郝明松,劉慶芳
(江蘇揚農化工集團有限公司,江蘇揚州225000)
電解槽單槽的操作管理及優化
郝明松,劉慶芳
(江蘇揚農化工集團有限公司,江蘇揚州225000)
鑒于在伍迪公司BM-2.7復極式電解槽的項目設計中考慮了單槽的開、停車,在生產過程中改進了開、停車的操作方法,對連鎖單槽停車的控制進行了優化,保證了單槽的平穩操作。
伍迪電解槽;單槽;操作優化
揚農集團的離子膜燒堿電解裝置產能6萬t/a。一期于2003年9月投產,產量為3萬t/a,A、B兩組電槽;二期于2004年11月投產,產量為3萬t/a,C、D兩組電槽。采用伍迪公司BM-2.7復極式電解槽,每只電解槽有112個單元。電解槽的直流電由單臺整流器提供,設置極化整流器,4臺單槽形成6萬t/a的生產能力。項目設計過程中確定了在日后的生產中要能夠實現單槽的開、停車,所以在設計配管時,考慮了單槽的進出、循環管線、單槽鹽水換熱器及單槽陰極液換熱器等環節。
在正常生產過程中,因為單元槽泄漏或相應單槽的配管泄漏需要檢修時,要進行單槽的停車、檢修和再開車。為了保證安全生產,在控制方案中設置了單槽停車的連鎖控制。在伍迪電解工藝中,單槽連鎖停車主要有以下幾種情況。
(1)電槽的陰極液流量低于正常操作量20%,在2min內整流負荷以每秒1%的速率降低,且最后不低于4 kA,超過2min停車。
(2)電槽進槽鹽水流量低于正常操作量20%,在2min內整流負荷以每秒1%的速率降低,且最后不低于4 kA,超過2min停車。
(3)電槽的陰極液溫度最高設置為92℃,在2 min內整流負荷以每秒1%的速率降低,且最后不低于4 kA,超過2min停車。
(4)電槽中心點電壓差最高設置為1.6 V,延時3 s,電槽連鎖停車。
(5)電解槽的陰、陽極出口閥門沒有完全打開,電槽停車。
在原操作手冊中,單槽開、停車的操作比較簡單,尤其是單槽并網和脫網的內容描述,可操作性較差,在單槽并網的過程中沒有考慮到氯氣和氫氣的壓力,容易導致裝置因氯氣、氫氣失壓致使氫氯壓差波動而連鎖停車,并且在國內采用的伍迪工藝中,沒有成功進行單槽開停車的操作經驗。
經過實踐操作,該公司首先細化了各步驟的操作法,提高了單槽開停車的可操作性。將單槽開停車的操作納入到崗位正常操作中,能根據操作規程進行規范作業,同時保證其余電槽的穩定運行。為保證操作的安全性,使用氮氣作為電槽升壓的載體,既保證了電槽陰陽極室的壓差,也對整個系統的穩定運行起到至關重要的作用。
3.1 單槽開車操作
單槽開車時,關鍵操作是對電槽的升壓及并網,操作過程中要確保氫氣、氯氣的總管壓力不會有大的波動、壓差平穩、保證裝置的正常運行。單槽升溫結束后,將電槽的鹽水、陰極液循環停止,關閉單槽的循環管線閥門,利用電槽充氮管線,通過氮氣對電槽進行升壓,待開車單槽的陽、陰極側的壓力與總管壓力一致后,再打開單槽的氯氣、氫氣隔斷閥,將單槽并入大系統后,開始鹽水、陰極液循環,此時,單槽具備了送電開車的條件。
3.2 單槽停車操作
單槽停車的操作比較簡單,重點是在脫網時,保證氫氣、氯氣的壓力穩定,防止氯氣、氫氣進入單槽管線而引發總管的壓力波動。在負荷降為1 kA時,關閉充氮氣前的隔離閥,將氯氣總管單槽停車的連鎖屏蔽。待電流降到零后,極化整流器電流降為零,停止電槽陰、陽極液循環,慢慢關閉陰、陽極液管道上的出口隔離閥,打開陰、陽極液出口旁通閥,通過單槽進料管線進行電解液循環,單槽加水2m3、并進行電槽氮氣的沖洗、投極化。單槽脫網結束,可以進行降溫、排液等操作。電槽周邊的相關閥門見圖1。

在離子膜裝置一期時,裝置只有2臺單槽,裝置發生異常而導致單槽停車時,由于瞬間氯氣、氫氣量都下降為原有氣量的50%,在正常生產過程中的控制值波動后,自動調節恢復的可能性非常小,所以會引起整個裝置的停車。
2004年下半年,離子膜項目二期工程投運,整個裝置的電槽數增加為4臺,一臺單槽的氣量占比只有25%,為單槽連鎖停車后整個裝置不停車提供了可能。但在離子膜正常生產過程中,氯氣、氫氣總管上的調節閥都處于自動控制狀態,單槽連鎖停車后,會因為頻繁調節導致氯氣、氫氣總管壓力及氫氯壓差大幅度波動,引發氯氫壓差達到最低,連鎖停車。并且在此情況下,無法進行人為干預,避免在操作過程中調節不及時,引起氯氫壓差過大,對電槽及膜產生損傷,進而再發生安全風險。在發生單槽突然停車后,實行監控,無法進行手動調節,只能自動控制。從二期工程投運后的情況來看,能夠恢復的比例約為25%,多數情況下仍會因為單槽的停車,系統氯氫壓差調節滯后而引發整個裝置停車,給裝置本身以及后續精細化工生產的安全性與穩定性帶來風險。
