孫洪濱
(江蘇省灌溉總渠管理處 淮安 223200) 潘俊青 李淮東(江蘇省淮沭新河管理處 淮安 223005)
柴米閘位于江蘇省沭陽縣淮沭河?xùn)|堤上,主要功能為排泄六塘河以下淮沭河灘地區(qū)間澇水以及新沂河偏泓閘以上直至總沭河流域的桃汛;設(shè)計(jì)流量300m3/s,校核流量352 m3/s。共9孔,每孔凈寬4m,岸墻為鋼筋混凝土和漿砌塊石組合的重力式結(jié)構(gòu),前墻為1m厚的鋼筋混凝土直墻兼做邊墩,后墻為斜坡式扶壁,用漿砌石砌筑(見圖1)。建成于特殊歷史時(shí)期的1961年,由于當(dāng)時(shí)物質(zhì)資源匱乏,水泥用量少,代用材料多,加之對施工工藝的大膽“革新”,因此,在施工質(zhì)量上存在著先天不足的缺憾。竣工驗(yàn)收不久即發(fā)現(xiàn),混凝土施工質(zhì)量差、冒水孔堵塞、消力池斜坡混凝土出現(xiàn)大片剝落、門槽不在直線上、側(cè)滾輪軌道不平、啟閉能力不足等一系列問題。
1991年分淮入沂行洪時(shí),閘上水位9.83m時(shí)岸墻側(cè)墻(路堤一級擋土墻)下游面石縫出現(xiàn)滲水現(xiàn)象,水位11.02m時(shí)滲漏加劇并多為壓力水,滲流量:左岸為30L/min,右岸為40 L/min;汛后采取岸墻后增做地下連續(xù)墻防滲、翼墻上游面水上部分用防水砂漿勾縫、水上部分伸縮縫化學(xué)灌漿、土堤灌漿等一系列措施,以期達(dá)到防滲截滲的目的。
1998年8月閘上又一次發(fā)生高水位,閘上水位9.83m,1991年滲水位置再次出現(xiàn)滲漏,水位降至9.58m時(shí)滲漏停止。2003年,淮沭河再次分洪,且長達(dá)25天之久,7月10日8時(shí)閘上水位9.9m,下游左側(cè)有7處滲水,右側(cè)有9處滲水;18日凌晨閘上水位12.07m,下游左側(cè)滲水32處,滲流量48.4L/min,右側(cè)滲水38處,滲流量達(dá)85.1L/min。
根據(jù)上述情況分析,滲水位置在岸墻側(cè)墻部位,且滲出為清水,即使大堤土質(zhì)較差,但1994年已增做了地下連續(xù)墻,不會有滲水通道,唯一通道可能來自于岸墻內(nèi)部,因漿砌塊石施工質(zhì)量差,內(nèi)部空穴形成滲水通道。特別是岸墻,每側(cè)砌體約600m3,為名副其實(shí)的“重力式”,且直墻澆筑在前,漿砌石砌筑在后,在垂直面上掛漿更是不容易密實(shí)。因此,滲水通道應(yīng)當(dāng)是來自這一龐大砌體內(nèi)部。
該次防滲加固指導(dǎo)思想是外封內(nèi)堵。封,是對上下游側(cè)所有伸縮縫止水填料進(jìn)行清理更新,剔除漿砌塊石表面勾縫砂漿,鉆孔錨筋,用φ12@20×20cm鋼筋網(wǎng)片連成整體,外澆15cmC25混凝土貼面,在混凝土分縫處,新做膨脹橡膠止水;堵,便是在上下游側(cè)墻頂部鉆孔,深度直至底板,用壓力灌注水泥凈漿,使水泥漿盡量填滿塊石的間隙,形成一道有效的防滲墻。
根據(jù)現(xiàn)場情況,注漿孔布置在上下游側(cè)墻蓋頂上,孔底高程5m,孔距1m,邊孔距岸墻外緣不小于60cm(見圖2),使用127合金鉆頭,注漿孔直徑為127mm.
