張遠榮,朱宏光
(1.中國鐵道科學研究院 深圳研究設計院,深圳 518034;2.鐵科院(北京)工程咨詢有限公司,北京 100081)
BSL隧道是深圳市福龍快速路一關健工程項目,隧道為雙向六車道,左右洞總長680 m,開挖跨度16.95 m,高11 m;右洞局部為四車道,開挖跨度20.75 m,高12.2 m,隧道內輪廓設計為三心拱形。
隧道所穿越地段的地形起伏變化較大,有沖溝、緩坡、陡坎,山坡植被發育,并隨處可見裸露地表的花崗巖微風化球體,見圖1。隧道圍巖主要為燕山期花崗巖侵入體,巖層為巨厚層狀結構。隧道基本上處于全~強風化的花崗巖體或第四系坡積、殘積土中。受構造影響,圍巖節理發育,巖體成為大塊狀砌體結構或碎塊狀壓碎和鑲嵌結構。全~強風化的花崗巖容易碎成粗顆粒的砂質土,可塑性差。地下水受大氣降水直接補給時,可通過圍巖顆粒間孔隙和圍巖裂隙,形成滲水排出。

圖1 BSL隧道洞口地貌
隧道左線出口段是2006年7月份從南向北開挖的。采用φ108大管棚注漿加固拱頂,初支采用錨桿加格柵,間距50 cm×50 cm網噴混凝土厚35 cm。用上下臺階、留核心土法施工。隧道口地表按設計要求施作了仰坡(采用C20混凝土),進行了掛網噴漿的施工防護。
由于隧道左線出口段地表高程比右線低10~15 m,地表偏壓嚴重。隧道左側結構面距離山坡臨空面也不到10 m,有三塊巨大的孤石,臥壓在隧道的左上方,孤石裸露在外,擠在一起,最小的孤石有30 m3,最大的約100 m3。在大孤石的下面,由于雨水的長期沖刷,形成了一個大空洞,洞體約180 m3。空洞底為風化后的砂質土,洞壁距離隧道結構僅有1.2 m。覆蓋層為全~強風化的地層,暴雨季節,滲入水使圍巖松散,自穩性差,危及隧道安全。
2006年8月18日夜里突降暴雨,由于偏壓影響,隧道右上方仰坡大面積開裂,土體下滑,向左傾斜,嚴重危及隧道的施工安全。因此進行了第一次處理。
1)根據滑坡范圍和現場地形,對隧道口以上的仰坡立即進行削坡減壓,見圖2。
①劃分施工臺階,用挖掘機剝土。由于仰坡較高,分為三級,每級臺階高8 m,碎落臺寬度1.5 m,仰坡斜率:一級 1∶0.6,二級 1∶0.7,三級 1∶0.8。
②仰坡防護結構:采用φ22砂漿錨桿,L=3 m,間距1.5 m×1.5 m,梅花形布置,掛 φ8鋼筋網,@200 mm×200 mm,噴C20混凝土10 cm厚。

圖2 左線隧道出洞口偏壓處理(單位:高程為m)
2)孤石下面的空洞處理,采用 C15的混凝土回填,共 175 m3。
經過7 d的剝土施工,共挖土9 700 m3,再加上對隧道左側空洞的回填處理,一定程度上減輕了對隧道的偏壓力。
1)偏壓狀況:隧道左線右上方的仰坡經過2006年8月份的削坡減壓處理,雖然一定程度上減輕了對隧道的偏壓,但由于隧道右側的覆蓋層厚度仍然遠比左側大,特別是隧道上面的沖溝周圍的匯水,對隧道覆蓋土的滲透浸泡,使圍巖完全失去自穩能力。2006年12月6日當掌子面由南向北開挖到ZK3+983時,靠近洞口6 m處出現環向裂縫,寬度迅速從3 mm擴大至5 mm,地面仰坡又出現多條8~10 m長的裂縫,寬度0.5~20.0 mm不等,仰坡豎向裂縫向洞口左側不斷發展。
經測量監測發現,隧道下沉速率為20 mm/d,拱頂累計下沉達60 mm。向左橫向位移最大處達58 mm,又一次出現了嚴重險情,必須采取措施進行處理。
2)處理偏壓措施:左線隧道偏壓的第二次處理,實際上是第一次處理偏壓的延續。處理順序是先對洞外“卸載減壓”,再加固洞內。
①使用挖掘機剝離仰坡,將右側第三級仰坡向后推移6.5 m,碎落臺寬度由原來的1.5 m加寬至8m。由于推移后的仰坡高度達11.28 m,在中間增加第四臺階,碎落臺寬1.5 m,三、四級仰坡坡度均為1∶0.8。總共剝離土方4 600 m3。
②將仰坡所挖除的土方填至隧道左側低洼處,填土高度至第二臺階頂,邊坡坡率為1∶0.7,采用三維土網墊植草防護,共填土3 400 m3。
③仰坡防護加固形式為網噴C20混凝土,厚度50 mm。
④在仰坡的上方,修建了防洪天溝。
⑤ZK3+970—ZK3+980段原初支內側增設 I18工字鋼護拱,間距100 cm,噴射C20混凝土,厚度21 cm,并設中間型鋼立柱。
⑥加快隧道下臺階施工,盡快進行仰拱施工,達到早封閉的目的。
左線隧道經過地表減壓,洞內支護加固處理,兩側變形迅速收斂,經過25~35 d,拱頂沉降也趨近于0(見圖3),隧道已停止變形開裂,已于2007年3月開始二次襯砌。

