周同利
(青島堿業(yè)股份有限公司,山東 青島 2 6 6 0 4 3)
石灰窯出灰螺錐磨損修復工藝
周同利
(青島堿業(yè)股份有限公司,山東 青島 2 6 6 0 4 3)
石灰窯窯底出灰螺錐表面磨損嚴重,其中一處還出現一個漏洞,針對該問題制定專門補焊修復工藝,延長出灰螺錐使用壽命,滿足設備使用要求。
石灰窯;出灰螺錐;磨損;修復
青島堿業(yè)股份有限公司石灰車間在1#石灰窯更新過程中,發(fā)現石灰窯窯底出灰螺錐表面磨損嚴重,其中一處還出現一個漏洞,系長期磨損所致,急切需要更換或者修復。
出灰螺錐是石灰窯窯底最重要部件,底部最大處直徑φ3 2 3 2 mm,頂部處直徑φ5 9 8 mm,高度1 2 0 0mm,呈倒立的錐形,重量4 7 1 0k g,承擔石灰石煅燒后生成的生石灰陸續(xù)流出石灰窯系統作用,維持石灰窯系統的正常運行。
出灰螺錐表面用超聲波測厚儀專業(yè)檢測壁厚,繪制出灰螺錐表面壁厚測量圖,壁厚的詳細各點如圖1:

圖1 出灰螺錐表面壁厚測量圖
出灰螺錐外表面設計厚度為3 2mm,從圖1中分析可知,經過近5 0年的使用后,出灰螺錐表面中間第一 、二圈位置厚度變薄了,說明該處部位磨損最嚴重,而外側第三圈位置厚度與設計壁厚接近,說明該處磨損較輕。由此而知,出灰螺錐中間部位表面已經磨損嚴重,急需更換。
但是,在我公司以前石灰窯更新過程中從來沒有更換過該部件,該件在石灰窯的底部,需要從上方窯頂口約4 0m高空處運出,有很高的吊裝難度,這還不是主要問題。主要問題是該件直徑φ3 2 3 2 mm,而石灰窯內耐火磚的內徑為φ4 0 0 0mm,石灰窯底部倒錐型耐火磚的內徑為φ2 9 4 6mm,出灰螺錐在耐火磚的下方,也就是說下方出灰螺錐的直徑大于上方耐火磚的內徑,無法整體吊裝運出或者吊裝裝入,只能采取將出灰螺錐分解成幾部分后再進行吊裝作業(yè),在吊裝裝入石灰窯內后,在其狹小的內部空間內根本不可能組裝成一個整體,因此,更換新的出灰螺錐方案不可行。
經過石灰車間、機動處等各方有關人員的多次研究,最終確定出一套出灰螺錐表面磨損修補工藝。
窯底出灰螺錐補焊加強鋼板圖紙如圖2所示:
制定詳細出灰螺錐表面磨損修復工藝和施工方案如下:
1)將原螺錐漏洞處清理后再填補焊上鋼板。
2)上次補焊的鋼板割去。
3)出灰螺錐表面磨損嚴重,需要補焊加強鋼板,沿出灰螺錐螺旋外形鋪設一層鋼板,材料:1 6 M n,板厚1 0mm,鋪設鋼板總共約3圈。

圖2 窯底出灰螺錐補焊加強鋼板圖
4)焊接使用碳鋼焊條J 5 0 6(E 5 0 1 6)。
5)每塊鋼板上表面要求制作成近似螺旋形式,側面要求彎制弧形如圖。
6)鋼板序號1~3 1上表面開5個φ2 0塞焊孔,側面開3個φ2 0塞焊孔。
7)鋼板序號3 2~3 5上表面開3個φ2 0塞焊孔,上表面按實際尺寸制作,側面開2個φ2 0塞焊孔。
8)各塊鋼板制造后標明序號。
9)各板間留5mm焊接間隙,安裝時各板相碰處現場修割。
1 0)按照圖示位置依次拼接組焊各塊鋼板,覆蓋在原出灰螺錐表面上。
1)相當于用鋼板拼接一個螺錐,罩在原出灰螺錐表面上。
2)節(jié)省新出灰螺錐制作費用,經濟可行,該件重4 7 1 0k g,價格約計5萬元。
3)方便施工,簡化施工工藝,特別簡化吊裝方案。
4)延長舊出灰螺錐使用壽命,滿足使用要求。
總之,按照制定修復補焊工藝實施,經濟可行,延長出灰螺錐使用壽命,滿足設備使用要求。以后類似問題也可參照。
T Q 1 1 4.1 5
B
1 0 0 5-8 3 7 0(2 0 1 0)0 6-3 8-0 2
2 0 1 0-0 7-2 8