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SCR煙氣脫硝催化劑失活機理綜述

2010-05-29 03:47:50曹志勇秦逸軒
浙江電力 2010年12期
關鍵詞:煙氣催化劑

曹志勇,秦逸軒,陳 聰

(浙江省電力試驗研究院,杭州 310014)

0 引言

隨著我國電力工業(yè)的發(fā)展,氮氧化物(NOX)的排放量與日俱增。隨著我國排放標準的提高,目前新建的燃煤發(fā)電機組均要求安裝SCR(Selective Catalytic Reduction,選擇性催化還原)煙氣脫硝裝置,未安裝SCR煙氣脫硝裝置且已投產的機組也將逐步通過改造安裝SCR煙氣脫硝裝置。

催化劑是SCR煙氣脫硝系統的核心部件,其性能直接影響SCR煙氣脫硝系統的整體脫硝效果。由于造成催化劑失活的因素很多,因此研究總結催化劑的失活機理,針對具體的鍋爐特性和燃料特性,制定恰當的防范措施,對延長催化劑壽命、降低SCR煙氣脫硝系統的運行費用具有重大意義。

SCR煙氣脫硝催化反應共分4步進行。第一步,煙氣中的氨氣擴散到催化劑的活性位上,生成絡合物。第二步,煙氣中的NO和絡合了氨的催化劑發(fā)生進一步絡合反應。第三步,N2和H2O從催化劑上脫附。第四步,煙氣中O2擴散到催化劑活性位上,置換出氫,使催化劑復原[1]。

雖然導致SCR煙氣脫硝催化劑失活的原因很多,但是催化劑失活機理研究離不開SCR煙氣脫硝催化反應機理,如果某種因素阻礙了SCR煙氣脫硝催化反應機理中某一步或者多步反應的進行,就會導致催化劑失活。本文從催化劑熱燒結、催化劑中毒、催化劑堵塞、催化劑磨損4個方面分別闡述催化劑的失活機理。

1 SCR煙氣脫硝催化劑熱燒結失活機理

燒結是催化劑失活的重要原因之一,而且催化劑的燒結過程是不可逆的,燒結導致的催化劑活性降低,不能通過催化劑再生的方式恢復。一般在煙氣溫度高于400℃時,燒結就開始發(fā)生。按照常規(guī)催化劑的設計,煙氣溫度低于420~430℃,催化劑燒結速度處于可以接受的范圍。煙氣溫度高于450℃,催化劑的壽命就會在較短時間內大幅降低。目前商用SCR煙氣脫硝催化劑多為V2O5-WO3-TiO2系催化劑,其中V2O5為活性成分,WO3為穩(wěn)定成分,TiO2為載體物質。用于SCR煙氣脫硝催化劑的TiO2的晶型為銳鈦型,被燒結后會轉化成金紅石型,從而導致晶體粒徑成倍增大,以及催化劑的微孔數量銳減,催化劑活性位數量銳減,催化劑失活。適當提高催化劑中WO3的含量,可以提高催化劑的熱穩(wěn)定性,從而提高其抗燒結能力。

目前國內SCR煙氣脫硝系統基本不設旁路,即使進入SCR煙氣脫硝系統的煙氣溫度超出了催化劑所能承受的最高溫度,煙氣也只能流經催化劑。因此,在鍋爐爐膛吹灰器不能正常吹灰、脫硝系統入口煙氣溫度大幅度上升等故障工況下,為了避免催化劑的燒結失活,應當果斷降低鍋爐負荷,以保護脫硝催化劑。

2 SCR煙氣脫硝催化劑中毒機理

2.1 砷中毒機理

砷中毒是導致SCR煙氣脫硝催化劑失活的主要原因之一。催化劑砷中毒分物理中毒和化學中毒兩種,主要是煙氣中的氣態(tài)As2O3引起的。由于氣態(tài)As2O3分子遠小于催化劑微孔尺寸,氣態(tài)As2O3分子可以進入催化劑微孔,并且在微孔內凝結,從而導致其堵塞,這是催化劑砷中毒的物理機理。化學機理如圖1所示,氣態(tài)As2O3分子擴散到催化劑活性位上,并且發(fā)生反應,生成不具備催化劑能力的穩(wěn)定化合物,從而導致催化劑失活[2]。

通過優(yōu)化催化劑的微孔結構可以減少砷中毒影響。此外,煙氣中的CaO可以將氣態(tài)As2O3固化成 Ca3(AsO4)2, 因此燃燒高鈣煤的鍋爐, SCR 脫硝催化劑受砷中毒的影響較小。

圖1 SCR脫硝催化劑砷中毒機理

2.2 堿金屬中毒機理

SCR脫硝催化劑的堿金屬中毒機理如圖2所示,煙氣中的堿金屬在催化劑的活性位上發(fā)生反應,生成不具備催化能力的化合物,從而導致催化劑失活[1]。由于SCR煙氣脫硝反應基本發(fā)生在催化劑的表層,催化劑的堿金屬中毒程度取決于堿金屬在催化劑表層的冷凝情況。堿金屬在溶液狀態(tài)下具有很強的流動性,因此溶液狀態(tài)下的堿金屬對催化劑的影響更大。在燃煤鍋爐的SCR脫硝系統中,催化劑受堿金屬中毒的影響比較小,因為堿金屬通常不是以液態(tài)形式存在,但是若有水蒸氣在催化劑上凝結,則會加快催化劑的堿金屬中毒。由于生物燃料中堿金屬的含量較高,因此燃燒或者摻燒生物燃料的鍋爐中,SCR脫硝催化劑受堿金屬中毒的影響更大[3,4]。

