼓風
富氧率每提高1%,爐缸理論燃燒溫度升高40~50℃,允許多噴煤20~30 kg/t,另外還有利于提高風溫。為克服夜間氧氣壓力波動造成停氧的局面,專門制定了各高爐富氧量規定,避免因互相搶氧造成壓力低而停氧,從而實現了連續富氧。
4.2.3 出凈渣鐵
及時出凈渣鐵,減少憋風現象,一方面利于高爐接受風量,改善高爐順行,同時利于高爐煤粉燃燒。
2010年1月下旬開始,徹底將老噴煤系統斷開,改為混噴系統,同時煉鐵廠制定攻關方案和激勵機制,煤比提高到了160kg/t以上,個別高爐已達到180 kg/t以上,焦比和綜合焦比下降,實現了節能降耗的目的。尤其是當前焦炭嚴重不足,因煤比提高減少外購焦炭的數量,焦炭質量提高,滿足了高爐穩定順行的需要。表4為混噴前后的主要技術指標。

表4 混噴前后的主要技術指標
目前條件下,煤比達到170kg/t后高爐還沒有出現影響爐況順行的情況,風口沒有因煤量大而出現磨壞的情況,從風口看也沒有出現結焦和堵槍現象。判定煤粉燃燒效率的最直接方法有兩種:一是看是否影響爐況順行,綜合焦比是否大幅度升高;二是看高爐重力除塵灰(一次灰)和布袋除塵灰(二次灰)中碳含量值是否有明顯上升,絕對值是否超標。表5為混噴前后除塵灰中碳含量變化。

表5 混噴前后除塵灰中碳含量
從以上數據可以看出一次灰中碳含量略有上升,二次灰含碳量變化不大,煤粉燃燒效果有待進一步研究和觀察。
6.1 煙煤與無煙煤混噴技術、集中制粉直接噴吹技術、中速磨制粉技術、單支管計量等技術的應用,高爐煤比達到170kg/t以上,為天鐵高爐節能降耗做出了較大貢獻。
6.2 下一步煤比將會繼續提高,但是根據筆者經驗,應該注意解決以下問題。
6.2.1 當前煤比在160~180kg/t之間比較適宜,燃燒效率問題不大,在160 kg/t以下時可以大膽往上噴。
6.2.2 煤比往上提高時要區分對待,尤其提高到180kg/t以上時,要根據各高爐情況,風溫在1 150℃以上,富氧率在3%以上的,可以繼續提高煤比。
6.2.3 提高煤比牽扯到其它各方面條件的改善,原燃料條件改善、入爐品位提高、渣量減少,焦炭強度提高等都有利于提高煤比。
6.2.4 密切注意跟蹤綜合焦比和除塵灰中碳含量變化,防止煤粉燃燒不完全造成影響高爐順行和能耗升高。
(收稿2010-03-20責編趙實鳴)
TIANTIE Blast Furnace Mixed Injection Technology Practice
He Dapeng
After reaching 150 kg/t,the coal injection ratio at TIANTIE BF cannot be improved further due to single-kind anthracite injection.BF mixed injection process was upgraded in 2009.The coal ratio reaches over 170 kg/t in practice.Thus,energy is saved and consumption reduced.
blast furnace,coal injection,coal ratio,process,optimization
賀大鵬,1991年畢業于北京科技大學鋼鐵冶煉專業,多年來一直從事高爐冶煉技術和管理工作,目前在天鐵集團煉鐵廠生產技術部主管生產技術和原燃料質量工作。