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提高煉油廠污水處理合格率的方法研究——以永坪煉油廠為例

2008-12-31 00:00:00郝小斌折永紅
現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè) 2008年11期

摘 要:永坪煉油廠污水場在2006年10月將原來的20噸/小時的污水處理裝置擴(kuò)容改建為200噸/小時,工藝流程比以前的設(shè)計(jì)更加完整,但經(jīng)過一段時間的運(yùn)行后,發(fā)現(xiàn)擴(kuò)容改造后的裝置在工藝、設(shè)備等方面仍存在許多問題,這些都影響污水處理的合格率,圍繞這些問題,提出解決辦法,從而達(dá)到提高合格率的目的。

關(guān)鍵詞:污水處理;三泥處理;接觸氧化池

中圖分類號:X7文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1672-3198(2008)11-0379-02

環(huán)保問題它不僅關(guān)系到我們每個人的生存問題,還關(guān)系到整個群體乃至整個社會文明的延續(xù)和進(jìn)步。我們集團(tuán)公司提出了要把環(huán)保百年欠債在三年內(nèi)還清,我廠也把環(huán)保工作列為今年重點(diǎn)工作之一,加之煉化公司要求污水排放合格率達(dá)90%以上,而我車間實(shí)際合格率較低,達(dá)不到要求,所以不斷加大污水處理工作的管理力度,逐步提高污水合格率,力爭使污水排放達(dá)國標(biāo)已成為我們迫切需要解決的問題。

1 污水現(xiàn)狀及存在的問題

1.1 污水場現(xiàn)狀

第一,我污水場裝置在2006年10月底已由原來的20T/h擴(kuò)容改造為200T/h,我們將裝置改造前、后原則流程進(jìn)行比較如下:

從比較可看出,改造前和改造后工藝上有了很大的改進(jìn),池類的有效容積由原來的1200m3增加到6168m3,此裝置的投用,增加了污水在裝置內(nèi)的停留時間,緩解了原污水裝置超負(fù)荷運(yùn)行的狀況。

第二,改造后的污水場自2006年11月投運(yùn)以來,運(yùn)行8個月的污水合格率情況表如下:

由上表可看出,投運(yùn)初期,生化池內(nèi)生物膜經(jīng)過培養(yǎng)馴化后,活性高,裝置泥沙堆積量少,污水合格率就較高,但運(yùn)行幾個月后,隨著泥沙在裝置中的不斷堆積和工藝、設(shè)備問題的逐步暴露,污水合格率逐漸降低。

第三,污水場來水中含油、含泥沙量非常大,我們頻繁外運(yùn)污泥,截至2007年6月共外運(yùn)污泥12396.42噸,收轉(zhuǎn)污油2059噸。而裝置的實(shí)際處理能力在120 T/h左右,來水量大后,裝置各工序的進(jìn)水參數(shù)均超指標(biāo),造成處理效果差。

1.2 裝置現(xiàn)存在的問題如表2

2 造成污水合格率低的原因分析

影響污水合格率的原因主要有以下兩個方面:

一是污水源頭水質(zhì)差。我污水場來水主要是選油站污水和一常壓電脫鹽污水,這些源頭污水均沒有經(jīng)過任何預(yù)處理,就直接排入污水場。其中選油站來水中含油和泥沙量大,尤其在選油站清罐時,來水中油、泥沙量更大,去年共外運(yùn)出污泥16540.02萬噸,在裝置運(yùn)行一段時間后,會造成堆積,而現(xiàn)有的調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)能力差,暫時又無三泥處理裝置,所以當(dāng)泥沙量過大時,浮泥等就會流入下道工序,嚴(yán)重影響處理效果。而一常壓電脫鹽來水,水質(zhì)不穩(wěn)定,水溫高,含硫、含堿、揮發(fā)酚等均偏高。常壓污水溫度一般在60℃-80℃,而污水場調(diào)節(jié)池水溫要求控制在≯45℃,特別是生化池進(jìn)水溫度要求≯38℃,而2007年1-5月份調(diào)節(jié)池水溫均在55℃左右,嚴(yán)重影響裝置、生化運(yùn)行。污水場還頻繁受到高含硫、高含堿污水的沖擊,2007年5月污水場受高含堿、含硫污水沖擊,來水硫化物高達(dá)120mg/L,PH值高達(dá)11.69,生化停止運(yùn)行13天,受此影響合格率下降為42.85%。這些都加重了污水處理的難度和負(fù)荷。

