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“雙流量”板式過濾機電控系統的設計與探究

2017-09-07 12:39:22王雙林王麗君
中國新技術新產品 2017年18期

王雙林+王麗君

摘 要:目前國內的板式過濾機使用廠家大多采用單臺設備進行軋制液過濾,經常出現循環結束需要換紙或者設備故障停機而耽誤生產,影響了產量,降低了經濟效益。還有部分廠家采用兩臺設備并行使用,但相對獨立,操作不方便,不能實現聯機,系統存在背壓、缺油、串路、跑油等諸多問題,實現雙流量板式過濾機電控系統完整、一致并與整套軋機控制系統聯機,提高生產線自動化程度勢在必行。

關鍵詞:板式過濾機;雙流量;過濾單元;助濾劑

中圖分類號:TH12 文獻標識碼:A

0.前言

鋁箔冷軋生產線中的冷卻潤滑系統核心就是精密板式過濾機(以下簡稱“板過”),是保證箔材、板材表面質量及精度的關鍵設備。要想鋁加工行業中有一套精心設計的電控系統,只有充分了解冷軋過程的控制思路和關鍵參數,并不斷總結和摸索其中的聯系,才能使鋁箔的生產正常化和規模化。

1.“板過”電控系統發展歷程

德國SCHNEIDER公司于1968年制成用于鋁箔冷軋使用的“板過”。遼寧工業大學附屬工廠研制和消化了此類“板過”,這也是國內生產制造的第一臺,獲原機械部科技進步二等獎。30多年來,國內鋁箔加工行業正在使用“板過”700余套,發展主要經歷了以下3個階段:

最初的“板過”操作是采用凸輪控制器和繼電器邏輯系統進行控制的。使用效果不太理想,凸輪式控制器容易磨損、卡死, 經常造成程序混亂使系統不能正常工作。不僅給生產的正常進行和產品的質量帶來嚴重影響, 而且給維護檢修也帶來許多麻煩。采用PLC對原來“板過”的電控系統進行了改造, 解決了第一階段存在的一些問題, 提高了系統工作的可靠性與穩定性。改造后很少發生故障,延長了軋輥和過濾設備的使用壽命, 但還缺乏完整性。第三階段停留在“板過”與軋機系統簡單聯機,主要是指對污油過濾泵的配用電機實現控制,包括對它的運行、選擇、工作、故障指示、兩地操作和液位傳感器控制,滅火系統控制等。

2.“板過”的控制工藝

“板過”是利用具有一定負壓的噴射泵向過濾紙上噴涂硅藻土,在沉積一定厚度的預涂層后即可達到要求的過濾精度和過濾能力,通過電控系統實現5~8分鐘預沉積時間,涂層厚度達3mm~5mm。在正常過濾過程中按一定周期噴涂硅藻土與白土的混合液,一般30s一個循環,噴涂3s間斷27s,始終保證其過濾精度。在過濾過程中根據過濾周期要定期更換過濾紙及助濾劑,一般每層過濾單元噴涂總量4.4kg~5kg。“板過”其特點是過濾能力大和過濾精度高。一般軋機的過濾能力從400L/min~10800L/min,公稱過濾精度可達0.5μm~5μm,過濾后凈油的灰分含量小于0.05%。“板過”工作的一個循環周期包括預沉積、正常過濾和清洗吹掃3部分。板式過濾機所用助濾劑為硅藻土和活性白土。過濾介質為無紡布。

3.雙流量“板過”電控的實現

3.1系統設計

軋機冷卻潤滑過濾系統油泵多為一用一備或一用兩備,新增“板過”安裝就位后將其污油輸入口與1# 污油泵連接,并作為新“板過”的主泵,3# 污油泵為原“板過”的主泵,2# 污油泵作為備用泵,通過閥門的切換能夠實現共同為兩臺軋機備用。吹掃回油及凈油可通過管路切換流回污油箱及凈油箱。

在生產過程中如果原“板過”箱體壓力達到設定值需要更換濾紙時,可將新“板過”開啟預沉積狀態并進入正常過濾程序,實現軋制油正常過濾,而原“板過”開始進入清洗吹掃狀態,吹掃結束后可對其進行濾紙更換,即可達到不停機作業。當新“板過”工作一段時間后,過濾箱入口壓力值增大,需要換紙仍采用上述方法進行切換。在切換過程中兩臺“板過”污油輸入、凈油回油、吹掃回油通過程序控制管路切換而互不干擾。還可實現當軋制油受到污染時兩臺過濾機同時開啟,在較短時間內實現軋制油的清潔過濾。通過新“板過”每天可節約換紙時間1h~1.5h,生產效率及產量會有大幅度提高。因此通過增加一臺“板過”來提高產能,或者在安裝軋機時都按照雙“板過”或多“板過”形式采購,通過雙流量“板過”電控實現系統更智能更先進更完善,如圖1所示。

3.2 原“板過”的升級改進

對凸輪和繼電器控制系統這一階段的“板過”采用再投產一臺與原“板過”流量相等或偏大的“板過”實行雙流量并用模式,大大提高了軋制油精度,增加冷卻液的循環周期,降低軋制液溫度,克服掉了原來冷卻系統的故障頻繁發生的弊病。而PLC程序單機控制的“板過”根據可編程序控制器的特點, 增加了運行、暫停、復位等功能, 使過濾機可以按不同的速率與方向進行控制, 新投產的設備PLC仍可選與原設備PLC品牌一致,這樣給操作手和電修帶來方便,也節省了開支,通過新的“板過”的電控系統來完善原來存在的問題,以新的為主原來的為輔。可以提高“板過”雙流量并用的自動化控制程度,能實現與軋機系統的聯機。第三階段主要是電控系統的升級改造,技術已成熟,完善成本較低。

結語

可以預見,未來幾年無論是政策還是市場,都會迫使鋁加工行業提高門檻,朝著經濟發展新形勢帶動的新市場和產生的新需求轉型升級。原來鋁箔軋機只配備一臺“板過”,到一個過濾循環周期必須停機更換濾紙及助濾劑,每次換紙時間約1h 左右,軋機必須停止生產,嚴重影響產能及生產效率。因此設計雙流量“板過”電控系統,使兩臺過濾機并行使用自由切換,降低因輔助時間造成的停機,實現不停機換紙提升生產效率,也是時代發展的必然。

參考文獻

[1]曹曉飛.大流量精密板式過濾器在鋁箔軋機上的應用[J].輕合金加工技術,2014,42(5):36-38.

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[3]馬云龍.應用可編程序控制器對冷軋機板式過濾器進行改造[J].機械設計與制造,1994 (4):34-35.

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