朱 軍,馬振文,丁立國
(1.沈陽市渾河管理中心,遼寧 沈陽110011;2.遼寧省水利水電科學研究院,遼寧 沈陽 110003)
王家灣橡膠壩工程位于渾河沈陽城段上游河道上,是一座以攔河蓄水形成連續(xù)水面,開發(fā)旅游、美化環(huán)境、改善自然景觀的水利工程項目。工程建成于2004年10月,工程形式為單跨66m的6孔充氣式橡膠壩,總長401m,壩高3.5m,防洪標準50年一遇。壩底板采用C20鋼筋混凝土結構,寬10m、厚1.5m。壩袋采用二布三膠堵頭式無縫彩色壩袋,雙錨線螺栓錨固,徑向強度520kN/m、緯向強度260kN/m,安全系數(shù)11。
王家灣橡膠壩底板高程43m,壩頂高程46.5m,正常運行水位47m。因當時設計周期短,考慮安全性因素,內外壓比選用0.75,部分項目相對考慮不周。建成后,橡膠壩長期處于高水位運行狀態(tài),對上游右岸濱水路及苗圃等設施造成淹沒,對岸邊沖刷破壞時有發(fā)生。為彌補氣壩無調節(jié)能力的缺陷和壩上過流對下游沖刷的不利影響,2005年10月在1號壩段下游增設了二級消力池及護坦,對下游河岸進行了加固處理。2006年對橡膠壩進行了功能優(yōu)化改造,將原66m長的6號壩段由氣壩改成兩孔等寬的充水式橡膠壩,仍采用原壩袋,底板抬高0.6m,在水氣壩之間增加了導流墻。對2~5號壩段下游進行了河底防護。在水壩建成后,雖然用水壩調節(jié),使氣壩不過流,暫時解決了上游回水的影響。但在陽光直射下,壩袋實際高度達到了4.0m,受風擺影響壩頭磨損漏氣現(xiàn)象時有發(fā)生。工程無法正常運行且安全隱患極大。
考慮到王家灣橡膠壩工程建成僅5年時間,建設成本達到4000萬元,如果完全新建或進行大規(guī)模的改建都是不經濟的,在現(xiàn)有基礎上進行局部改造,可最大程度地節(jié)約改造成本。為此,提出了仍采用原充氣設備、壩袋和錨固槽,只降低壩袋高度的改造方案,并委托相關部門進行復核計算。
壩袋改造的復核計算主要經歷了2個階段,應用了2種復核方法,得到的結果卻存在較大差異。
首先采用的是規(guī)范中列舉的在壩袋與下游底板夾角ω=0情況下的復核方法,此種方法在新橡膠壩設計過程中被廣泛采用。
(1)基本公式
式中γ為水的容重,10kN/m3;α為袋內壓比,即內壓水頭與設計壩高之比;H1為設計壩高,m。
式中T1為壩袋設計徑向拉力數(shù)值,此次從安全角度出發(fā)按原設計數(shù)值衰減50%計算,取260kN/m。
(2)驗證結果
采用上述方法進行復核,考慮到橡膠壩降低壩高后,仍采用原錨固槽形狀發(fā)生的變化。從降低壩袋高1.0m開始向下試算壩袋內壓比數(shù)值和壩袋安全系數(shù),復核是否滿足規(guī)范要求。經計算和查閱充氣式橡膠壩壩袋設計參數(shù)表,得出在壩高降至2.7m、內壓比0.57、安全系數(shù)為7.47最為合理。但《規(guī)范》中規(guī)定:充氣式橡膠壩宜選用的數(shù)值為內外壓比為0.75~1.10,安全系數(shù)為8.0以上。由于試算產生的結果不在規(guī)范的推薦范圍內,請相關專家進行論證,得出極有可能產生V字流和壩端漏水嚴重現(xiàn)象,建議進一步研究并進行水工模型試驗的結論。
通過進一步分析和查閱相關資料,特別是從2007年10月河南省水利學會橡膠壩學組會議中交流的 《橡膠壩壩袋與下游底板夾角不為零情況下參數(shù)的計算》成果獲得啟示,認識到王家灣橡膠壩為維持錨固槽不變,會出現(xiàn)壩袋與下游底板夾角不為零的情況。使用MATLAB軟件,用3次樣條插值計算橢圓積分值,進行重新復核,并采用《規(guī)范》中ω=0的特殊情況進行驗證。計算示意圖見圖1。

圖1 充氣式橡膠壩計算示意圖
(1)公式
袋壁拉力公式T=R·P,
式中R為曲率半徑,m;P內外壓差,kN/m2。
壩袋上游面內外壓差P=r(H0-y),
式中r為水的容重,10kN/m3;ω為下游壩袋與水平面夾角;y下游曲線任意點縱坐標;H0為內壓水頭,m;H1為設計壩高,m。
應用橢圓積分公式,上游任一點坐標(x1,y1),

式中E,F(xiàn)為橢圓積分。
(2)驗證結果
采用壩高H1=2.5m,原設計內壓比H0=0.75H1,ω=0,驗證見表1,最大誤差0.4cm,在允許范圍內,用此方法進行壩袋設計是合理的。

表1 公式驗證表
(3)壩袋復核
參數(shù)計算:從節(jié)約成本方面考慮,橡膠壩錨固槽長度(即是貼地段長度)要求保持不變,為2.53m,在壩高2.5m情況下,采用內外壓比0.75,0.8,1.0分別進行復核,見表2。

表2 壩袋復核參數(shù)表
壩袋強度復核:橡膠壩原壩袋膠布徑向強度520kN/m,正常運行時間是15~20年。考慮橡膠壩已運行4~5年,按最不利情況強度衰減50%計算,壩袋強度取260kN/m時,在內外壓比分別取0.75,0.8,1.0時, 計算壩袋拉力對應為 24.397,26.259,33.858,安全系數(shù)為 10.66,9.90,7.68。 可見除內外壓比采用1.0除外,其它兩種情況可滿足《規(guī)范》提出的安全要求。
壩袋長度復核:橡膠壩原上部壩袋有效長度10.183m,為改造可利用長度,重新錨固所需長度為1.7m,按改造后壩袋有效長度在8.483m以下條件進行復核。根據表2中計算數(shù)據,計算壩袋有效長度分別為6.949,6.908,6.849m,都可以滿足要求。
綜上所述,經計算得出:從壩袋與下游底板不為零的實際情況出發(fā),王家灣橡膠壩仍采用原有錨固槽、壩袋,選用內外壓比為0.75,0.80時,將壩高降低至2.5m時的改建方案都是可行的。
采用《規(guī)范》中常用的方法復核,在此情況下的壩袋應力最為均勻,是新設計橡膠壩中最為常見的一種理想情況,而在實際情況下,特別是在壩袋改造過程中,條件發(fā)生變化,一定程度上反映出了此種計算方法的不適用性。所以,在橡膠壩改造過程中,應針對壩體的實際情況,選用與之相適應的計算方法,才能對實際工作起到相關的指導作用。
[1]SL227—98,橡膠壩技術規(guī)范[S].
[2]高本虎.橡膠壩工程技術指南[M].北京.中國水利水電出版社,2004.
[3]陸吾華,候作君.橡膠壩設技與管理[M].北京:中國水利水電出版社,2005.
[4]劉要敏.橡膠壩設計與施工淺議[J].河南水利與南水北調,2008,(7).