2.2.1 灌漿機(jī)械
2臺壓漿機(jī),1臺為雙柱塞泥漿泵,功率7.5kW,壓力0.4~0.6MPa,在出漿口加三通閘閥控制壓力;1臺為柔輪式壓漿機(jī),功率4.0kW,最大壓力亦可達(dá)0.6MPa,靠變速來調(diào)整壓力。

圖2 灌漿孔布置
2.2.2 制漿機(jī)械
容量0.3m3、0.15m3砂漿攪拌機(jī)各1臺及儲漿桶、水泵、儲水箱等。
2.2.3 注漿管
注漿管為現(xiàn)場新置的Dg25無縫鍍鋅鋼管,用束節(jié)三通絲接;底部1m為“花管”,是在注漿管圓周上分布3排孔眼,間距20cm,成梅花狀,孔眼直徑6mm;上部安裝控制閥,以調(diào)整進(jìn)漿量,閥上用25~40號異徑三通連接1.5英寸進(jìn)漿管,壓漿機(jī)出漿管亦為40mm,用50mm高壓軟管連接進(jìn)漿管,形成供漿總管,用卡口和鉛絲雙重緊固;灌漿機(jī)壓力表量程為0~0.25MPa,經(jīng)校驗(yàn)后,裝于供漿總管前部。
2.3.1 清孔
先在鉆孔中撈取沉渣,再用高壓水流沖洗孔壁,清除孔壁石粉,便于漿液的流通,清孔后停頓12h再灌漿,使鉆孔中水體有充分時(shí)間滲入地下,盡可能減少砌體縫隙內(nèi)積水。
2.3.2 注漿管安裝與密封
注漿管每組6孔,使用2臺壓漿機(jī)同時(shí)注漿,1號機(jī)灌注奇數(shù)孔,2號孔灌注偶數(shù)孔(見圖3),每孔進(jìn)漿管路均加閘閥控制。
為避免或減少灌漿過程中壓能的逸耗,保證漿液能夠得到充分的壓送,應(yīng)對灌砌體、注漿孔口密封。在岸、翼墻外側(cè)用鋼筋混凝土掛面進(jìn)行封閉;注漿孔四周φ400cm范圍內(nèi)用手持砂輪機(jī)磨平表面,孔周按鋼壓蓋螺孔位置精確定位,用電錘鉆孔埋入4根M10膨脹螺栓,下墊6mm橡膠密封墊圈,加10mm鋼壓板緊固;鋼壓板經(jīng)過精加工處理,外徑350mm,中間穿25mm注漿管,孔洞間隙不大于300μm,在R60以內(nèi)鉆一φ6氣孔,內(nèi)攻絲牙,以便閉孔增壓。鑒于柴米閘岸墻砌體空隙率較大,上下游側(cè)墻注漿孔已一步到位,為防止上下游孔洞竄通,在上游組壓漿之前對下游注漿孔同時(shí)用鋼壓板密封,以減少壓能的損耗。

圖3 注漿管安裝示意圖
2.3.3 漿液調(diào)制
a.漿液稠度的確定。灌漿的水泥摻入量低,流動(dòng)性好,易于填充細(xì)小縫隙,但對于較大縫隙甚至于空洞來說,則水分析出水泥硬化,將再次出現(xiàn)空隙。經(jīng)現(xiàn)場對比試驗(yàn),選用水泥摻入量為50%的漿液灌注。
b.外加劑的使用。灌注水泥漿,每組連續(xù)工作時(shí)間不會少于8h,而水泥的初凝時(shí)間僅2h45min,為保證前后灌注的漿液相互流動(dòng),摻入水泥用量0.50%的木素磺酸鈣緩凝劑。從兩岸上游組灌漿結(jié)果來看,連續(xù)工作時(shí)間都在8h左右,注漿管起拔以后,管壁漿液還具有相當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性。