根據單槽停車后引發整個裝置停車的DCS過程報告進行分析,同時在總管上的2個主調節閥的PID參數不同,氯氫壓差控制主要區別在于比例積分(PI)控制規律。比例控制的作用是普遍常用的調節控制,能夠迅速克服干擾的影響,使系統恢復穩定,但是由于輸入信號與輸出信號比例固定,系統達到穩定后還存在殘值;積分控制的作用滯后于偏差的存在,不能及時克服干擾的影響,使得調節過程緩慢、不易穩定;微分調節的好處在于,偏差盡管不大,但在偏差開始劇烈變化的時刻能自動產生一個強大的調節作用,但微分調節與偏差的變化速度有關,所以不單獨使用[1]。主調節閥的PID參數見表1。氯、氫調節閥的參數不同,主要是為了適應壓力波動時的穩定性與調節過程中的靈敏性。

表1 主調節閥的PID參數
從PID數據來看,氯氣的調節閥更加強調的是調節的穩定性,不會過多、過快地進行調節;而氫氣總管的調節閥主要調節的參數是氫氯壓差,是保證裝置穩定及電槽與膜安全的重要參數。
分析結論是,在單槽連鎖停車后,氯氣壓力、氫氣壓力都下降,氯氣壓力下降幅度大于氫氣壓力下降的幅度,氫氯壓差加大,同時由于氯氣調節閥所設置的SV正常為20 kPa,氫氯壓差的SV為4 kPa,所以,氯氣調節閥與氫氣調節閥同時作用,分別對氯氣總管壓力和氫氯壓差進行調節。如果在調節過程中,使調節幅度一致或接近,能夠將參數調節正常,保證裝置不會連鎖停車,否則,裝置會因為壓差的連鎖而停車。
針對這一分析,提出在DCS的控制邏輯中增加一個控制。單槽連鎖停車后,由DCS直接控制將氯氣總管的壓力控制值SV設置為16 kPa,這一指標的確定也是根據多次停車過程中的DCS記錄報告總結出來的,而氫氯壓差的控制不變。當單槽停車穩定后,再緩慢地將氯氣總管壓力提升到20 kPa,并在此過程中保證氫氯壓差的穩定。
經過優化,在單槽停車后,氯氣總管與氫氣總管的調節閥能夠基本保持原有的閥門開度,不會發生調節無效的情況。當4臺電槽同時運行發生單槽連鎖停車時,再也沒有發生過整個裝置因調節不佳連鎖停車的現象。如果是計劃性停單槽,則可將這一內部邏輯控制進行屏蔽,避免對系統的干擾。
(1)節約了裝置開車恢復的時間。
(2)減少了運行成本,避免了整個裝置停車。
(3)單槽連鎖停車后,穩定壓力控制,減少氫氯壓差的波動,減少膜與極網之間的摩擦,保證了電槽與膜的安全。
(4)伍迪電槽換膜時間較長,控制優化后,在電槽換膜時可以一臺電槽停車換膜,其余電槽開車,大大減少了停車時間。
[1]張毅,等.自動檢測技術及儀表控制系統.北京:化學工業出版社,2004.
Operaionmanagementand optim ization of single cellUhde ionic membraneelectrolyzer
HAOMing-song,LIUQing-fang
(Jiangsu Yangnong ChemicalGroup Co.,Ltd.,Yangzhou 225000,China)
According to running and stop of single cell of BM-2.7 Uhde bipolar type ionic membrane electrolyzer,the operation method of running and stop was innovated.The single cell interlock stopping controlwasoptimized for stable operation ofsingle cell.
Uhde ionicmembraneelectrolyzer;single cell;optimization operation
book=6,ebook=127
TQ151.1+5
B
1009-1785(2010)08-0006-02
2010-02-01