高文增
(天津市大港區中國石油化工股份有限公司天津分公司,天津 300270)
螺桿式氨氣制冷壓縮機系統技術改造
高文增
(天津市大港區中國石油化工股份有限公司天津分公司,天津 300270)
分析了某1 Mt/a重整抽提裝置的螺桿式氨氣制冷壓縮機系統在氨液分離器底部排液、蒸發器排污油系統、加氨口和補油放空泄壓系統等方面存在的設計缺陷,在裝置投產開車前進行了技術改造。改造后裝置一次性開車成功,運行效果好。
制冷壓縮機;氨氣;氨液分離器;蒸發器;集油器
JJZVLG25TW-B螺桿式氨氣制冷壓縮機系統為中石化某公司煉油部1 Mt/a重整抽提裝置生產高純度氫氣提供冷源。該制冷系統主要由氨氣壓縮機、電動機、潤滑油系統、氨冷凝模塊、控制系統等構成,其中氨氣壓縮機為單級單出軸螺桿式,主要由機體、轉子、油活塞驅動滑閥等組成。系統制冷量調節范圍為10%~100%的名義制冷量,在中控室和現場控制臺可實現對系統的載荷手動控制,增載、減載操作均通過四通電磁閥來實現。
螺桿式氨氣制冷壓縮機基本參數見表1。
制冷系統工藝流程見圖1。
氨液在蒸發器內吸收殼程的氫氣熱量后蒸發變成低壓低溫氨氣,這部分氨氣先經氨液分離器分離出氨液后,再通過壓縮機入口過濾器過濾后進入壓縮機壓縮,排出的高壓高溫氨氣在油分離器內分離出潤滑油后,進入臥式冷凝器冷凝為氨液,氨液自流入貯氨器,然后沿氨液輸送管線經蒸發器前的調節閥節流降壓,再經蒸發器入口膨脹段進一步減壓膨脹后,進入蒸發器內進行換熱,往復循環。空氣分離器用來分離、排出氣路系統中的空氣,集油器收集氣路系統中的污油。
潤滑油從油分離器進入油冷卻器冷卻到30℃左右,經過1臺油粗過濾器和2臺油精過濾器的過濾后,一部分潤滑油噴入壓縮機腔內,對壓縮機起冷卻、密封和潤滑的作用,另一部分潤滑油在四通電磁閥的調節下,控制能量系統的油活塞驅動滑閥的水平移動,實現對系統制冷量10%~100%的自由調節。這2部分潤滑油隨高壓高溫氨氣一起排到油分離器中,經分離后循環使用。

表1 螺桿式氨氣制冷壓縮機基本參數Tab 1 Basic parameter of spiral type ammonia compression refrigerating machine

從蒸發器出來的氨氣和氨液的混合氣體進入氨液分離器后,原設計是分離出來的氨液集中在氨液分離器底部,經排出管線排出后并入蒸發器氨液入口調節閥的前面,考慮到蒸發器入口調節閥前的氨液輸送管線內的壓力接近氨氣壓縮機的出口壓力1.3 MPa(正常工況),而氨液分離器內的壓力應該是氨氣壓縮機的入口壓力0.4 MPa(正常工況),小于蒸發器入口調節閥前的壓力1.3 MPa,因此雖然現場安裝時,氨液分離器的底部水平高度要高于蒸發器的入口氨液線大約3 m,不足以提供0.9 MPa的壓力差使氨液分離器分離出來的氨液正常并流進入蒸發器內。相反,在0.9 MPa的壓差作用下,氨液分離器底部的氨液不僅不能正常返回到蒸發器的入口管線內,反而本來要進入蒸發器E-205的氨液會逆流進入氨液分離器,造成整個系統流程混亂而不能正常運行。
而蒸發器氨液入口調節閥后面的壓力接近蒸發器內部的壓力,因此可以將氨液分離器分離出來的氨液經過底部排出管線抽出后并入蒸發器氨液入口調節閥的后面,再利用氨液分離器和蒸發器的實際高度差,使氨液自流進入蒸發器內。經過系統一段時間的正常運行發現經過改造氨液能夠順利自流進入蒸發器,達到預期的效果。
該制冷系統長周期運行后油分離器的分離效果會逐漸降低,潤滑油不能夠完全分離回收利用,沒有分離的潤滑油會被高壓氨氣帶到臥式冷凝器,進而進入貯氨器和蒸發器內,在蒸發器底部的污油中含有大量的氨液。原設計蒸發器底部的污油直接排到污油系統,污油中含有的氨液勢必造成環境污染。因此在制冷系統三查四定階段,將蒸發器的底部的排污油管線改造到與集油器連接,污油先排入集油器,經過集油器底部的電加熱器加熱,使污油中的氨液變成氨氣返回到系統中,分離出氨液的污油再排放到污油系統,這樣原先蒸發器底部的污油中的廢氨液便可回收利用,不僅降低了系統運行過程中氨液的損耗,而且保證了污油排到污油系統不造成環保超標。
但是由于集油器內部的壓力與蒸發器的壓力比較接近,蒸發器底部夾帶氨液的污油不容易自如地流到集油器中,因此需要在集油器的頂部安全閥處增加跨線和泄壓閥門,通過泄壓閥門使集油器內的壓力泄放到和火炬系統等壓,即略微高于大氣壓,這樣蒸發器底部的污油在蒸發器內部的0.4 MPa壓力作用下,很容易進入集油器內進行氣液分離。經過系統投產開車后一段時間的運行,發現改造成效明顯,廢污油的排放合格,氨液得到有效的再利用,減少氨液的損耗,降低了系統的物耗。參見圖2。

