王 學,孫薊光,孫江波
(神華河北國華定洲發(fā)電有限責任公司安全技術部,河北 定州 073000)
國產 600 MW發(fā)電機電暈現(xiàn)場處理方法
王 學,孫薊光,孫江波
(神華河北國華定洲發(fā)電有限責任公司安全技術部,河北 定州 073000)
介紹了定洲電廠發(fā)電機處理防暈的方法,對發(fā)電機產生電暈的原因進行了分析。為了消除 1號發(fā)電機端部起暈點,采用去除端部毛刺尖端刷環(huán)氧膠的處理方法,成功消除了發(fā)電機起暈點,提高了發(fā)電機的運行壽命和穩(wěn)定性
發(fā)電機;電暈;環(huán)氧膠
河北國華定洲發(fā)電有限公司 1號發(fā)電機由上海汽輪發(fā)電機有限公司生產,型號:QFSN-600-2型水氫氫冷汽輪發(fā)電機,額定功率:600 MW,額定電壓:20kV,額定電流:19245 A,線棒主絕緣厚度設計值為 5.4mm。定子繞組對地絕緣采用 F級環(huán)氧云母帶連續(xù)絕緣,在線圈的槽內直線部分涂以低電阻半導體漆,端部出鐵心部分涂以高電阻半導體漆。線圈側面用低電阻半導體玻璃布板和適型材料塞緊結構。附加絕緣采用玻璃絲帶涂刷室溫固化的無溶劑膠。覆蓋漆采用耐弧紅瓷漆。
為了檢驗定電公司 1號發(fā)電機的安全狀況,2006年 12月 31日利用 1號發(fā)電機大修機會進行了定子線棒電暈試驗。當電壓加到 15 kV時觀察勵側有一點電暈,很微弱 (借助紫外成像儀),肉眼無法看出,汽側在 31,34,4,5,6,7,8,11,14,39號槽的線端出現(xiàn)電暈現(xiàn)象,火花為藍色。在電壓加至 20 kV時,勵側在 1點附近出現(xiàn) 1個點,同時汽側上述部位的電暈點呈現(xiàn)出增大趨勢。電暈點在儀器上觀察,呈現(xiàn)為抖動狀,隨著電壓的降低,逐漸變小,然后消失。起暈時,用絕緣棒 (前端綁扎記號筆)將起暈點標記。
如圖1,假設有一導體,嵌在鐵心槽內,在導體出槽口處、導體端部電場集中,其絕緣表面的電場分布是極不均勻的,當局部位置場強達到一定數(shù)值時,氣體發(fā)生局部電離,在電離處出現(xiàn)藍色熒光,即是電暈現(xiàn)象。電暈的發(fā)生伴隨著熱、氧、氮的氧化物的產生,對絕緣層都是極其有害的。另外由于熱固性絕緣表面與槽壁接觸不良或不穩(wěn)定時,在電磁振動的作用下,將引起槽內間隙火花放電。這種火花放電造成的局部溫升將使絕緣表面受到嚴重侵蝕,對絕緣造成極大損害。

圖1 槽口電場強度分布Fig.1 Distribution of electrica l field intensity at outlet slot
從圖 1可以看出,在槽口 A點附近電場強度E(A)最強。為了便于分析,用圖 2所示的等值電容鏈電路加以模擬,圖中 C1為主絕緣體積比電容;C2為主絕緣表面比電容,并認為鐵心接地。導體對鐵心的電壓為電壓 U,在它的作用下有電容電流 I1,I2,I3,…通過,AB兩點間的電容電流最大,故這兩點間的電位差最大。

圖2 槽口等值電容鏈電路Fig.2 Equivalent capacity circuit at outlet slot
槽口電壓 U從 A點向右愈來愈高,由圖 3槽口電壓與電場強度空間分布關系,可見電場強度尤其以 A點附近最強,此處也最容易發(fā)生電暈,即出槽口處最容易發(fā)生電暈。

圖3 槽口電壓與電場強度在空間分布圖Fig.3 Space distributed diagram o f vo ltage and electrica l field intensity at outlet slot
