張 巍 魏文章
[摘要]本文從混凝原理入手,用生產實例說明吉林市水務集團在水質凈化工作中,堅持科學發展觀,將強效絮凝劑與精良凈化設備相匹配,收到了水質好、消耗低、成效可觀的效果,取得了較好的社會經濟效益,為高效安全和諧供水做出了一定的貢獻。
[關鍵詞]絮凝劑;PH值;靜態混合器;GT值;吸附架橋作用;雙電層;節能降耗
1、采用強效混凝劑是制水工藝的先決條件
水是生命之源,百業之本。隨著國民經濟飛速發展和構建和諧社會的需要,近年來國家對自來水的質量要求越來越高,然而人們對自來水生產過程的了解并不是很多。通常所說的自來水,其實并不是“自來”的,就吉林市而言,供水廠是以松花江為水源,從江心取水口到用戶的水龍頭,要經過取、凈、送、配四個系統共22道工序,才能使成分復雜的松花江原水處理成符合GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》要求的106項檢測指標均達標的飲用水。可見自來水的生產制造過程和凈化技術是比較復雜的。它是采用物理、化學、生物、水力等方法改善原水水質的過程,在這一過程中,除了具有既能手動又能自動控制的混合、絮凝、沉淀、過濾、加藥、計量、監測、取送水等構筑物與機電設備外,還要投加一種使膠體(在水凈化工藝中將未經處理難以沉淀的原水稱為膠體)失去穩定性和脫穩膠體相互聚集的藥劑,這種藥劑叫做混凝劑,也叫絮凝劑。投加混凝劑的原水通過一系列的水處理工序,便由濁變清,再經消毒后,即可飲用。近年來我們在水凈化工藝中,采用高效混凝劑與精良的設備相匹配,提高了凈化效果,延長了沉淀池的排泥周期和濾池的沖洗周期,節省了大量的自用水量和自用電量,使出廠水質全面達標,收到了良好的節能降耗效果。可見強效混凝劑是制水工藝的先決條件。
2、混凝原理與強效混凝劑的應用
2.1混凝原理。通常原水中大顆粒的懸浮物易于在重力作用下自然下沉,而粒徑微小的懸浮物以及膠體雜質因帶有大量的電荷,在靜電斥力和水化作用下,具有較頑固的分散顆粒穩定性,沒有外力的干擾是不會自然下沉的。一般采取向水中投入電解質,即混凝劑來降低電位壓縮雙電層,使顆粒失去穩定性而產生相互具有聚結的作用,簡稱雙電層作用,失去穩定性的作用稱為膠顆脫穩,脫穩膠粒相互聚結通常稱為凝聚。進而完成凝聚的膠體通過吸附架橋作用,即在一定的外力擾動下相互碰撞、聚集,以形成較大的絮狀顆粒。上述這種雜質顆粒的凝結現象——凝聚和絮凝總稱為混凝。這就是水凈化的混凝原理。
2.2高效混凝劑的應用。吉林市水務集團曾經使用過的混凝劑有明礬、三氯化鐵、硫酸亞鐵和硫酸鋁,均屬一般無機鹽混凝劑,效率低、投量大,易使投加設備及管網腐蝕,對人體健康很不利,制水成本又高。1996年我們從深圳中潤水工業發展有限公司引進了聚合氯化鋁的生產線,生產出的產品達到GBl5892—1995《水處理劑聚合氯化鋁》的標準,為國家優等品。其主要指標為相對密度≥1.27,氧化鋁含量(A1203)≥12%,鹽基度60%,PH值(1%水溶液)3.5-5.0。該藥劑顏色淡黃,腐蝕性較弱,可謂高效混凝劑,屬于無機高分子混凝劑。其特點是對各種水質適應性強,混凝過程中最優PH值范圍廣,特別對吉林松花江低溫低濁低堿、含高分子化合物多、耗氧量較高的原水效果更佳,絮凝體形成快捷且顆粒大而重,投加后原水堿度降低較少;對汛期高濁度原水投量增加的并不多。正常原水濁度時,其投加量約為硫酸鋁的30%-50%,無須加堿調整出廠水的PH值,對設備和管網無腐蝕,自來水口感好。