圖2 SCR脫硝催化劑堿金屬中毒機理

3 SCR煙氣脫硝催化劑堵塞機理

3.1 催化劑的飛灰堵塞機理

煤燃燒后所產生的飛灰絕大部分為細小灰粒,由于煙氣流經催化反應器的流速較小,一般為6 m/s左右,氣流呈層流狀態(tài),細小灰粒聚集于SCR反應器上游,到一定程度后掉落到催化劑表面。由此,聚集在催化劑表面的飛灰就會越來越多,最終形成搭橋造成催化劑堵塞。煙氣中除了細小灰粒,也可能存在部分粒徑較大的爆米花狀飛灰,顆粒一般大于催化劑孔道的尺寸,會直接造成催化劑孔道的堵塞。為了防止飛灰搭橋堵塞催化劑孔道,可在每層催化劑上方安裝吹灰器,還可在第一層催化劑上方安裝格柵網,用于攔阻、破碎大尺寸的爆米花狀飛灰。

3.2 催化劑的CaSO4堵塞機理

飛灰中的CaO和SO3反應生成CaSO4,從而導致催化劑微孔堵塞。該中毒機理分4步進行:第一步,CaO顆粒附在催化劑的微孔上;第二步,SO3從煙氣流中擴散到CaO顆粒并且將其包裹;第三步,SO3滲透到CaO顆粒內部;第四步,SO3擴散到CaO顆粒內部后,與CaO反應生成CaSO4,使顆粒體積增大14%,從而把催化劑微孔堵死,使NH3和NO無法擴散到微孔內部,導致催化劑失活。第四步反應速率大于第二步和第三步反應速率,第二步和第三步反應速率遠遠大于第一步反應速率,因此第一步是速率控制步驟。這說明催化劑微孔堵塞主要受煙氣中的CaO濃度影響[5]。

煙氣中的CaO可以將氣態(tài)As2O3固化,從而緩解催化劑砷中毒的影響,但是CaO濃度過高又會加劇催化劑的CaSO4堵塞,圖3描述了催化劑壽命受砷和氧化鈣的相互作用影響[6],可以看出在一定的砷濃度下,隨著煤中CaO含量的增大,催化劑壽命先增大后減小,這是由于在CaO含量較低時,催化劑壽命主要受砷中毒影響,當CaO含量較大時,催化劑壽命主要受CaSO4堵塞影響。因此,在SCR煙氣脫硝工程中,應針對具體的燃料特性和灰分成分來制定延長催化劑壽命的措施。

圖3 催化劑壽命受砷和氧化鈣相互作用影響示意圖

4 SCR煙氣脫硝催化劑磨損機理

催化劑磨損是由于飛灰沖刷催化劑表面造成的?;钚猿煞志鶆蚍植嫉拇呋瘎?,受磨損的影響較小,而活性成分主要集中在表面的催化劑,受磨損的影響較大。催化劑磨損程度的影響因素有煙氣流速、飛灰特性、沖擊角度和催化劑本身特性等。一般來說煙氣流速越大,磨損越嚴重;沖擊角度越大,磨損越嚴重。

通過合理設計脫硝反應器流場,避免在反應器局部出現高流速區(qū),可以避免催化劑出現較嚴重的磨損。此外帶硬邊的催化劑也可以有效減少飛灰對催化劑的磨損。

5 結語

研究總結SCR脫硝催化劑的各種失活機理,可以有針對性地根據鍋爐特性、燃料特性以及飛灰成分進行SCR脫硝系統的優(yōu)化設計,制定恰當的防止催化劑失活的措施,對延長催化劑壽命、降低SCR脫硝系統的運行維護費用具有重要意義。

[1]SCOT P,SHOZO K,NORIHISA K,et al.Optimizing SCR Catalyst Design and Performance for Coal-Fired Boilers[C].EPA/EPRI 1995 Joint Symposium Stationary Combustion NO Control.1995.

[2]JAMES E,TONY E,WILLIAM H,et al.The impact of arsenic on coal fired power plants equipped with SCR[C].ICAC 2002 forum,Operating experience for reducing NOXemissions.2002.

[3]朱崇兵,金保升,仲兆平,等.K2O對V2O5-WO3/TiO2催化劑的中毒作用[J].東南大學學報(自然科學版),2008,38(1):101-105.

[4]云端,鄧斯理,宋薔,等.V2O5-WO3/TiO2系SCR催化劑的鉀中毒及再生方法[J].環(huán)境科學研究,2009,22(6)∶730-735.

[5]STOBERT P,WANG JIAN-BO,GEORGE W.SCR experience with high Cao coals[C].Chinese environment science committee DeNOXconference.2006.

[6]Scot P,Chris D.SCR catalyst management∶enhancing operational flexibility[C].Power plant air pollutant control mega symposium.2006.

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