馮利寧
(冀中能源邯鄲礦業集團,河北 邯鄲 056002)
復雜地質條件下提高綜放薄頂煤回采率的技術途徑
馮利寧
(冀中能源邯鄲礦業集團,河北 邯鄲 056002)
分析了綜放工作面薄頂煤回采率的影響因素之后,進行了生產工藝研究和技術革新(包括優化初采、放煤、移架工藝和增加機械輔助收煤器等),有效地提高了薄頂煤地回采率,取得了可觀的經濟和社會效益。
薄頂煤回采率;綜放工作面;復雜地質條件
綜合機械化放頂煤開采,是高產、高效、低耗、安全、經濟效益好的采煤技術,但是回采率偏低是綜放工作面的共性問題,特別在中厚煤層的薄頂煤情況下,問題更顯突出。邯鄲礦業集團針對復雜地質條件的中厚煤層開采技術,為提高薄頂煤回采率進行了專門的研究探索,并取得了可觀的效益。
邯鄲礦區主采2號煤層厚度3.0~4.3m,平均3.7m,區內斷層構造多,煤層裂隙發育,煤壁易片幫,且頂板破碎,圍巖壓力大,復雜的地質條件使得一次采全高綜采技術難以實現。1997年邯鄲礦業集團與科研單位聯合攻關,研制了ZF2400/16/25輕型放頂煤液壓支架,成功實踐了4.0m以下中厚煤層綜采放頂煤技術。在十幾年的實踐中,通過持續的技術革新,不斷地優化和改進生產工藝,使綜放工作面回采率由最初的84.65%提高到現在的95%以上。
煤層厚度及頂底板巖性:2號煤層厚度3.0~4.3 m,平均3.7 m;局部有厚度為0~1.0 m的偽頂,薄層狀,泥質頁巖為主;直接頂厚為3~8 m厚的粉砂巖,裂隙發育,易碎;老頂為10~20 m厚的中細砂巖;底板為粉砂巖或中細砂巖。
頂板管理及回采工藝:工作面選用ZF2400/16/25型輕放支架,頂板管理采用全部垮落法,回采工藝為走向長壁后退式綜采放頂煤,端頭斜切進刀,雙向割煤,機組割底煤2.1m,放頂煤1.6 m,采放比1:0.75,采放平行,一采一放。
影響薄頂煤回采率的主要因素有:初采損失、末采損失、端頭損失、放煤工藝損失、浮煤損失等。
邯鄲礦區2號煤層屬中厚煤層,裂隙發育。巷道施工若沿底布置,巷道頂板以上僅有1m多的頂煤難以維護;為保證巷道圍巖穩定性、提高掘進速度,兩巷和切眼均沿頂板布置,采用錨網支護。引進綜放技術的初期,為解決中厚煤層放頂煤的回采率問題,曾在回采工藝采取過一些技術措施:工作面初采期間,先沿頂板推進至工作面老頂初次垮落(約25m)后,支架開始鉆底,待支架(除上下7架)全部摸底后開始放頂煤;當工作面距停采線25 m時,支架開始爬坡摸頂;待支架摸頂后距停采線15 m時開始鋪網,為回收支架做準備。在此回采工藝下,初采、末采丟失底煤,浮煤損失、放煤步距和放煤方式不盡合理等,使綜放回采率達到84%左右。為進一步提高回采率,對回采工藝進行了探索研究和技術實踐。
經對多個綜放工作面礦壓觀測資料統計,初次來壓步距在20~25 m之間,來壓強度不明顯,結合以往初采經驗和2003年在陶二礦12604面進行了支架自切眼開始鉆底的試驗。工作面初采時,以下俯12°~15°的坡度向下過渡,即每循環要鉆底0.15 m左右,直至過渡到煤層底板。由于直接頂易垮落,其垮落膨脹后基本上全部充填了采空區,初次來壓強度不明顯,對支架鉆底影響不大,該項改進大大縮短了支架鉆底距離,減少了初采損失。
考慮到中厚煤層頂煤薄、不利于控制頂板,最初工作面回收時,是采用距停采線25m時開始起坡摸頂,距停采線15m時鋪網直至停采線。通過不斷摸索實踐,進一步優化回收工藝:2002年自云駕嶺礦12107工作面開始,工作面采用沿底回收,取消了起坡摸頂過程,并將鋪網長度由15 m減少到8 m,在保證支架設備安全搬遷的前提下,最大限度地減少了末采損失。
經對2號煤頂板及煤層的認真分析,本區中厚煤層頂板、頂煤冒放性好,垮落角大于90°,頂煤、直接頂隨支架前移按空間關系順序堆積,但因頂煤較薄不能實現多輪放煤。為此,放煤方式選擇了一刀一放,單輪間隔放煤工藝。經過現場實踐:采用一刀一放地邁小步,單輪間隔順序放煤方式的放煤效果好于單輪順序方式。
