張 碧,孫立功,馮小勇
(1.陜西鐵路工程職業技術學院,陜西 渭南 714000;2.中鐵一局集團有限公司 第一工程公司,陜西 渭南 714000)
某大橋位于南昌市外環快速路,是跨越贛江連接南昌與昌北城的重要橋梁,主橋上部結構為75 m+228 m+228 m+75 m中承式鋼管混凝土系桿拱橋,該橋下部采用群樁、承臺構造。主橋32#~34#墩均位于贛江主河道上,其河床覆蓋層不足2 m,且河床泥質粉砂巖強度較高。
32#墩承臺接24根 φ250 cm的鉆孔樁,按嵌巖樁設計,梅花形布置,設計樁長29.826 m,入巖深度不小于20 m,常水位時設計樁頂水深不小于4 m,洪水期樁頂水深可達11 m。其群樁、承臺結構如圖1。

圖1 32#墩樁基承臺結構(高程:m;長度:cm)
32#~34#墩位于主河道,過往船只頻繁,施工期間不能斷航。受撈砂船撈砂及河水沖刷的影響,其河床中粗砂覆蓋層較薄,最厚處不足2.0 m;河床基巖表面崎嶇不平,基巖強度高達10 MPa。贛江水流速度1~2 m/s,常水位時水深7.0 m左右,洪水期水深可達15.0 m以上。南昌市年最大降雨量2 356 mm,最小降雨量1 046 mm。每年3~6月份為梅雨季節,降雨量約占全年總降雨量的52%;7~9月份為臺風季節,在臺風影響下,常有大雨、暴雨,降雨量約占全年總降雨量的20% ~30%。
2.2.1 鋼管樁平臺方案
鋼管樁平臺,施工工藝簡單,投入少,施工速度快。但由于河床中粗砂覆蓋層較薄,河床基巖表面崎嶇不平,基巖強度高,致使鋼管無法插打進入巖層,不能形成穩定結構。
2.2.2 雙壁鋼圍堰施工方案
采用大型雙壁鋼圍堰,可充分利用鋼圍堰本身的自重,便于結構自身下沉過程中的穩定。但由于鋼圍堰結構尺寸較大,且河床基巖表面崎嶇不平,鋼圍堰下沉至基巖時不穩定。同時,雙壁鋼圍堰施工難度大、周期長、造價高。
2.2.3 浮式龍門法鉆孔樁施工方案
在施工區域拼裝浮式平臺,平臺上設置龍門。此方法的優點在于:① 施工平臺不受水位變化的影響,在水位變化時仍可進行施工,保證施工工期;② 自身攜帶的龍門吊解決了施工時的吊裝難題;③平臺拼裝可在碼頭進行,定位可在幾小時之內完成,且錨及錨繩范圍較小,不影響通航,施工安全可以得到保證;④ 浮式龍門的組成材料可循環利用,工程造價低。
經過以上三種方案的技術、經濟比較,工程最終決定采用浮式龍門法鉆孔樁施工方案進行施工。
用四艘同規格平駁船停在碼頭,兩兩用桁架縱向連成整體,然后將連接好的駁船用桁架橫向連成整體。考慮到承臺的結構尺寸,兩組駁船橫向凈間距確定為17 m,桁架形成28 m×80 m的矩形結構。同時,為便于給施工平臺喂料,在平駁下游設計預留14.0 m長的喂料口。在連接好的駁船桁架上,鋪設龍門軌道,并按照龍門設計圖拼裝龍門和水中作業平臺,龍門凈高16.0 m,凈跨26 m,凈吊重500 kN。為防止鉆孔時內側荷載過大,而形成船體向內傾斜的情況,在龍門外側船舷上壓載。浮式龍門如圖2所示。