圖3 ZK3+971初支后隧道拱頂下沉與隧道內側收斂變化曲線
隧道右線進洞口段,四車道長 25 m,開挖跨度21.15 m,開挖高度13.26 m。采用 φ108大管棚保護下的上下臺階法開挖,初期支護采用鋼格柵,間距50 cm,φ25中空注漿錨桿,網噴混凝土,噴層厚度35 cm。2006年8月14日,當開挖初支已完成30 m,進入到三車道過渡段時,隧道進洞口段發生了變形開裂。
1)YK3+960—YK3+980段拱頂出現了多條彎拉裂縫,縱向裂縫寬度5~10 mm,環向裂縫共3條,寬度10~15 mm。
2)鋼格柵變形嚴重,拱部中間被反向壓彎,拱架連接處出現扭曲,拱腳成八字形,見圖4。

圖4 隧道左側拱架出現的壓扭現象
3)監測數據表明,隧道沉降最大為170 mm,已向洞口縱向位移近100 mm。
1)隧道跨度大,結構扁平,承受垂直壓力能力差。
2)地質上該地段覆蓋層為全~強風化的砂質土和第四系的坡積層,結構松散,自穩性差。
3)天氣連降暴雨,滲水使圍巖含水飽和,自重增大,加上所含孤石的重力作用,致使該地段處于相當危險狀態。
1)暫停掌子面開挖。為防止拱頂繼續下沉,沿隧道縱向中間部位增設3排臨時支撐。臨時支撐采用φ108鋼管,按縱環間距1.0 m×1.5 m布置,支撐的頂底加橫檔,見圖5。
2)由于施工時洞口段曾經預留了40 cm的沉降空間,雖然已下沉了約10 cm,還有20~30 cm的預留空間,因此利用預留空間對 YK3+955—YK3+985洞口段的原有初支又增設了Ⅰ18型鋼支撐(間距0.5 m),采用單層φ8鋼筋網@150 mm×150 mm,噴 C25鋼纖維混凝土,厚21 cm,進行全斷面加固,見圖6。
3)對環、縱向產生裂縫部位,于拱部設置徑向φ50中空注漿錨桿,L=6.0 m,環縱間距1.5 m×1.5 m;拱腳采用 φ32中空注漿鎖腳錨桿,L=4.0 m,環縱間距1.0 m×1.5 m,見圖6。作為永久的支護結構注漿錨桿,限制、約束了圍巖變形,注入的水泥漿滲入到全風化花崗巖顆粒的孔隙間,對隧道圍巖起到了整體的“串掛固結”作用,增強了圍巖的穩固性。
4)在開挖下臺階邊墻及設置拱架時,必須把鎖腳錨桿與拱架焊接牢固,以防下沉。
5)從洞口開始割除臨時鋼管支撐,盡快完成仰拱的施工,早日封閉。
為了掌握隧道的加固效果,在四車道斷面內共布置了3條收斂量測水平測線和4組共9個拱頂沉降觀測點。利用洞外水準基點使用N3水準儀,按二等水準測量精度進行聯測,拱頂沉降點按三等變形測量的技術要求進行作業。觀測前進行了儀器i角檢查,i角的允許誤差在±15″之內。洞內周邊收斂使用SL-2型便攜式鋼尺收斂計進行量測,并加以溫度改正。
觀測頻率在初支完成的前5 d每天定時觀測一次,以后隔3 d觀測一次,再以后每隔10 d觀測一次,直至隧道變形進入基本穩定階段,即拱頂沉降和周邊收斂速率皆小于0.2 mm/d時,才開始二次襯砌。從觀測資料來看,初支加固后大約一星期,周邊收斂變形基本穩定;而拱頂下沉需要25~35 d才能完全停止沉降,見表1。
加固處理并經一定的時間觀測,可以看出以下顯著效果:
1)變形開裂已得到控制,初支表面未出現任何裂縫、變形。
2)地表與洞內沉降和收斂值逐漸趨向0值。
3)采用鋼筋格柵和型鋼支撐雙重拱架,初支十分穩固,達到“剛柔相濟”的效果。

圖6 隧道斷面加固示意(未注明者單位:mm)

表1 YK3+967處隧道初支加固后拱頂沉降及周邊收斂變形情況表
1)隧道洞口段位置的確定很重要。如果設計時能將左線隧道南洞口向北移10 m,并在隧道開挖前將由于地形地貌原因而產生的偏壓預先做一些處理,即削減隧道右上側的土體,填充隧道左側低凹地形以及大孤石下面的空洞,不僅能節省一些工程造價,也會給施工減少很多麻煩。
2)隧道口“早封閉”勢在必行。BSL隧道四車道進口段,已開挖了30多m,才回過頭來施作洞口仰拱,拖延了時間,致使拱頂已出現了幾道環向裂縫,發生了10 cm的縱向位移。幸而對初支采用了有效的加固措施,才化險為夷。因此“早封閉”至關重要,特別是洞口段及早施作仰拱,是防止隧道縱向位移的有效措施。
[1]中華人民共和國交通部.JTJ042-94 公路隧道施工技術規范[S].北京:人民交通出版社,1994.
[2]深圳市勘察測繪院.福龍路隧道工程巖土工程勘探報告[R].深圳:深圳市勘察測繪院,2004.
[3]關寶樹.隧道工程施工要點集[M].北京:人民交通出版社,2006.
[4]李瑞顯.甬臺溫鐵路太坤山隧道超淺埋段施工關鍵技術[J].鐵道建筑,2009(12):64-66.