周上梯,綦中躍,黃 楠,安 翼,左豐收
(北京市密云水庫管理處,北京 101512)
第九水廠引水隧洞位于密云水庫九松山副壩以東約1 km處,是北京第九水廠二期取水工程,于1992年10月開工建設,1995年5月1日正式運用,設計最大日供水能力100萬m3,設計供水保證率為97%。該隧洞為圓形壓力隧洞,洞徑3.5 m,洞長3 078 m,進口高程117.0 m,采用鋼筋混凝土襯砌,襯砌厚度25~60cm,局部加強段襯砌厚70~100 cm。在樁號2+695處設檢修支洞,長 87 m,洞徑2.5 m,襯砌厚度0.4 m,為圓形壓力洞,出口高程106 m。
密云水庫是目前北京市唯一地表飲用水源地,該隧洞作為主要取水口,承擔著極其重要的供水任務。根據《水庫大壩安全管理條例》、《水庫大壩安全鑒定辦法》的要求,水庫大壩(包括附屬輸泄水建筑物)每6~10年需進行安全檢查,繼2001年后,該隧洞于2009年6月18日再次進行停水檢修,工期一個月。此次檢修工作主要包括洞身混凝土襯砌檢查檢測、水工金屬結構安全檢測、進出口水工建筑物安全復核、進口巖塞段潛水檢查及清淤、閘門防腐及水封更換等項目。以下重點對隧洞洞身情況進行分析和論述。
洞身檢查檢測工作于隧洞停水后開展,主要項目見表1。
裂縫檢查以普查為主,共發現混凝土裂縫345條。裂縫以環形或半環形為主,縱向裂縫相對較少,主要為施工冷縫,大部分裂縫部位有白色析出物和附著物。部分伸縮縫有滲水現象,接縫處有白色析出物和附著物,少部分伸縮縫沖蝕較重,需進行修補。結合普查結果對重點裂縫進行了寬度檢測,檢測結果表明,大部分裂縫寬度較小,對隧洞襯砌結構安全無影響。裂縫分布情況見表2。

表1 隧洞洞身檢查檢測項目分布表Table 1 :Items of the tunnel inspection

表2 隧洞裂縫檢查情況統計Table 2 :Statistics of cracks on the tunnel
主洞共發現滲水點130個,閘門區及漸變段存在少量滲水點,主洞拱頂位置的灌漿孔均有不同程度的漏水現象,其中個別漏水點呈噴射狀,滲水點區域分布見圖1。從圖1可以看出,主要集中在樁號 0+000~0+500、0+500~1+000 及 1+500~2+000 三個區域,靠近出口段的滲水點很少。結合隧洞布置情況和工程地質條件,分析原因主要有以下兩點:一是進口段離水庫較近,受庫水位壓力作用影響明顯;二是樁號 1+500~2+000段存在 F1 斷層,巖層裂隙發育,地下水存在滲漏通道。

圖1 引水隧洞滲水點分布圖Fig.1 Distribution of the seepage points on the tunnel
洞身析出物較多,主要分布在洞頂和洞壁上,其中洞頂析出物呈塊狀分布,洞壁析出物則呈帶狀,沿洞壁順直向下直至洞底。析出物顏色有三種,白色為主,黑色其次,另有少量呈紅色。分別取以上三種顏色試樣進行化學成分分析,檢測結果表明,析出物主要成分為碳酸鈣,其次為鋁酸三鈣,另有少量的氧化鐵。根據地質資料,隧洞所在山體無碳酸巖,因此析出物主要來自襯砌混凝土,析出物顏色不同是因為,白色為新鮮析出物,黑色為老舊析出物受水流沖刷所致,紅色則為析出物夾雜洞底底泥造成。
主要檢測混凝土表面剝蝕深度、剝蝕面積,確定剝蝕等級。現場檢測結果表明:閘門井、支洞段混凝土基本沒有剝蝕破壞發生;主洞混凝土總體外觀和整體質量較好,只有少數部分存在剝蝕現象,其中進口漸變段混凝土存在多處露筋部位(非受力主筋);此外,主洞樁號 0+370~0+460 和 0+580~0+590段有多處露筋現象,所露鋼筋均為環向分布。
主要檢測引水隧洞主洞、支洞、閘門井等部位混凝土的碳化深度、鋼筋銹蝕狀況,從檢測結果分析,主洞及支洞混凝土襯砌碳化程度較小,為2.0~4.0 mm,泄槽段及閘室段碳化值為 3.5~4.5 mm。引水隧洞混凝土標號為200號,抗滲要求為S6,混凝土較致密,襯砌結構長期浸于水中,使其碳化深度較小,低于鋼筋保護層厚度,不會引起鋼筋銹蝕。與2001年檢測結果進行比較,混凝土碳化深度沒有明顯的增加,2009年與2001年碳化情況對比見表3。

