劉國章
(河南黃河工程有限公司 鄭州 450004)胡殿軍(鄭州順鑫工程監理有限公司 450004)
王海正
(河南黃河工程有限公司 鄭州 450004)
神木縣供水工程是榆林市重點建設項目,工程主要解決該縣城區15萬人生活用水、城區各企業工業用水和縣城周邊農業用水問題,為神木縣經濟社會的發展及小康社會的建設提供水資源保障。該工程由21km隧洞和22km壓力管道組成,其中,隧洞部分位于毛烏素沙漠一漏斗形區域內,洞體水平埋深為80~190m,該區域內地質條件復雜,且富含地下水,因此,豎井在開挖時采用了凍結法施工工藝。
由河南黃河工程有限公司施工的該工程第五標段,位于該輸水隧洞中部,標段全長3115m,隧洞水平埋深150~180m,沿途布設三口豎井(13~15號)作為施工通道,井距1000m。豎井開挖井徑為:土層部分(厚約61~90m)開挖井徑4.5m,初襯井徑4.1m;巖石部分(厚70~100m)開挖井徑4.1m。開挖后采用300mm厚C30鋼筋混凝土二次襯砌,襯砌成型井徑3.5m。
該豎井于2007年10月開工,豎井部分于2008年5月完成,歷時8個月。
由于該標段為整個輸水隧洞的中間段,隧洞埋深相對較深,三個豎井深度分別為170m、180m、150m。同時,由于三口豎井均采用了凍結法施工,開挖后井壁表面溫度為-6~-8℃,受井壁溫度影響,新澆筑混凝土初期強度較低且強度增長較慢,而混凝土脫模強度又有嚴格的限制(不小于0.3MPa),因此,從澆筑到脫模需用時間較長,而每天凍結維持費用高達21000元,如何在低溫情況下保證混凝土脫模強度,提高施工進度,減少冷凍時間,降低冷凍成本,從而降低工程綜合成本,成了本工程成敗的關鍵。
豎井混凝土襯砌一般常用的施工方法有滿堂架施工、滑模法施工,拉模法施工,但由于該工程采用了冷凍法施工,再加上該標段三口豎井深度較大,以上幾種方法的使用均受到局限。
由于該標段三口豎井最小井深為150m,而根據腳手架搭設規范要求,采用雙肢立管滿堂腳手架時最大施工高度為60m,遠遠小于該工程豎井襯砌深度。如采用井壁加環梁法對腳手架進行階段性支撐,則井口斷面需擴大,造成開挖和襯砌工程量加大,增加成本。且此方法需用鋼管及耗材量極大,同時,模板循環安拆及豎向提升受腳手架影響,只能依靠人力拉升,造成大量用工,進度不宜保證。另外,此方法在施工安全上不易保障,故該方法不能滿足要求。
滑模法施工是筒體結構施工中較常見的施工方法,其優點為施工工藝簡單,勞動強度較小,澆筑質量容易保證,缺點是前期投入較大,受混凝土脫模強度限制,進度受到限制(常溫下每天1.8~2m)。特別在該工程中,受冷凍法施工的影響,井壁溫度過低(-8~-10℃),導致新澆混凝土前期強度增長較為緩慢,按強度增長曲線計算,在脫模強度為0.3MPa時,每天僅能澆筑拉升1.2m左右,遠不能滿足施工進度要求。且由于井壁冷凍維持費用過高(每天約7000元),施工進度對成本造成的影響巨大,故該方法無法滿足該工程進度及成本控制需要。
拉模法施工也是豎井施工中的一種常見的施工方法,其特點是施工工藝簡單,由于模板與吊架連為一個整體,支撐、拆模及拉升較為便利,特別是采用液壓頂撐技術后,勞動強度較小。但同滑模法一樣,受混凝土拆模強度影響,每天最多只能拉升一倉(1.5m),進度較為緩慢,不能滿足施工進度要求,受冷凍費用影響,施工總體費用過高。
由于以上三種方法不能滿足該工程要求,根據工程的特點,結合我們多年從事混凝土結構施工的經驗,將倒模法和多層吊盤有機地結合起來,形成多層吊盤倒模法施工新工藝。
倒模法施工常用于圓筒倉、煙囪等工業建筑混凝土工程的施工,其施工原理是:根據混凝土初期強度和拆模要求強度之間的關系,在混凝土澆筑時采用多倉模板循環使用,以保證混凝土澆筑的連續性,滿足工程進度要求,降低綜合成本。而且在施工時可視進度要求增加模板倉數,以達到趕工的目的。由于該工程進度的特殊要求,在實際工程施工中,采用12倉模板循環使用,解決了混凝土拆模強度的制約,大大增加了襯砌循環高度,提高了施工進度。
吊盤法多用于豎井和筒體結構施工,利用起重機或倒鏈可方便升降,通過豎向移動滿足施工需要。傳統吊盤施工時,一般采用單層吊盤,在同一吊盤上需進行鋼筋綁扎、模板支設及混凝土澆筑等工序,由于工序交叉,施工效率不高。為此,該工程在吊盤設置上采用了三層吊盤,保證了鋼筋梆扎、模板安拆、混凝土澆筑等工序分別在不同的工作盤上進行,減少了工序間干擾,同時,對底層吊盤采用倒鏈和絞車雙重提升,增加了底層工作盤的靈活度,大大提高了施工進度。
3.2.1 在吊盤設置上采用三層吊盤(見圖1~圖4)
a.上層吊盤用作襯砌基面修整和鋼筋綁扎的工作平臺。采用槽鋼及角鋼焊接成外徑為3.4m、內徑為1.8m的鋼架環,上鋪3mm厚鋼板而成環狀工作平臺,并通過鋼爬梯與中層工作盤連接。吊盤中間直徑1.8m的圓孔作為混凝土運輸通道。同時,本盤兼作主工作平臺安全防護盤。