發(fā)電機端部表面油污是引起電暈的一個重要原因,提高密封瓦檢修質量是保證發(fā)電機安全健康運行的基礎。發(fā)電機密封油系統(tǒng)可有效地密封發(fā)電機內氫氣,但當控制或操作不當時,可能造成密封油進入發(fā)電機,影響定子線圈的絕緣性能,嚴重影響機組的正常運行。造成發(fā)電機進油可能是由于氫側回油箱油位控制不當,因滿油而溢入發(fā)電機內,也可能是因為密封瓦配油槽處油壓過高直接流入發(fā)電機內。因而氫側回油箱的液位控制及密封油壓力的調整是兩個重要問題。密封油壓自動控制失靈,致使密封瓦處油壓過高直接竄入發(fā)電機,這種情況往往出現(xiàn)在系統(tǒng)已正常運行較長時間后的氫置換過程中,因此在發(fā)電機停機檢修充排氫時候應掌握好氫氣和密封油的壓差。密封油系統(tǒng)正常運行時,保證密封油油壓始終高于發(fā)電機內氫氣壓 84 kPa,并維持密封瓦氫氣側與空氣側的油壓基本相等,就可防止密封油進入發(fā)電機內。
有電暈發(fā)生也與發(fā)電機制造工藝有關,發(fā)電機端部隔塊、綁帶、可調綁環(huán)和大撐環(huán)下的適形材料等處的毛刺和尖角,也是引起電暈的原因。
表面防暈處理,其他電廠有采用環(huán)氧泥填充相間線棒間隙進行相間防暈處理的,如果環(huán)氧泥與線棒粘接不良時會在運行中振動而將線棒絕緣磨穿,所以在處理電暈時未采取該方法,仍然采用表面刷膠的簡單處理方法。
(1)對定子進行全面清掃,將雜物及導電性污穢清除干凈,剪去多余的綁扎物,對施工中造成的一些微小尖端 (如間隔墊塊、綁帶等處),用砂紙磨平,用吸塵器將碎屑和雜物吸出,再用四氯化碳溶液徹底清洗,最后用壓縮空氣吹凈。
(2)汽、勵兩端安裝木端蓋;設置 10支臨時Pt100電阻測溫元件,將元件測量線引至線棒層間溫度接線端子,便于從主控室操作盤上觀察溫度,并每隔 30 min打印一次所監(jiān)視的溫度,有專人24 h監(jiān)控加熱時發(fā)電機的溫升。木門安裝圖略。
Pt 100鉑電阻測溫元件安裝為上下左右各一個,中央懸掛一個。
為減少測溫元件誤差,采用滌綸氈包裹一層,塞到線棒的間隙,固定牢固。始終保持勵端、汽端兩側測溫元件平均溫度相差2℃以內。
(3)烘焙:考慮到定洲電廠定子水系統(tǒng)可以投輔汽進行加熱,所以現(xiàn)場用輔汽加熱后的定冷水對定子繞組進行烘焙,按不大于 10℃/h速度升溫 (約 12 h)至 75±5℃;保溫 36 h;按不大于 10℃/h速度降溫至 50±5℃,降溫時間不小于6 h。隨時監(jiān)視發(fā)電機各部溫度,通過通入輔汽量的大小來嚴格控制升溫和降溫速度,通過 CRT界面每隔 30 m in打印一次溫度顯示。
(4)拆汽、勵兩端安裝木端蓋和臨時測溫元件,烘焙完后,檢查發(fā)電機線棒表面無油污和潮氣后,然后對發(fā)電機汽勵兩側定子端部線棒表面和兩側以及連接線支架表面刷 1801環(huán)氧澆注漆。注意刷到全部表面。
(5)汽、勵兩端安裝木端蓋,定冷水加熱,烘焙:投輔汽加熱定冷水,按不大于 10 K/h速度升溫 (約 12 h)至 75±5℃;保溫 24 h;按不大于10℃/h速度降溫至 40±5℃,降溫時間不小于8 h。
(6)電氣試驗結果:20 kV時無起暈點,22 kV時汽側有 2點輕微火花 (分別為 7,32,31槽出槽口間隔塊處),符合國華公司規(guī)定的 “20 kV時無起暈點,22 kV允許少量起暈點規(guī)定”。
(7)噴漆:試驗合格后,對汽、勵兩端線棒表面噴覆蓋漆,使其在室溫下固化。
(1)在汽勵兩側裝木制端蓋,設置 10個臨時測溫元件。
(2)確認定冷水系統(tǒng)外部循環(huán)結束,水質合格。
(3)確認定冷水管與發(fā)電機連接良好,確認定冷水系統(tǒng)正常。
(4)調節(jié)發(fā)電機冷卻水入口壓力為 0.2 MPa左右,穩(wěn)定運行。
(5)開啟定冷水輔汽加熱系統(tǒng),逐步加熱定冷水,監(jiān)視線圈層間溫度,升溫速率按該溫度小于 10℃/h控制,且使鐵心測溫元件與線圈層間測溫元件所顯示的溫度差不超過 15℃。防止升溫或降溫過快引起線棒絕緣的損壞。