3、藥劑與設備合理匹配,收到水質好、消耗低、成效高的理想效果
光有高效混凝劑沒有精良設備,也不會有理想的效果,我們必須根據原水水質的特點,為混凝工藝創造良好的適宜的化學和水力條件,把握恰當的工藝技術參數,具體做到以下幾點:
3.1采用快速混合。混合是混凝過程的第一步,是個關鍵環節,要求速度快時間短,固液接觸充分,在全公司以松花江為水源的四個水廠中,均采用管道混合再輔以靜態混合器,即以0.8-1.0m/s的高流速,在10-40s的短時間內完成藥劑與原水的混合。
3.2設定適當的流速梯度,形成漸減反應,加大鏈狀絮凝體的強度。反應是混凝過程的第二步,是形成絮體的階段,在這一階段混合后的水流通過多格多孔、宛轉曲折、翻騰跳躍、流速漸減的反應池后,形成數以萬計的渦流,使混凝劑與原水中微小懸浮物及膠體粒子充分接觸、凝聚,生成了大量鏈狀絮體(礬花),以待進入沉淀池沉淀。在這一階段要控制好幾個參數:(1)吉林屬低溫低濁原水,反應時間應充分一些,一般采用20-30min,2006年投產的三水廠擴建工程為網格微渦反應室,反應時間為26.9min。(2)控制流速漸減檔次,我們選擇的流速均較規范值高,效果很好。一水廠為多孔旋流反應室,流速分為四檔,即0.82-0.60-0.41-0.21m/s;三水廠48格豎井流速分三檔,即0.29-0,16-0.1lm/s,48孔洞的三檔流速為0.66-0.39-0.19m/s,網格的三檔流速是0.61-0.36-0.24m/s。(3)控制流速梯度G值與GT值在規范范圍內,二水廠G=58s-1,GT=96744;三水廠G=34s-1,GT=50469(規范:G=20-70s-1,GT=104-105)。
3.3不斷引進新型沉淀設備,進一步提高水質,降低消耗。1997年二水廠擴建工程沉淀設備采用側向流大間距斜板沉淀池,斜板間距為80mm,清水區上升流速為1.81mm/s,沉淀池去濁率為84%;而1996年三水廠擴建工程沉淀采用上向流小間距斜板沉淀池,斜板間距為25mm,清水區上升流速為1.43mm/s,而沉淀池去濁率達到98%,比二水廠提高16.7%。
3.4二、三水廠混凝劑投加采用數字模擬自動投藥系統。即采用隔膜計量泵投加藥劑,以原水流量、水質濁度為前饋信號,比例調節投藥量,由沉淀池出水濁度為后饋信號,對投藥量進行微調,由PLC控制變頻器,改變計量泵轉數,進而控制調節投藥量,構成原水濁度與沉淀池出水濁度組成的前饋后饋閉環控制。實踐證明此法科學、準確,效果較佳。
3.5三水廠在網格絮凝池末端安裝了水下攝像頭。可以在中控室隨時觀察投藥后絮體的生成情況,以便更好地控制混凝效果。
綜上所述,吉林市水務集團在水質凈化工作中,堅信改革開放總設計師鄧小平:“科學技術就是生產力”的這一名言,堅持科學發展觀,將強效絮凝劑與精良凈化設備相匹配,收到了水質好、消耗低、成效可觀的效果,使沉淀池去濁率高達98%,混凝劑投加費用降低了52%,減輕了濾池的工作負荷,延長了濾池的工作周期,水廠自用水量降低了41%,每年節能降耗費用達500多萬元,出廠水全面達標,取得了較好的社會經濟效益,為高效安全和諧供水做出了一定的貢獻。