圖2 廢污油系統流程Fig 2 Flow process of waste oil
2.2節所述廢污油進入集油器,經過底部電加熱器加熱后,污油中的氨液變成氨氣,原先設計集油器內產生的可回收氨氣由集油器的頂部管線直接進入壓縮機的入口線,然后經過壓縮機壓縮后重新循環利用。考慮到用電加熱器對污油加熱時,會有部分氨液和氨氣一起從集油器的頂部管線排到壓縮機入口線,造成壓縮機帶液運轉,壓縮機運行時振動增大,容易引起設備故障,影響壓縮機的使用壽命,因此將集油器的頂部排氨氣管線由直接接到壓縮機入口線改為接到壓縮機入口前的氨液分離器上,這樣回收利用的氨氣中的氨液經過氨液分離器就被徹底地分離出去,消除了壓縮機帶液運轉的隱患,對壓縮機起到保護作用。
制冷壓縮機系統的油分離器內部有4個桶狀濾網,起到分離氨氣和潤滑油的作用。在開停系統、系統壓力波動大或者長周期運行過程中不斷地有潤滑油和氨氣一起進入后面的氨冷凝模塊,變成污油排放到系統外,因此要經常在油分離器油位降低時對系統進行補油操作。系統停止運行進行補油操作時,整個制冷系統的壓力在1.0 MPa左右,此時進行補油,既費力又不安全,容易造成潤滑油受壓外泄,引起不必要的麻煩。
現在油分離器的安全閥處增加1個旁路和旁路放空閥,由放空閥可以很方便的將系統的壓力泄放到低壓火炬系統的壓力,即略微高于大氣壓,這樣既實現密閉泄壓不污染大氣,又輕松泄掉系統殘余的壓力,大大降低補油操作的難度。
制冷系統的加氨口原先設計為2個DN 20 mm的閥門,考慮到系統需要氨液的體積流量在18 m3左右,DN 20 mm的加氨口遠遠不能夠滿足現場對加氨速度的要求,并且2個加氨口成V型排布,在2個加氨口同時加氨時容易形成2股氨液的自相堵流,進一步影響氨液順暢地流入系統。
經過分析,決定放棄原先的2個加氨口,而是在貯氨器出口管線上開1個馬鞍口,增加1段公稱直徑50 mm的管線和一個DN 50mm的閘閥作為加氨口(參見圖1),同時對馬鞍口焊縫處進行熱處理,防止焊縫處長期氨腐蝕泄漏。在整套制冷系統開車前用改造后的加氨口進行加氨操作,氨液流速快、流通順暢、平穩,完全滿足了現場對加氨的要求。
上述技術改造都是在吸取同行同類系統多年的操作經驗,并和廠家溝通交流達成一致意見的基礎上實施的。經過半年多的運行,以上5處小改造均成功有效,不僅使該螺桿式氨氣制冷壓縮機系統能夠順利的一次投產開車成功,為重整抽提裝置提供及時穩定的冷源,而且降低了整套系統的日常維護工作量,同時能夠使污油中的氨液得到充分有效的回收再利用,節約了運行成本。
Technology Improvement of Screw Ammonia Refrigerating Compressor
Gao Wenzeng
(China Petroleum and Chemical Corporation Tianjin Branch,Tianjin 300270)
The paper analyzed the drawbacks of 1 Mt/a extraction plant of screw ammonia refrigerating in terms of the bottom unload ammonia liquid separator,evaporator oil extraction system and the design defects in ammonification,oil make-up,evacuation and decompression.By the technology improvement after facility checkout,the equipment have arrived prospective effect and trial run successfully in one-off.
refrigerating compressor;ammonia;ammonia liquid separator;evaporator;collecting oil
TQ 025.3
B DOI10.3969/j.issn.1006-6829.2010.05.0014
2010-08-03