圖1 吊盤提升系統示意圖

圖2 多層吊盤倒模法施工示意圖(單位:cm)
b.中層吊盤為主工作平臺,主要用于混凝土澆筑。將槽鋼彎曲成直徑為3.4m的圓環狀,再用四根槽鋼以井字形焊接,上鋪鋼板形成一個工作平臺,中間留設1.0m×0.8m的方孔作為與下層吊盤間的通道(澆筑混凝土時鋪設鋼板封閉),與上層鋼筋綁扎工作平臺的間距為2m,與下層間采用鋼鏈軟梯連接。

圖3 鋼筋工作平臺圖

圖4 澆筑、模板工作平臺圖(單位:cm)
c.下層工作平臺主要用于拆模、升模、支模等工序,在中層工作平臺的槽鋼四角焊上吊環并安裝四根導鏈(倒鏈長度視倒模層數確定),用導鏈或絞車來完成工作平臺的升降,進行模板的拆除和支撐。
d.在構造上,上層工作平臺與中層工作主平臺形成吊盤主體,采用鋼絲繩與井架連接,隨著井壁混凝土襯砌成型采用井架倒鏈向上提升,每次提升高度為2.0m(兩層模板高度)。下層工作平臺與吊盤主體無固定連接,在需要模板拆除時,采用倒鏈或絞車將該盤降至拆模位置,模板拆除后,用絞車或倒鏈將該盤提升至模板支高度,采用四根鋼絲繩固定于中層盤上,松下吊鉤或倒鏈即可進行下道工序施工。
由于下層工作平臺可采用絞車或倒鏈升降,升降方便,可同時完成對成品混凝土缺陷修補、保溫養護等工作。
3.2.2 襯砌模板
采用定型組合鋼模板,模板支設可采用用絲杠頂撐來實現安裝、拆卸,模板提升采用導鏈進行拆模工作臺的升降。根據澆筑進度要求及混凝土拆模強度,采用9~12組成型鋼模板循環作業(見圖5)。

圖5 模板支撐系統圖
3.2.3 工藝流程
工藝流程見圖6。

圖6 工藝流程
3.2.4 實際施工情況
各豎井開挖完成后,進行吊盤安裝,首先對1~12倉混凝土進行澆筑,每次澆筑兩倉,待第12倉澆筑完成后(第1、2倉已澆筑48h),經試驗第1、2倉混凝土強度達到0.45MPa,滿足規定拆模要求強度,利用絞車將下層吊盤降至第1、2倉位置進行拆模,模板拆除后,提升至第13、14倉澆筑高度進行支設,并依次循環。
由于工序交叉干擾得到解決,鋼筋綁扎不占用工作時間,這樣,每次模板拆除、支設及混凝土澆筑兩倉(2.0m),用時6.0h,扣除設備維修、停電等影響,每天實際完成進度可達到5.0m,遠超過業主要求每天3m的進度要求。
采用多層吊盤倒模法方案后,使施工進度得到了較大的提高,取得了明顯的經濟效益。三口井二襯工期累計提前80天,共節省冷凍費用約56萬元,扣除增加模板投入的8萬元,綜合節省費用48萬元,達到了技術創新目標。
a.進度方面。由于多層吊盤倒模法施工解決了混凝土初期強度對脫模時間的制約,同時解決了鋼筋綁扎、模板安拆、混凝土澆筑之間的工序矛盾,加快了工程進度,為工程能夠按期完工打下了基礎。
b.安全方面。由于采用三層吊盤,吊盤整體上升平穩,在混凝土澆筑或模板安拆時,上層吊盤起到防護作用,保障了施工人員的安全。
c.經濟效益方面。采用多層吊盤倒模法施工,雖然前期投入較大,但施工進度明顯加快,同時不需要專門的安全設施投入,吊盤及倒模使用及維修費用較低,大大的提高了設備的投入產出比;降低了工程造價,提高了工程經濟效益。
通過實際施工證明:該施工工藝通過增加模板倉數、增加工作盤層數,并把兩者有機結合起來,有效地解決了混凝土前期強度對脫模時間的影響,并排除了工序間的干擾,大大地提高了施工進度,在隧洞工程施工中有廣泛的推廣價值。■