c.漿液拌制。水泥凈漿用砂漿機(jī)進(jìn)行攪拌,緩凝劑及水泥攪拌時(shí)間不少于2min,通過濾網(wǎng)傾放到儲漿桶中待灌,桶內(nèi)漿液由專人攪動(dòng),防止沉淀和離析。漿液必須隨配隨灌,在桶內(nèi)靜置時(shí)間不大于10min,每一臺班制漿水泥儲備必須大于消耗量,以確保不間斷施工。
2.3.4 壓力灌漿。
a.封閉出氣孔和持壓時(shí)間的控制。注漿孔分布在上下游左右岸側(cè)墻蓋頂上,按自然地形分配,為獨(dú)立的4組,每組6孔。采用2臺灌漿機(jī)同時(shí)灌注,每臺泵控制3孔,按先上游后下游的順序進(jìn)行。當(dāng)灌漿壓力達(dá)到0.06~0.08MPa時(shí),個(gè)別孔氣孔開始排氣,并拌有清水及大量氣泡排出,待空氣排盡溢冒水泥漿時(shí)再封閉氣孔增壓;這時(shí)壓力會迅速上升,由于壓蓋膠墊與混凝土面不是絕對密閉的,漿液會從壓蓋下冒出;待同一臺機(jī)控制的注漿孔全部冒漿時(shí),應(yīng)關(guān)機(jī)持壓一段時(shí)間,讓孔內(nèi)漿液充分滲透延伸,一般持壓15min左右再繼續(xù)加壓,如此反復(fù)停頓,直至持壓后一開機(jī)壓蓋下立即冒液,便停止灌注。由于柴米閘砌體縫隙太大,孔距只有1m,孔間有通道,則采取2臺機(jī)輪換停頓持壓、加壓。
b.在壓漿過程中,要注意現(xiàn)場情況的變化。從4組注漿孔實(shí)灌情況來看,上游右岸一組周邊密封最好,除孔周略有冒漿外,側(cè)墻四周均未發(fā)現(xiàn)漏溢,尤其是19號孔,孔口一直不冒漿,采用單孔加壓至0.2MPa壓漿機(jī)反應(yīng)已經(jīng)不吸漿,隨即停止灌注。經(jīng)拆除密封測量孔口(15.0m高程)至液面距離均在10~20cm。核查灌入水泥24t;下游右岸灌注壓力0.1MPa,經(jīng)停頓持壓輪灌后停機(jī),灌入水泥10t。經(jīng)檢查,扶垛以外墻面均已封閉,漿液經(jīng)混凝土面層后側(cè)石縫中竄過伸縮縫填料至二級墻面中溢出,并在扶垛內(nèi)外石縫滲出清水;上游左岸側(cè)墻的質(zhì)量最差,灌注時(shí)跑冒漿現(xiàn)象嚴(yán)重。灌注壓力達(dá)0.07 MPa時(shí),有10多處冒出壓力漿,經(jīng)反復(fù)停頓加壓到=0.09 MPa時(shí),因冒漿停機(jī)不再續(xù)灌,該組共耗水泥27.65t。拆除密封檢查液面高度,發(fā)現(xiàn)有3孔液面距側(cè)墻頂部分別為146cm、370cm和155cm,為此,決定這3孔不先封孔,待下游灌注時(shí)進(jìn)行復(fù)灌;下游左岸灌漿一開始,出現(xiàn)異常,注漿不久,壓力突然上升到0.25 MPa,并造成供漿軟管爆裂。隨即停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn),上游側(cè)灌漿時(shí),下游孔底已經(jīng)竄入大量水泥漿,并封堵了“花管”孔眼,漿液無法流通,是造成壓力增大的主要原因。隨將“花管”上移1m重新安裝灌注,壓力達(dá)到0.08MPa時(shí)因多處冒漿無法封堵、停機(jī)。經(jīng)檢查液面距側(cè)墻頂部最大135cm、最小70cm。
