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AH60中厚板延伸性能不合原因的分析及改進

2010-08-25 00:38:20程永固林夢橋王景趙朝暉陳萌
河南冶金 2010年5期
關鍵詞:合格率分析

程永固 林夢橋 王景 趙朝暉 陳萌

(安陽鋼鐵股份有限公司)

AH60中厚板延伸性能不合原因的分析及改進

程永固 林夢橋 王景 趙朝暉 陳萌

(安陽鋼鐵股份有限公司)

針對AH60鋼板,在生產中存在部分延伸性能不合的現象,采用光譜分析、SEM以及 EDS等多種分析手段對其化學成分、斷口、非金屬夾雜物和顯微組織進行了分析,認為:將碳含量控制在0.15%~0.16%范圍,并且通過合理的電磁攪拌方式,減輕鑄坯中心偏析,提高鋼的韌性,從而可提高AH60鋼板的延伸性能

AH60 延伸 夾雜物

0 前言

AH60是由安鋼自主研發的低合金高強度鋼板,具有較高的強度和較好的韌性,同時具備良好的焊接性能。廣泛應用于礦山機械、壓力容器板、車輛船舶、橋梁和建筑業。安鋼100 t轉爐—2800mm中板生產線開始生產 AH60以來,存在延伸性能合格率偏低的質量問題。筆者分析了延伸率不合格的因素,并提出了改進措施。

1 AH60的技術要求

AH60的規格小于16mm時屈服強度大于460mPa、大于16mm時不小于440mPa,抗拉強度下限為570mPa,延伸率不低于16%,C含量小于0.20%,具體成分、性能見表1。

2 性能不合格的原因分析

表1 化學成分、機械性能標準要求

2.1 力學性能及化學成分統計

伸長率合格的批次共計325批,其化學成分的碳含量控制在0.15%~0.16%,對應的性能伸長率在16.5%~21%,平均在18.5%(見表2);同時,對30批性能不合格的數據進行統計 (見表3),并與合格批次相比,發現兩者最大的不同在于,不合格批次化學成分中的碳含量靠近標準上限,伸長率低于標準的要求,而屈服強度及抗拉強度較高,富裕量較大。

表2 合格批次統計

表3 不合格批次統計

在不合格試樣中隨機抽取5批進行檢驗,具體機械性能及化學成分見表4。由表4可以看出,性能不合試樣均為延伸率較低,平均低于標準下限2.0%。

表4 不合格試樣機械性能

AH60是同時加入 Nb、V(N)兼有細晶和沉淀強化的熱軋所能生產的最高強度等級的焊接結構鋼。由于Nb、V(N)的加入,特別是 V-N的加入,嚴重的加大了鑄坯的凝固偏析。C、M n都是易偏聚元素,在 C含量較高情況下,Nb、V的加入加劇鑄坯的偏析。在電磁攪拌工藝條件下,橫剖低倍表現為等軸晶區內的嚴重的點狀偏析,縱剖低倍表現為等軸晶區內的嚴重的 V型偏析[1],軋制后形成鋼板組織中條帶狀偏析,這個帶狀偏析部位中的 C、S、M n、Nb、V(N)等元素高于鋼板的其他部位(如圖1所示),拉伸過程中,等軸晶區內每一個偏析帶都是斷裂源,從而形成了拉伸斷口心部層狀平臺,縮頸不明顯,最終導致鋼板的延伸性能不合格。

圖1 元素面分布

2.2 鑄坯低倍情況

圖2 AH60鑄坯剖面圖

AH60鑄坯剖面如圖2所示。AH60經過電磁攪拌后的鑄坯低倍橫剖存在明顯的點狀偏析,縱剖鑄坯低倍存在明顯的V型偏析,這種偏析是由于成分富集所造成的;由于軋制的進行,偏析部位被拉長,從而形成了鋼板內部的帶狀偏析。

用同樣的成分體系,沒有加入 Nb、V元素鋼種(Q345系列)的鑄坯低倍情況如圖3所示。在 C含量沒有變化的前提下,沒有加入 Nb、V,鑄坯的低倍組織沒有明顯的點狀及 V型偏析;這就說明在沒有Nb、V等元素的情況下,可以減少鑄坯內 C、S、M n等元素的富集傾向,減輕了元素偏析的發生,從而改善了鋼板的延伸性能。運用在大生產中 Q345系列的延伸合格率為98%;平均延伸值為26.7%,而AH60的延伸合格率為92.51%;平均延伸值為18.5%。

