徐文祿 ,萬鐵華,張志剛
(1.哈爾濱軸承集團公司 車保分廠,黑龍江哈爾濱150036;2.哈爾濱軸承集團公司航空航天軸承制造分廠,黑龍江哈爾濱150036;3.哈爾濱軸承集團公司工模裝制造分公司,黑龍江哈爾濱150036)
鐵路客車軸承的質量要求非常嚴格,磨削加工用設備基本都采用引進的高精度機床。其中提速鐵路客車軸承NJ3226X 1內圈原用T-128A內圓磨床加工完成終磨內圓工序,因使用年久,部件磨損嚴重,加工質量已不穩定,使生產效率低、廢品率高,需要更新設備。決定用T-117N磨床替換T-128A來加工完成NJ3226X1終磨內圓工序,解決鐵路客車軸承終磨內圓工序加工生產能力不足的問題。
現有T-117N磨床加工最大外徑為Φ150mm, 而 NJ3226X1的 擋 邊 外 徑 為Φ170mm,超出T-117N磨床的加工范圍,如加工該型號軸承內圓將出現如下問題:
(1)設備的上料道安裝空間小,限制正常擴大加工范圍。
(2)工件寬,砂輪寬度大,原修整裝置不能修整整個砂輪。
(3)測量內圓尺寸的原儀表測距不夠。
為擴大T-117N加工范圍需改造以下部分。
如圖1、圖2所示。
(1)由于NJ3226X 1內圈擋邊外徑超出T-117N加工范圍,對于上料道不能采用原有結構和設計方法,而要采用計算機模擬設計的方法,在上料道工件擋邊通過的位置擠出適當空間,容納超出范圍的部分(圖2所示),即采取在局部設置深10mm、寬15mm的溝槽等措施,使上料道結構既能安裝在機床上又能使工件在料道中順利通過。

(2)原上料道是焊接成一體的結構(圖1所示),新設計的上料道改為組合件(圖2所示),將上料道的左、右擋塊安裝好,再緊固前擋板,便于在安裝過程中進行調整和修改。
在原修整器平臺處向砂輪軸方向加長一段平臺與原平臺聯結,可延長修整器修整長度,完成對砂輪的修整。
在測量表桿與表機聯結處加一段短圓柱來加大量儀的量程(圖3所示)。

與T-128A內圓磨床終磨NJ3226X 1內圈內圓相比較,T-117N內圓磨床加工該產品質量穩定,加工精度及表面質量、勞動生產率提高,廢品率降低。以上兩種機床加工質量對比見表1。
注:括號外為T-128A加工質量測量數值,括號內為T-117N加工質量測量數值。

表1 T-128A和T-117N機床終磨NJ3226X 1內圈內圓質量對比μm
通過對T-117N內圓磨床的改進,解決了鐵路客車軸承終磨內圓加工生產能力不足、質量不穩定、廢品率過高的問題。同時提高了產品的加工精度及表面質量,提高勞動效率近60%,廢品率降低了50%。改進后的工裝上下料道送料平穩,避免了產品送料過程中的磕碰傷,設計簡單、實用、合理。