二是工藝、設(shè)備設(shè)計(jì)存在的不合理。裝置運(yùn)行了一段時間后,工藝、設(shè)備等方面存在的問題和不足逐步暴露,主要有以下幾個方面:第一,調(diào)節(jié)池?zé)o調(diào)節(jié)能力。調(diào)節(jié)池的有效容積僅有1500m3,只能對來水起到均質(zhì)作用,使油、水、泥在重力作用下,自然分離,但對油水泥混合物,即水中夾層浮泥,卻無任何處理能力,加之調(diào)節(jié)池收油、排泥都非常困難,為了防止油泥進(jìn)入后續(xù)處理系統(tǒng),調(diào)節(jié)池經(jīng)常處與90%高液位運(yùn)行 ,根本起不到調(diào)節(jié)作用。第二,浮油回收、一級降溫系統(tǒng)效果差。因浮油回收系統(tǒng)和一級降溫系統(tǒng)中的斜板在安裝時沒有組裝成塊,全部塌陷,造成油、水、泥無法分離,嚴(yán)重影響裝置運(yùn)行。

第三,油水分離系統(tǒng)有效容積小。油水分離系統(tǒng)有效容積僅有103 m3,,非常小,污水在該系統(tǒng)停留時間短,氣浮和加藥反應(yīng)時間均不夠,處理效果不佳,也增加了后續(xù)工序處理負(fù)荷。第四,復(fù)合分離處理效果差。復(fù)合分離系統(tǒng)有效容積僅為180m3,污水與藥劑反應(yīng)后,絮狀物還未來得及沉降,就進(jìn)入了生化池,起不到沉降分離的作用,嚴(yán)重影響著生化的運(yùn)行。

第五,生物濾池?zé)o反沖洗工藝連續(xù)過濾器工藝不合理。生物濾池初運(yùn)行時,狀態(tài)良好,COD去除能力強(qiáng),但長期運(yùn)行后,因無反沖洗工藝,濾料嚴(yán)重堵塞,處理能力明顯下降,需要及時反沖洗,才能保持濾料的去除能力。第六,所有刮渣機(jī)安裝均存在問題,不能正常刮渣。浮油回收、一級降溫、油水分離、泥水分離系統(tǒng)共有9臺刮渣機(jī),18副鏈條,不同程度的都存在安裝不正,運(yùn)行速度慢,脫軌等現(xiàn)象,刮渣不徹底,使得浮渣和浮油進(jìn)入下一道處理工序,嚴(yán)重影響了處理效果。第七,氣動隔膜泵無法使用。油水、泥水分離系統(tǒng)的渣刮入油泥池、生物泥池后,由氣動隔膜泵送入干化場處理,但氣動隔膜泵流量小,揚(yáng)程低,無法使用,使用臨時泥漿泵,操作又及不安全,嚴(yán)重影響了油水、泥水分離系統(tǒng)的運(yùn)行。第八,無三泥處理系統(tǒng)。擴(kuò)容改造后的油泥處理系統(tǒng)無法使用,裝置內(nèi)的油泥、污泥、生物污泥等無法進(jìn)行處理,只能依賴外運(yùn),既不環(huán)保,也影響裝置的運(yùn)行。