圖2 浮式龍門布置(單位:cm)
首先用全站儀配合,在施工區域上下游設計位置拋投錨碇。然后用兩艘拖輪將浮式龍門拖出碼頭,移至施工區。在浮式龍門拖運前,申請水上交管部門配合。拖運時,對施工區上下游200 m范圍內實行水上交通管制,進行短時封航。浮式龍門拖運就位后,應立即與設置好的錨碇連接收緊。然后,在測量人員的精密控制下,通過導鏈微調船位,使其與設計的位置偏差不大于5 cm。利用浮式龍門起吊制作好的鋼護筒,在定位導向裝置的疏導下,準確下沉。繼而,用振動錘振打鋼護筒,直至與巖層穩定咬合。用四臺沖擊鉆對承臺周邊的八根邊樁鉆孔,部分入巖后,澆注混凝土,形成水上平臺臨時錨固樁,使整個浮式平臺只能沿錨固樁上下浮動,不再出現水平位移。然后施工剩余十六根鉆孔樁,鉆進至設計高程后,采用高壓混凝土輸送泵澆注樁基混凝土,全部成樁后,用鉆機清除八根臨時錨樁,鉆進至設計高程,并澆注混凝土。
由于施工區域位于主河道內,電力問題成了施工中的首要問題。施工中通過設置水下電纜,與安置在岸邊的變壓器連接高壓電,為施工提供電力。在浮式平臺上安放了一臺250 kW的發電機,當高壓電停電時,保證施工的正常進行。
由于水流速度快,鋼護筒下沉時的位置調整是施工的難點之一。解決的方法為,在桁架上設置定位導向裝置;鋼護筒入水過程中,在護筒上游及兩側設置拉環,利用鋼絲繩牽引,用來抵抗水流的沖擊,調整護筒的垂直度,如圖3。

圖3 鋼護筒下沉調整示意
由于風力和洪水漲落的波動,導致浮式平臺位置發生變化是施工的另一難點。為確保其位置偏差不超出施工和規范要求。工程中采取以下措施:
1)在浮式平臺上下游各拋設兩個八字錨,保證浮式平臺的位置。
2)首先完成外圍的八根錨樁,確保浮式平臺的相對位置。
3)考慮到洪水的影響,水位每升降1 m,錨繩長度變化10 cm。根據歷史水位可知,施作錨樁時水位高程變化在3 m左右,其變化可由錨繩的伸縮來調節,不需要其它處理。錨樁完成后,浮式平臺主要靠已成群樁來錨固,錨碇已不起主要作用。
4)通過計算及觀察水中浮式平臺的位置變化,并及時調整,作相應的施工記錄,以確保施工質量和施工安全。
由于粗砂覆蓋層較薄,河床基巖表面不平,基巖強度高,鋼護筒無法深入巖層,刃口外側無覆蓋,鉆孔及灌注混凝土時很容易造成刃口處被壓穿。為防止上述情況,用樁錘反復振打加以處理,即在鉆孔樁混凝土澆注前,再次用振動樁錘振動,使其咬合緊密,并在護筒高出水面0.5 m處切割一孔洞,使內外水壓差保持大致相同。如圖4。

圖4 防止刃口處被壓穿工程措施示意
為保證施工環境,不污染贛江,在平臺上設置兩個泥漿循環池用于泥漿的沉淀。
橋位基巖中有泥質粉砂巖軟化層,極易吸附鉆頭。工程中將廢舊鋼絲繩截成1 m一段,投入孔中,即可正常鉆孔。
為保證清孔質量并加快清孔進度,減少清孔中產生漏渣等現象,工程中采用氣舉反循環進行清孔。
工程實踐表明,采用浮式龍門平臺方案,施工平臺不受水位變化的影響,不影響通航;自身攜帶的龍門吊解決了施工中的吊裝難題,且材料可以循環利用,工程造價低。同時,對供電問題、鋼護筒下沉調整、浮式平臺位置控制、刃口處被壓穿等問題,采取的工程措施簡便、實用,為覆蓋層較薄、河床基巖強度較高的深水大孔徑樁基施工提供了新的借鑒.
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