c.復(fù)灌。對上游左側(cè)復(fù)灌時(shí)檢查發(fā)現(xiàn),有一孔在蓋頂?shù)撞坑幸蝗^大空洞,伸縮縫后及封頂砌石底部漏漿均系從此處溢出。復(fù)灌漿液0.28m3時(shí),壓力達(dá)0.06MPa,側(cè)墻蓋頂四周再次冒漿,說明注漿孔壁已經(jīng)被灰漿封閉,停機(jī)撤管。對下游側(cè)進(jìn)行補(bǔ)灌時(shí),發(fā)現(xiàn)液面已經(jīng)普遍下降,有2孔邊灌邊耗,經(jīng)檢查在二級擋墻扶垛以北的蓋頂下存在一漏漿通道。2.3.5 安全監(jiān)視
對于建筑物的壓力灌漿,尚無可供借鑒的資料,在施工期間墻前無水,岸墻后用2臺機(jī)具同時(shí)施工,等于在墻后人為加載,有可能影響到建筑物的安全。在灌漿過程中,密切注意壓力變化,底板部位有專人監(jiān)視,岸翼墻分縫頂部騎縫劃線監(jiān)視水平位移,并側(cè)重注意分縫處勾縫砂漿。若產(chǎn)生位移或外傾時(shí)嵌縫砂漿應(yīng)首先開裂。通過監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)多處歷史施工及后續(xù)施工的缺陷,主要是施工縫未處理好而導(dǎo)致在壓力作用下滲水。
右岸邊墩及上游翼墻與底板交接處開灌4h后,壓力達(dá)到0.1MPa時(shí)開始局部滲水,以檢修門槽下游側(cè)內(nèi)角較為明顯,可見微流;在底板以上第二排翼墻混凝土貼面螺栓孔滲水,均為清水;胸墻底部與邊墩交接處有16處滲水,最大點(diǎn)沿閘門止水預(yù)埋鐵下滴水,滴速3滴/s,該處滲出的液體微黃,可能是緩凝劑染色所致,8h以后瞬間壓力曾高達(dá)0.2MPa,上游翼墻于分縫上游側(cè)12.16m高程處該次施工的鋼筋混凝土貼面施工縫滲水,長度約80cm。
左岸在灌漿過程中僅在上游翼墻根部及8.5m高程左右檢修門槽及上游側(cè)墩墻出現(xiàn)滲水,以門槽側(cè)面為重,其他部位均未見異常。
從滲水由下而上的時(shí)間順序來看。符合漿液填充的順序規(guī)律,“花管”高程在5.5~6.7m之間,灌漿壓力經(jīng)“花管”輸出,始灌初期因空隙較大,壓力不足以壓出滲水,待底部空隙逐步充滿漿液,在重力作用下,水泥開始沉淀,部分水分在墻后被土壤吸收,墻前則從薄弱的施工縫微小縫隙中滲出;隨著漿液從下向上充填,水分分別由下而上泌滲。
經(jīng)鉆孔冷卻水檢驗(yàn),上游翼墻墻面石縫普遍漏水,幾乎涵蓋9.0m高程以下全部墻面(見圖4),說明漿砌石具有明顯的透水性。通過加壓灌漿發(fā)現(xiàn),壓力漿液的充填孔道與冷卻水滲透通道基本一致,漿液填充可以起到截?cái)酀B流通道的目的。

圖4 9.0m高程以下墻面漏水情形
組合式岸墻與上下游側(cè)墻置于同一塊底板上,設(shè)計(jì)圖(無竣工圖)反映三者為一整體,但施工中對直墻與砌體間進(jìn)行分縫,從現(xiàn)場可見僅為兩層油氈,砌體與油氈面接觸無法填充砂漿,先天性留下一條滲水通道;在下游組灌漿前檢查發(fā)現(xiàn)右岸3孔底部有沉漿,漿厚10~20cm,左岸4孔有沉漿,且沉漿厚度在60~80cm,上下游孔間距離約17m,說明在岸墻龐大的砌體內(nèi)部存在較大的通道;從灌漿量情況來看,右岸上游耗水泥24t,下游10t;左岸上游灌水泥27.65t,下游12t,因?yàn)樯嫌蜗裙啵蟛糠挚紫兑驯凰酀{充填,而灌漿的目的,就是要求從上游截?cái)酀B流孔道。