圖3 Q345系列鑄坯剖面圖

2.3 斷口分析

對延伸率不合格的拉伸殘樣進行分析,發現頸縮不明顯。將斷口進行熱酸洗并低倍觀察,發現斷口處有明顯分層現象,斷口形貌如圖4所示。從宏觀斷口看,斷口截面內出現多條分層形貌,利用 FE I Quanta200環境掃描電子顯微鏡,放大后可以看到分層處呈解理斷裂形態,分層間有少量塑性變形金屬,形成韌狀斷口(如圖5所示)。進一步進行顯微組織分析(如圖6所示)。可以看出,中心處明顯的帶狀組織和部分貝氏體組織 (如圖5)。研究認為AH60板坯在凝固過程中,由于板坯心部形成了 C、S、M n元素的偏析帶,這種偏析不僅促進了帶狀組織的形成,而且使板坯中心的奧氏體組織穩定性提高,在相變過程中產生貝氏體組織,當進行拉伸實驗時,由于貝氏組織塑性差,在貝氏組織周圍和帶狀組織附近容易形成裂紋,裂紋主要沿橫向或縱向擴展[2],屈服強度基本不受到影響,而延伸性能則明顯降低。

圖4 拉伸殘樣斷口

圖5 拉伸試樣不合格斷口形貌

圖6 延伸不合格金相照片

資料表明,斷口處的夾雜物主要為mnS[3]。M nS呈帶狀分布,由于帶狀M nS與基體間晶間結合力較弱,當受到外部拉伸應力時,帶狀M nS與基體之間的界面將會產生應力集中,從而產生微裂紋,這些微裂紋即為早期的裂紋源,隨著應力的提高,加速了裂紋的開裂過程,導致了鋼板的延伸性能下降。尤其是橫向拉伸試樣中,條帶狀M nS的長軸與拉伸方向垂直,對鋼板橫向塑性的影響更為顯著[4]。條帶狀M nS的層狀分布,使得鋼板的拉伸斷口亦呈現層狀,從而影響鋼板的延伸性能,造成延伸不合格。

3 改進措施

1)調整成分,適當降低碳含量,使碳含量控制在0.15%~0.16%,并通過嚴格的控軋工藝來保證鋼板的強度,同時也相應的降低了 C、S、M n等元素的偏析傾向。

2)嚴格控制硫含量,減少鋼中的總含量,減少M nS夾雜,并有利于減輕錳的偏析,從而改善鋼板的延伸性能。

3)優化連鑄的電磁攪拌工藝,減輕鑄坯的中心偏析程度。提高冷卻強度,可以加快初期坯殼生長速度,并有利于減少等軸晶區內的平均偏析;合理收縮輥縫,避免凝固過程中鋼液的縱向流動,減輕 V型偏析。

4)再結晶軋制時采用高溫大壓下以破碎鑄坯中的樹枝晶,減輕枝晶偏析的程度,降低帶狀組織的級別。

4 改進效果

通過調整碳含量及硫含量的控制,優化電磁攪拌和軋制工藝,有效的解決了AH60的延伸性能合格率偏低的情況。實施改進以后,產品強度水平仍然滿足技術要求,同時伸長率得到較大改善,實物水平得到綜合提升。統計了改進后5個月AH60的生產情況,共檢驗了273批力學性能,僅出現3批不合格,綜合性能合格率達98.9%,比攻關前提高了6.39個百分點,其中3個月達到100%,較好的解決了AH60延伸性能合格率低的問題。

5 結語

針對AH60性能檢驗中的主要不合項目伸長率不合,從低倍分析、高倍分析、成份控制入手,分析延伸值偏低的成因,對應采取降碳、脫硫,以及優化電磁攪拌工藝、軋制工藝等多項措施,大幅度的提高了AH60性能綜合合格率,為該條生產線生產同級別的其他鋼種積累了經驗,在同類型機組中具有一定的推廣價值。

[1]S.Kunstreich,板坯連鑄的電磁攪拌.鋼鐵,2005,9(40):83-84.

[2]王智軼,樂可寰.Q345B中厚板拉伸試驗斷口分層的原因分析.寬厚板[J],2009,15(3):11-14.

[3]衛曉霞.中厚鋼板延伸率不合格原因分析.山西冶金[J],2005,98(2):33-34.

[4]趙堅,趙琳.優質鋼缺陷[M].北京:冶金工業出版社,1991:232.

ANALYSIS AND IM PROVEM ENT O F NON-UN IFORM EXTENSION PERFORM ANCE FOR AH60 HEAVY ANDmED IUM PLATE

Cheng Yonggu L inM engqiao W ang Jing Zhao Zhaohui ChenM eng (Anyang Iron&Steel Stock Co.,L td)

The chem ical composition,fracture,non-m etallic inclusions andmicrostructure are analyzed for non-unifo rmextension perfo rmance during AH60 heavy andmed ium p late p roduction bymeans of spectrum analysis,SEM and EDS etcmethods.It showSthat0.15%~0.16%carbon content and reasonable electromagnetic stirring can reduce slab centerline segregation and increase toughness of steel p late,thus imp rove the extension perfo rmance ofAH60 p late.

AH60 extension Inc lusion

:2010—6—4

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