(6)當定子線圈最后一只層間測溫元件所顯示的溫度達到 70℃。保溫開始計時,保溫溫度控制在 75℃±5℃,時間 24 h。每隔 1 h記錄一次。
(7)保溫結束后,停止加熱,水箱逐步冷卻(因無循環(huán)水冷卻,建議采用補凝補水方法冷卻),使定子繞組溫度逐步下降至 50℃,降溫速率控制在不大于 10℃/h,并確保鐵心測溫元件與線圈層間測溫元件所顯示的溫度差不超過 15℃。
(1)表面防暈處理效果明顯,在下次檢修時應著重檢查線棒端部有無放電、過熱、灼傷痕跡,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
(2)此次電暈試驗中起暈點大多在綁帶尖角和線棒縫隙有毛刺的地方,檢修中應認真清除間隔塊、綁帶、可調綁環(huán)和大撐環(huán)下的適形材料等處的毛刺和尖角,改善端部線棒電場分布。
(3)保證氫側、空側油壓相等或壓差降到最小程度,空側與氫側油流相互獨立,使空側油流與氫側油流不發(fā)生交換。調整好兩側油壓,盡量使其平衡。
(4)應采用密封油凈化裝置,同時應注意減小軸封漏汽,有效控制水對油質的污染。這樣才能有效防止油污對絕緣的影響。
(5)加強氫氣濕度的監(jiān)控。尤其是充氫備用或機組啟動時的氫氣濕度監(jiān)控,不論停用多長時間,應保持氫干燥器的正常運行,充分發(fā)揮其除濕作用。停機時,保持內冷水正常運行,使內冷水保持較高溫度,可有效防止絕緣受潮。
定洲電廠 1號發(fā)電機通過做起暈試驗,發(fā)現(xiàn)了汽勵兩端有不同程度的電暈現(xiàn)象,為了保證機組安全穩(wěn)定運行,定洲電廠對發(fā)電機端部電暈進行了處理。首先清除間隔塊、綁帶、可調綁環(huán)和大撐環(huán)下的適形材料等處的毛刺和尖角,以改善端部線棒電場分布,再涂刷環(huán)氧膠,最后進行加熱烘焙,使環(huán)氧膠固化。根據(jù)定洲電廠實際,其定子水系統(tǒng)配有輔汽加熱系統(tǒng),通過輔汽加熱定子水,溫度易控制,加熱效果好。通過電暈處理,達到了預期的效果,可供其他電廠借鑒。
[1]周澤存,沈其工,方瑜,等.高電壓技術 (第二版)[M].北京:中國電力出版社,2004.
[2]涂光瑜.汽輪發(fā)電機及電氣設備 [M].北京:中國電力出版社,1998.
[3]李偉清,王紹禹.發(fā)電機故障檢查分析及預防 [M].北京:中國電力出版社,1996.
The Method Of Hand ling Domestic 600 MWGenerator Corona
Wang Xue,Sun Jiguang,Sun Jiangbo
(Security And Technology Department,Shenhua Hebei Guohua Dingzhou Power Generation Co.Ltd.,Dingzhou 073000,China)
Themethod of deal with the corona in Dingzhou Power Plantwas introduced,the causation of generator corona was analysed.In order to elim inate the corona spot of the No.1 generator in Dingzhou Power Plant,the method that theelimination of noseburr and brush the epoxy glue is used.The generator corona spot is successfu lly elim inated,the movement life and the stability of generator is enhanced.
generator;corona;epoxy glue
T M307.3
B
2010-06-13。
王學 (1970-),男,工程師,E-mail:090114@ghepc.com。