原設(shè)計(jì)采用屬于低分子材料的“油毛氈松香柏油卷”止水,壽命周期要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于混凝土,經(jīng)40余年老化,早已失去止水作用,伸縮縫便成為滲流的最短路徑,直接進(jìn)入砌體,從下游墻面縫隙中滲出。本次加固中對所有垂直止水均更新為膨脹橡膠止水,經(jīng)壓力灌漿考驗(yàn),未見有漏滲。但是漿液還是經(jīng)膨脹止水后方竄入翼墻砌體,新止水與混凝土貼面共同起到封閉作用,加上灌漿處理,達(dá)到了外封內(nèi)堵的目的。
左岸上游16~18號孔,灌后測量液面,發(fā)現(xiàn)均低于其他漿孔,尤其是17號孔,深達(dá)370cm,準(zhǔn)備第2日進(jìn)行復(fù)灌,復(fù)灌前液面進(jìn)一步下降;經(jīng)加壓至0.06MPa已不再吸漿,在理論上講孔壁空隙已被漿液堵塞,但從3孔液面變化可以作如下結(jié)論:
a.16號孔液面經(jīng)24h由146 cm下降到195 cm,漿液已經(jīng)硬化,因鉆孔距墻前土層僅50cm,在停灌后孔壁縫隙漿液尚未固化,水分經(jīng)孔隙滲出被土壤吸收,但硬化的漿液面已經(jīng)達(dá)到13.05m高程。
b.17號及18號孔漿液的固化面雖然有50cm差異,但水面高程均在11.2m左右,說明在這高程以下不再有空隙,在起管時(shí)注漿管上部近孔口段殘留漿液稠度較大,在垂直狀態(tài)下,幾近靜止,而愈往漿管下部,殘留漿液流動(dòng)性愈大,因此在壓灌過程中,砌體內(nèi)部壓力不是均勻分布的,管底壓力大于上部,漿液經(jīng)空隙流通,部分漿液在上部墻后大體積的孔隙中阻滯,有提前沉淀的可能。
a.漿砌石砌體灌漿第一關(guān)鍵是密封,只有在封閉的條件下,壓力才能上升,否則難以取得灌漿效果。灌漿前對砌體表面和伸縮縫已經(jīng)進(jìn)行封閉,但對于細(xì)部縫隙的處理還存在不少問題:?砌體與混凝土蓋頂之間存在著較大的縫隙;?上下游側(cè)墻間距17m,一級擋土墻全部(6.7m)及二級擋土墻至扶垛2m處外墻均已封閉,始未料及的漿液會經(jīng)封閉層內(nèi)部縫隙向二級墻蓋頂以下墻面外溢。
b.嚴(yán)格掌握壓力和漿液稠度:?壓力控制在0.15MPa以內(nèi),瞬時(shí)增加可以到0.2MPa,有利于漿液充分延伸,但時(shí)間不宜太長,可以采取持壓(0.15MP以內(nèi))輪灌等;?漿砌石砌體壓力灌注水泥凈漿,水泥摻量不宜太少,有利于較大孔隙的充填;?如需對砌體進(jìn)行復(fù)灌時(shí),應(yīng)待已灌漿液強(qiáng)度達(dá)到5MPa以上時(shí),重新布鉆新孔壓灌。
c.通過灌漿以后,岸、翼墻垂直伸縮縫已填滿漿液,伸縮縫有可能失去作用。不過柴米閘已經(jīng)建成40余年,沉降已經(jīng)穩(wěn)定。■