表3 混凝土碳化深度情況統計Table 3 :Statistics of concrete carbonization depth
鋼筋銹蝕檢測發現進口漸變段有部分露筋區域 (非受力主筋), 同時主洞樁號0+370~0+460和0+580~0+590存在多處環向鋼筋外露,除以上露筋部位外,未見明顯銹蝕。結合碳化檢測結果和隧洞混凝土外觀檢查,判斷洞身鋼筋總體較好。
3.6 混凝土強度
主洞襯砌抽檢頻率為每300 m抽取一段進行回彈檢測,同時對閘門井、漸變段、支洞襯砌進行回彈檢測。檢測結果如表4所示。
檢測結果表明,隧洞襯砌、閘門井胸墻、漸變段混凝土的回彈平均強度及推定值均達到或高于設計強度指標(混凝土標號200號),引水隧洞各混凝土建筑結構整體質量較好。

表4 混凝土強度回彈檢測統計表Table 4 :Result of the rebound strength testing of the concrete
根據隧洞洞身檢查檢測結果,采取了相應的工程處理措施。對洞身襯砌用高壓水槍進行全面清理,鑿除表層析出物,并對滲水點及有析出物部位做好詳細記錄。對滲漏集中部位,先采用臨時堵漏,再高壓灌注水溶性聚氨酯,然后抹10 mm厚的SPC聚合物水泥砂漿。對滲漏嚴重的伸縮縫,首先進行灌漿止水,然后對伸縮縫兩側混凝土進行修補處理,再嵌填BW橡膠膨脹止水條,表層用聚合物水泥砂漿填平。整個工程共計完成洞身沖洗清理2 939 m,滲水點堵漏70處,伸縮縫修補100 m。堵漏情況見表5。

表5 隧洞洞身主要滲漏點處理分布表Table5 :Distributionoftheseepagepointsonthetunnelandtreatment
選用LW水溶性聚氨酯進行灌漿處理。該材料具有較強的防滲堵漏能力,親水性好,遇水反應,具有二次擴散能力,特別適合于動水情況。材料毒性和刺激性都非常小,對人體和環境不會產生不良影響。
具體施工工藝如下。
(1)鉆孔:根據裂縫走向、滲漏狀況布設鉆孔,鉆孔間距控制在30~40 cm左右,采用電錘打斜孔,鉆孔直徑14 mm,深度30~40 cm,鉆孔應穿越縫面,采用壓力水(0.3~0.4 MPa)清理干凈鉆孔內的塵土。
(2)安裝灌漿嘴:將灌漿嘴安裝在鉆孔內擰緊,使灌漿嘴與鉆孔之間無空隙,防止漏水漏漿。
(3)洗縫:用高壓水(6 MPa)向灌漿嘴內注入一定量的清潔水,使縫內保持濕潤,裂縫內部通暢。
(4)灌漿:灌漿從下至上或從一端向另一端逐孔依次進行。為了保證漿液在裂縫內充分擴散和充填,灌漿壓力控制在10~11 MPa范圍內,由低向高逐漸上升,直至灌漿結束。記錄有關技術參數,主要包括灌漿壓力、灌漿量等。
(5)灌漿結束標準:當相鄰灌漿嘴出漿或裂縫表面出漿時,保持壓力3~5 min即可結束本孔灌漿。
(6)表面處理:灌漿結束7 d后,去除灌漿嘴,將混凝土表面清理干凈。
對上述滲漏較嚴重的部位,在灌漿止水后,采用SPC聚合物水泥砂漿進行防滲抹面處理,砂漿厚度10 mm左右。對滲漏較嚴重的伸縮縫,將原縫兩側混凝土鑿除約20~30 mm,深50 mm,采用SPC聚合物砂漿進行修補處理,再嵌填20×30 mmBW橡膠膨脹止水條,表層采用20~30 mm聚合物砂漿封堵。
主要施工工藝如下。
(1)基礎處理:采用人工鑿毛或打磨工藝對滲漏較嚴重的部位、伸縮縫兩側混凝土進行處理,將表面的疏松、風化、剝蝕層清理至堅硬、牢固、新鮮的混凝土基面。用高壓水將混凝土表面沖洗干凈。
(2)抹面施工:充分濕潤混凝土表面,均勻涂刷一道SPC界面劑,抹SPC聚合物砂漿,抹面厚度10 mm左右。
(3)養護:抹面后潮濕養護 3 d。
(4)刮涂SPC聚合物涂層:潮濕養護結束后,刮涂一道SPC聚合物涂層。
(5)嵌填BW止水條:對修整后的伸縮縫嵌填BW止水條,表層再用20~30 mm聚合物砂漿封堵。
結合洞身檢查情況及對比分析結果,對存在問題部位采取了工程處理措施,滲水點堵漏效果良好。對伸縮縫進行了修補處理,其它附屬設施檢查、檢測、復核結果均正常,表明隧洞總體安全,可以正常供水。考慮到隧洞的重要性,在今后的運行維護中,應建立更加完備的工程技術檔案,形成系統的檢修資料,以便下次檢修時參照和對比。
[1]北京市水利規劃設計研究院.2009年密云水庫第九水廠引水隧洞停水檢修技術方案[R].2009.
[2]北京市水利科學研究所.北京市第九水廠引水隧洞2009年停水檢修混凝土及鋼管段檢測報告[R].2009.
[3]北京市密云水庫管理處.密云水庫工程技術手冊[S].2009.
[4]水利部.水庫大壩安全鑒定辦法[S].2003.