從上面的原因分析,可看出,影響污水處理合格率的主要原因有7條:水溫高;調(diào)節(jié)池?zé)o調(diào)節(jié)能力;浮油回收、一級降溫系統(tǒng)效果差;復(fù)合分離處理效果差;刮渣機(jī)安裝有問題;氣動隔膜泵無法使用;無三泥處理系統(tǒng)。

3 提高污水處理合格率的途徑

針對上面分析提出的影響因素,我們主要從以下幾個途徑來解決問題:

一是增設(shè)污水換熱器。2007年6月份在我車間循環(huán)水裝置區(qū)內(nèi)增設(shè)了兩臺污水換熱器,用一循水冷卻常壓來水,效果明顯,換熱溫差在20℃,滿足了污水進(jìn)裝置的溫度需求。

二是把斜板組裝成塊,重新填裝。利用2007年10月污水場大檢修的機(jī)會,將浮油回收系統(tǒng)、一級降溫系統(tǒng)內(nèi)原普通、未組裝的斜板,更換為組裝成塊的玻璃鋼波紋斜板,按45°角裝入池內(nèi),使污水中的油、水、泥得到充分分離。

三是增設(shè)調(diào)節(jié)罐。2007年10月動工建設(shè)了兩座3000方的罐中罐,2008年6月投入使用,該罐對污水中的油泥水能進(jìn)行充分沉降分離,也增加了污水在裝置的停留時間,緩解了后續(xù)工序的處理負(fù)荷。

四是改復(fù)合分離為氣浮池。復(fù)合分離池內(nèi)裝有斜板,斜板塌陷后,根本起不到分離作用,10月份大修時我們將斜板吊出,在每個池內(nèi)安裝了兩臺氣浮機(jī)和一臺刮渣機(jī),將分離池改為氣浮池,增加了氣浮效果。

五是重新安裝刮渣機(jī)和鏈條。所有處理系統(tǒng)的刮渣機(jī)幾乎都處于癱瘓狀態(tài),無法進(jìn)行正常刮渣,大修時將所有刮渣機(jī)和鏈條進(jìn)行了重新安裝和調(diào)整,使刮渣機(jī)能正常運(yùn)行,提高了刮渣效果。

六是選用、安裝新泥漿泵。大修時我們重新選用、安裝了吸力大、揚(yáng)程遠(yuǎn)、流量大的泥漿泵四臺,將生物泥池和油泥池內(nèi)的渣,順利送入干化場和新增污泥處理系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行處理。

七是篩選合適的三泥處理工藝,對油泥和污泥進(jìn)行有效處理。將原來無法使用的三泥脫水系統(tǒng)改為污泥脫水裝置,采用污泥沉降濃縮-絮凝破乳-離心脫水-脫水污泥輸送-離心分離液外送的工藝流程,裝置處理能力為處理含水率99%的污泥55000m3/年,離心機(jī)處理能力為10 m3/h(含水率約97-98%),產(chǎn)生的脫水污泥1.5m3/h,年產(chǎn)生脫水污泥3300m3,解決了三泥處理的難題。

八是對提高污水處理合格率的效果檢查。經(jīng)過這一系列的改造后,優(yōu)化了污水處理工藝,滿足了設(shè)備運(yùn)行,對污水處理合格率的提高起到了良好的效果。我們再看一下2007年11月至今年4月的污水排放達(dá)標(biāo)情況。從下表可以看出,污水處理合格率有了明顯的提高。

總之,污水處理是一個綜合、復(fù)雜的工程,隨著世界、國家對環(huán)保的嚴(yán)格要求,污水處理合格率不止要達(dá)國標(biāo)排放,還要達(dá)到零排放,做到污水回用,這是我廠污水處理工作將面臨的新問題,因此,我們在今后的污水處理工作中,仍然要不斷的去優(yōu)化工藝,提高設(shè)備運(yùn)行效率,解決處理工作中的難題,保持污水長期合格達(dá)標(biāo)排放。

參考文獻(xiàn)

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