通過研究發現,工作面機組割煤完后移支架時,破碎的頂煤隨移架滑落進入后輸送機;由于進入后輸送機的煤量大,經常溢到后輸送機兩側,溢到老塘一側的浮煤無法回收。于是,移架后在工作面的老塘內形成了寬600mm、高400mm以上的鋸齒形丟煤帶,隨著工作面的循環推進,丟煤帶將循環產生,并永久丟棄在老塘。在頂煤僅有1.6m左右的煤層工作面,這部分浮煤占到了工作面煤層總厚度的近10%。為解決此問題,我們設計了后輸送機收煤器,收煤器與后運輸機機槽相配套(收煤器單節長1480mm,寬600mm,高度與后輸送槽等高)。移架后,進入老塘的頂煤先滑落到收煤器上然后再滑落到后輸送槽內,拉動后輸送機后,收煤器也同時前移,后輸送機移過的老塘側空間,由原來的用煤填充變為用收煤器填充,避免了頂煤向老塘丟失。同時,在后輸送機煤幫側安裝擋煤板,減少職工清理浮煤工作強度,保證清凈浮煤。這樣采空區基本不丟浮煤,效果非常好,收到了顯著的經濟和社會效益。
由于兩巷沿頂掘進,端頭支架必須沿頂板布置,而放煤支架沿底布置,工作面自然形成了端頭三角形丟煤帶。為保證端頭支架與底層放頂煤支架形成自然過渡,起初為保證工作面兩端頭6~8架支架始終符合過渡段山勢,避免出現臺階錯架,規定工作面端頭上下5架禁止放頂煤。在生產過程中,我們進行了逐漸縮短過渡支架放頂煤距離的實驗,通過采取減少上下隅角懸頂面積,加大超前備修和端頭支護強度措施,端頭不放煤距離縮短到2~3架,其它過渡支架進行適量放煤,降低了端頭損失。
邯礦集團技術改進前后,綜放工作面煤炭損失統計情況,見表1。

表1 邯礦集團技術改進前后綜放工作面煤炭損失統計表
邯礦集團綜放產量每年約450萬t,每年可多回收煤炭46.7萬t,按平均噸煤成本200元/t,煤售價在450元/t計算,年可創經濟效益1166 6萬元。
通過優化初采、放煤、支架回收工藝、在后運輸機增加機械輔助收煤器等措施,有效地提高了煤炭資源回采率,提高了工作面的單產和工效,增加了職工收入,相對延長了礦井的服務年限,促進了企業和諧持續發展。
根據邯鄲礦區中厚煤層及復雜地質條件的特性,不宜采用一次采全高回采工藝;工作面巷道需沿頂板布置,其初采損失、端頭損失、末采損失具有必然相關性。采用初采支架自切眼直接鉆底、沿底回收,后輸送機安裝收煤器及優化放煤工藝等措施,最大限度地減少工作面煤炭損失,使綜放工作面回采率由最初的84.65%提高到現在的95%以上,取得了良好地經濟效益和社會效益。
Abstract:After the analysis on factors that influence thin top-coal recovery rate in fully mechanized carving face,we studied manufacturing techniques and proposed a series of reforms,including optimal initial mining,coal caving,advancing support technique and assistant coal-dust collecting equipment.The recovery rate was considerably increased and social-economical benefit was achieved.
Keywords:thin top-coal recovery rate;fully mechanized caving face;complex geological condition
編輯:徐樹文
Increasing Thin Top-coal Recovery Rate Technology of Fully Mechanized Caving Face under Complex Geological Conditions
FENG Li-ning
(Handan mining group,Jizhong energy group,Handan Hebei 056002,China)
TD823.25+1
A
1672-5050(2010)04-0058-02
2009-11-20
馮利寧(1970—),男,河北寧晉人,本科,工程師,從事采礦工程及技術管理工作。